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- 2021-11-24 发布于江苏
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降低铁水脱硫成本
武钢股份炼钢总厂三分厂炼钢QC自主管理小组
一、小组概况
8 本科
二、工艺流程简介
武钢炼钢总厂三分厂有两座脱硫站,高炉铁水装鱼雷罐后根据生产计划先安排到1#站脱硫。之后,铁水被转运到铁水罐中,如果硫含量不合格则上2#脱硫补脱。脱完硫的铁水经过扒渣后兑入氧气转炉进行吹炼。
1#脱硫站---CaC2和CaO脱硫
2#脱硫站---钝化Mg脱硫
三、选题理由
公司要求
完成公司年度降成本任务
厂部要求
当前现状
确立课题
要求将吨钢脱硫成本降到12.5元以下
降低铁水脱硫成本
四、确定目标
厂部要求将脱硫成本降到12.5元/吨钢以下,所以我们确立初步目标为降低铁水脱硫成本至12.5元/吨钢.
我厂历史最低脱硫成本为11.5元/吨钢
小组成员多年从事本岗位工作,具有丰富的QC活动经验
达到平均脱硫成本12.5元/吨钢的目标
降成本压力大,厂领导要求挖掘潜力,有政策支持
历史成绩
人员素质
政策支持
五、目标可行性分析
数据显示:脱硫剂成本约占铁水脱硫总成本的90%,是导致脱硫成本高的主要原因。
基于2010年的全年生产数据,我们对构成铁水脱硫成本的因素进行了统计,见下表:
统计:邓志方 制表:周兴和 日期:2012年2月
备注:平均每罐铁的总成本N=4329.9元,不含能源介质和设备维修及折旧费用。
序号
因素
成本/元
百分比/%
累计百分比
1
脱硫剂
3600.1
89.72%
89.72%
2
喷枪
400.44
6.07%
95.79%
3
铁损
206.33
2.64%
98.43%
4
其他
122.1
1.57%
100%
五、目标可行性分析
数据显示:脱硫剂成本占铁水脱硫总成本约89.72%,是导致脱硫成本高的主要原因。因此,我们将降低脱硫剂成本作为本次课题的主要攻克对象,对该要素展开分析,最终降低脱硫成本。
根据统计数据,我们绘制了2010年铁水成本要素饼分图,如下:
五、目标可行性分析
六、原因分析
小组成员针对“铁水脱硫剂成本高”的问题进行了鱼刺图分析,如下:
七、要因确认
小组针对末端因素制定了要因确认计划表,如下:
七、要因确认
制表人:苏建秦 制表时间:
确认内容
标 准
确认过程
厂部对脱硫岗位人员进行了技能培训考试,情况如下:
确认人
李小云
完成时间
2011年1月10
确认结果
因此为:
技能考试合格率100%
职工标准化意识、操作技能
末端因素确认一:职工技能培训不够
参培人数
培训次数
技能考试合格率
考试优秀率
取得高级工人数
20人
4次
100%
81%
16
非要因
末端因素确认二:设备维护点检不到位
设备运行状况
标 准
设备100%点检,故障率0.2%
我厂铁水脱硫设备均安排了
班点检、日点检、周巡检、月检
和年检。生产前,操作工确认各
项设备是否良好运行,是否具备
生产条件。2010年全年脱硫设备
平均故障率0.067%,符合标准。
确认人
郭长风
完成时间
2011年1月18日
确认结果
经确认,此条为
非要因
确认内容
确认过程
确认内容
CaC2深脱硫比例
标 准
CaC2深脱硫比例≤30%
确认过程
确认人
邓志方
完成时间
2011年2月15
确认结果
经确认,该因素直接影响了脱硫剂成本,因此
为:
末端因素确认三:铁水组织模式不合理
要因
脱硫剂单耗=CaO单耗+CaC2单耗+
钝化Mg单耗
= (CaO耗量+ CaC2耗量
+ 钝化Mg耗量)/铸坯量
铁水组织模式不同就意味着要在不同的脱硫站脱硫,使用不同的脱硫剂。当进行深脱硫时, CaC2的消耗量大,而其单价也高,将大幅增加脱硫成本。
确认内容
脱硫剂存储情况
标 准
脱硫剂零失效
确认过程
CaO在阴雨天容易受潮变质。CaC2极易和潮湿空气作用生成乙炔,有爆炸危险。为使用安全起见,需充分干燥,密封贮存。钝化Mg是已经被表面处理过的Mg颗粒,存储较简便。2010年全年没有一起脱硫剂因存储不当而变质的报告。
确认人
周兴和
完成时间
2011年3月10日
确认结果
因此为:
非要因
末端因素确认四:存储不当性能失效
确认内容
CaO脱硫单耗
标 准
CaO脱硫单耗≤10kg/t
确认过程
下表为我厂原材料消耗统计部门给出的数据,数据显示我厂CaO
的实际单耗高于理论单耗,这与其实际的热力学和动力学条件有关,影响了CaO的冶金性能。
确认人
苏建秦
完成时间
2011年3月15日
确认结果
经小组确认,此条为:
要因
末端因素确认五:C
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