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减少设备故障提高综合效率;机械设备故障率趋势;设备精益推进的主要工程; 1.吊车减速机底座采用定位挡铁焊接;2.消除主轧跨C9、C12、50/10T吊车常发故障
每年节约费用约19万元
;精益改善工程
1.除鳞质量改善及减少喷嘴更换攻关任务书 〔少工程攻关任务书〕
2.降低平整打包机设备故障率.
4.干油集中润滑系统优化〔内容全,需完善〕
5)定宽机顶部回水管线的改造;除鳞质量改善及减少喷嘴更换攻关任务书 流程优化
一、调研写实
2021.年10月17日定修时,通过打板实验检查除鳞机喷嘴质量情况,;损坏的喷嘴;2. 取样发现存在氧化物
2021年11月15日,工艺取样时发现带钢外表存在氧化物,除鳞机喷嘴存在问题〔如下图〕。;3产生事故时间
2021年1月25日7:45发现除鳞泵由于除鳞压力低出现频繁跳泵,低速出钢,经查找发现入口上喷梁漏水,同时和工艺联系确认无法仅开出口喷梁进行除鳞;8:54-10:26将入口上喷梁吊出,发现一个喷嘴的焊接底座已经被高压水冲刷断折,两个喷嘴焊接底座有不同程度损坏,造成92分钟的事故时间。
通过以上问题的发现,精轧除鳞机喷梁在使用过程中,喷嘴的磨损情况也无法预知,个别喷嘴出现高压水冲刷腐蚀,产生质量事故并影响产品质量;喷嘴如定期更换,可能造成进口成套喷嘴备件费用增高,因此将除鳞机喷嘴检查立为攻关任务。;4 问题分析
1〕从现场损坏的喷嘴发现,喷嘴、焊接底座及螺母上有不同程度的冲刷腐蚀;可以判断出喷嘴与焊接底座间窜水是该问题主要原因。
2〕喷嘴与焊接底座间的铜密封损坏也是该问题的主要原因。;5〕攻关措施
日常点巡检:通过观察孔在预充水的情况下,观察喷嘴喷射情况,检查喷嘴质量;
利用停机时间进行打靶实验,结合现场喷嘴检查结果对喷嘴的实际使用效果进行检查〔如下图〕;从打板实验结果来看,喷嘴使用情况良好。;5〕攻关措施
正确安装喷嘴:
⑴ 喷嘴位置的选择
所有喷嘴以同一方向偏转排列。〔见图1〕
所有喷嘴都向最近的外缘偏转-即从板材中心向外排列喷射,这样可使排水较快,且易于控制导向。〔见图2〕
⑵ 安装力矩
在安装喷嘴前,喷嘴的组装已大局部完成,喷嘴,稳流器和过滤器组成一个整 体部件,这个不见插入基座中,旋转知道平凹局部对齐,然后拧入螺帽,如果喷头没有完全对齐,螺帽是拧部下去的,螺帽的扭矩不应该大于250Nm,以防伤喷嘴。;
5〕攻关措施
定期将喷嘴发到厂家进行检测;
通过分析检测报告,分析喷嘴的使用情况,来确定喷嘴的更换周期。;从三个方面判定喷梁是否可以继续使用并制定更换周期,到达节省本钱、稳定产品质量的目的。
从2021年1月25日产生事故后,再未发生此类事故。
带钢外表再未出现外表氧化物;
彻底坚决了喷嘴损坏的问题,减少了喷嘴更换件;;优化作业流程改善除鳞质量及减少喷嘴更换;平整介质干油集中润滑系统优化;问题原因分析:
一、导致干油泵出口滤芯需要经常清理原因:
二、频繁清理干油原因:
;;改进措施:
4.调整干油分配器,到达设备润滑的最正确状态,消除浪费。
;项目攻关任务书实施计划时间安排;平整介质干油集中润滑系统优化作业流程优化;平整介质干油集中润滑系统优化作业流程优化;单体设备运行分析〔精益化管理〕
随着生产产量的提高,轧制节奏越来越快,这对设备维护提出严苛的要求和考验。随着薄规格的方案增多,在轧制薄规格的板坯时,工艺反映板坯温降严重,尤其是轧制薄规格板坯时影响尤为严重,温降大造成能耗高,板坯在精轧机轧制时极易烂尾造成生产事故。通过观察分析,发现板坯在定宽机轧制时,由于定宽机夹送辊上方的集水槽排水量不够,造成定宽机夹送辊、导向辊的内冷水溢流到板坯上,而在定宽模式下,板坯移动速度慢,板坯经定宽完毕形成的狗骨型又易积水,造成水大量的积存在板坯上方。通过精益管理工具“5W〞法,我们发现造成该问题的因素是定宽机夹送辊、导向辊的回水管线布局不合理,需要通过重新布局回水管线来改善板坯温降的大的现状。在5月份的两次检修过程中,已逐步更改局部管线,已经取得明显的效果,需在下一个PDCA的过程中进一步强化。;项目攻关任务书;2015年平整机设备事故事件统计;;层流冷却现状;故障次数〔个/月〕;;;措施;层冷气动阀点检维护要求;层冷气动蝶阀故障判断;1〕建立了三级点检;;三级点巡检制度;四大标准;点 检 标 准;粗 轧 区 域 给 油 脂 标 准;维修作业标准;维修技术标准;45;E2传动侧主传动减速机精密点检过程;点巡检线路看板 ;点巡检
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