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以角煤矿总回风下山施工改造方案
由于原总回风下山布置在 5#煤层中,受煤层顶底岩性及矿压作 用的影响,巷道已出现邦顶来压、底鼓等安全隐患,造成巷道遭受 破坏、变形严重,给矿井通风带来困难,不能满足矿井的安全生产。 因此,经公司“ 06.18 ”会议讨论研究决定,为了完善矿井的通风系 统,要求对总回风下山进行改造,则改造方案如下:
一、 巷道概况
原总回风下山设计布置在 5# 煤层中, 5# 煤层为粉煤,平均厚 度 2.7m ,顶板为灰绿色细砂岩,底板为浅灰色粘土岩,该岩层坚硬 性系数极低,较松软,遇水易膨胀,容易发生底鼓现象,造成巷道 支护困难。原总回风下山斜长 240m ,方位 75 °,坡度-18 °,返修 工程量约 200m (不含二偏口以下段) ,其中砌碹段 165m ,原断面 净宽2.2m、净高2.2m、S净为4.3 m2 ;梯形金属棚段 35m,顶部 曾经发生过冒顶事故, 压力较大,原断面上净宽 2.0m ,下净宽 2.8m , S 净为 5.28 m 。受地质构造等因素的影响,巷道遭受破坏、变形较 为严重,返修工作频繁,造成矿井通风困难,严重影响矿井的安全 生产。
二、 改造方案
方案 1 :利用原巷道进行改造,对原巷道不拆除,采取卧底的 方式进行扩修。 巷道卧底深度 1000mm, 两帮均用砼构筑成墙体, 墙 体基础深度 300mm ,墙体厚度 500mm ,巷道中部卧底后夯实整平,
台阶梯步及水沟均布置在巷道的左侧,采用砼构筑,梯步尺寸规格
为宽320mm X长500mm X高150 mm ;水沟为宽 300mm X深 300mm。卧底后的断面净宽 2.2m,净高3.2m,拱径r=1.1m,则 S净为6.5 m2,巷道成形为半圆拱;梯金段采用11 #矿用工字钢架设成 梯形支护,间距 800mm,局部压力大,出现冒顶等情况,修复较 为困难,则采用对棚支护,间距为 600mm,修复后巷道断面为上 净宽2.4m 下净宽3.2m、净高2.2m,贝U S净为6.2 m。巷道修复 后能满足原安全专篇的设计断面 5.6 m2,达到15万吨矿井的生产要
求。工期大约需要2个月。
支护断面图
啊二m m
优点:
1、 工程量小,施工安全;
2、 需用材料消耗较小,巷道改造资金投入少;
3、 改造后系统基本能满足矿井生产的要求。
缺点:1、改造后巷道宽度仍然较窄,通风存在一定的困难;
2、 巷道使用时间较短,返修工程较频繁;
3、 施工时,矸石、材料运输困难。
方案2 :将原有巷道拆除,扩大巷道后重新进行修复支护。扩
大断面后的支护方式为锚网喷,成形为半圆拱巷道,支护过程中补
打锚索加强支护,扩修后巷道断面为净宽 3.0 m,净高2.9 m,则S
净为7.7 m2。工期约4个月。
优点:1、完善了矿井通风系统;
2、 巷道服务年限较长,返修率较低;
3、 增设一条运输下山后,实现了矿井生产最大化。
缺点:1、施工难度大,工程量大;
2、 在施工过程中易发生冒顶、片帮等安全事故;
3、 出矸及材料运输困难;
4、 需用大量的支护材料,资金投入大,工期较长。
方案3:委托设计院在井田中部沿倾斜方向重新设计两条井筒,
即回风井和运输井(机轨合一),两条下山均布置在5#?6#煤层之间 的岩层中,掘至+1650m 水平后形成一阶段(+1780m ?+1650m ) 开拓系统,完善矿井的通风和运输系统,进行两翼开采,实行分区 通风,各采掘工作面构成独立的回风系统,确保矿井安全生产,提 高矿井原煤产量。按两条井筒同时施工计算,工期约需 7 个月,工 程量约 900m 。
优点: 1 、完善了矿井通风和运输系统,采掘工作面能合理布置,在 确保安全的前提下,矿井得到了长期有效地发展;
2 、在确保安全的前提下,提高矿井产量,增加煤矿效益,回 报股东;
3、 两条下山布置在岩层中,巷道遭受破坏、变形的程度低, 服务年限长;
4、 符合防突矿井的生产标准;
5 、保证了矿井的有序发展,稳定了职工队伍建设,从而达到 矿井高产、高效之目的。
缺点: 1 、资金投入大,工期长;
2、需征购大量土地,重新布置矿工业广场,同时增加了农赔 工作量;
3、原有巷道需要回收、封闭,增加了工作量和劳动力。
三、存在问题及建议
1 、目前矿区内没有矸石山, 大量的矸石从井下运出无场地堆放;
2、 原有的工业广场较狭窄,大量材料进入无法堆放;
3、 现有的职工队伍思想不稳定,根基不牢固,井下生产工作很
被动;
4、 建议采用方案3,彻底解决目前矿井的状况。
5、 公司及矿上必须认清形势,转变观念,严管理,重落实,加 强职工队伍建设,让职工无后顾之忧,安心上班,放心工作,确保 职工牢固树立以矿为家,以矿为荣的主人翁责任感,争创未来的新 矿井。
以角煤矿
二??八年六月
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