温控故障处理.docxVIP

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论文题目:温度控制系统中的PID参数整定实例 单位: 原技术工种名称: 申请时间: 温度控制系统中的PID参数整定实例 远生 爱美高自动化设备 摘要:在温度控制系统中,PID控制的应用很多,由于温度这个物理量存在很大的惯 性,如何整定PID的参数,以在达到最佳的温度控制不是一件简单的事情。网上好多资 料,或者各种教科书都有PID参数整定的方法说明。但是,实践表明:如果从理论上确定 PID参数,远不如你在实践中摸索来得快和准。本文通过我们公司包装纸巾的TP-100SK软 抽单包机的温度控制系统为例,阐述了本人如何摸索整定PID参数以达到理想的温控效果 的过程。总结出整定经验,希望能与同行互相探讨学习。 关键词:温度控制器PID控制 热电偶 论文主体: 温度控制已成为工业生产、科研活动中很重要的一个环节,能否成功地将温度 控制在所需的围关系到整个活动的成败。由于控制对象的多样性和复杂性.导致采用 的温控手段的多样性。在一些控制精度要求不高的场合,一般采用双位调节法,而在 一些控制精度较高的场合,就要用PID调节法。PID调节,就是比例,积分,微分调 节。它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制主要技术之 一。PID调节中,用比例环节(P)来决定基本的调节响应力度,用微分环节(D)来加 速对快速变动的响应,用积分环节(I)来消除残留误差。PID控制原理如图1: 图1 我们公司生产的TP-100SK软抽单包机包装的时候会经过喂料,推料定点(包括 送膜),中送,出料等几道工序,出料部位主要对裹了一层膜的折叠式纸巾两端进行 加热封紧,封膜牢不牢固关縫取决于出料的端封温度。端封温度的变化会由感温元件 热电偶检测到,再将热信号转换为电信号反馈给温度控制器,温度控制器会对当前值 与设定值进行比较,得到的差值再经过部运算得到相应的控制值,将控制量送给控制 系统进行相应的控制,从而达到自动调节的目的。我们的系统是通过触摸屛与温度控 制器之间的通讯,直接在触摸屏上人为地调整温度参数以及观察温度的变化。温度控 制系统示意图(如图2)。 电流瞅直流变交流检测温度发热管监控报歿 电流瞅 直流变交流 检测温度 发热管 监控报歿 在生产过程中,出料端封温度必须设定为180度(有时可以为170度),控 制精度在+/-1度之间,这样纸巾两端才能封得紧固而且不会出现边缘融化的现象。我 们在给发热管加热的时候,前期温度会有线性地快速上升,当到达设定值180度后, 由于温度具有滞后性,温度还会继续上升,当到达一定的温度后又会重新下降,下降 到一个温度后又上升,形成一个不规则的波浪曲线(如图3),最后会稳定在一个围 进行振荡。所以,温度的不稳定性会影响到产品的合格率。 为了实现温度的稳定性,我们系统引入了 P1D调节。在温控电路中,我们采用 台达E系列的智能温度控制器,它部提供了 4种控制模式(0为PIDJ为ON-OFF, 2 为手动,3为可程式PID),由于出厂时部默认为ON-OFF模式,所以首先我在触摸屏 上将控制模式设置为0,这样我就可以在触摸屛上对温度进行PID的参数设置。 当出料端封温度岀现异常后,系统报警,触摸屛上显示温度超高。针对这个问 题我先在触摸屏的温度界面(见附录1)上观察温度的变化。由于我设定的端封温度 为180度,在开始给端封升温时,当前温度初始值显示是32.4度,过了 4秒的时间温 度才开始升高。如图4所示。可在生产过程中,实际温度却飙升到215度以上。在机 器调试之前,由于我在温控界面设置了温度的HIA (上限报警)为210度,所以当PV 值(目前温度值)大于HIA值时,系统报警,机器停止。于是我打开温度的P1D参数 界面(见附录1),因为台达E系列的温度控制器具有智能化PID参数自整定功能, 所以我们之前在打开发热电源时,系统就开启了 PID的自整定,PID参数值会自动默 认为出厂值,即PB值(比例带)为47.6, Ti值(积分时间)为26, Td值(微分时 间)为4,系统会在经过2-3次振荡后稳定在SV值(设定值)上下0. 5度之间。但由 于温控器只做单输出,既加热输出,而没有冷却输出,控制精度有时也就会变差。 t (时间) t (时间) 在我知道P11)自整定没法满足温控系统的稳定后,我先关闭掉PID的自整定功 能,重新人为地调整PID值。由PID控制原理图可知,P1D调节类似于一种闭环控制 系统,它根据给定值r(l)与实际输出值c(t)构成控制偏差e(t),即e(t)=r(t)- c(t),然后将偏差的比例,积分,徽分三种通过线性组合来达到相应的控制量。在我 们的温控系统中,由于SV值为180度,而PY值却达到215度,这是明显的温度加热 过高。由于系统默认PB值为47.6,所以此时于180-47. 6=132

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