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聚酯装置开车方案
、状态确认:
装置首次开车,必须高标准,严要求, 确保一次投料成功,避免发生设备、安全、 操作和 质量事故,对装置各个区域工艺、设备状态进行最终确认尤其重要。 1.工艺、设备、仪电、化验人员经过理论及实际操作培训,并考核合格。 2.消防、通讯、空调、照明等系统已经投运,满足安全生产及工艺要求。
3?原、辅材料已准备就绪。包括 PTA、EG、SbAC3、热媒、TEG、煤及切片包装材料等。
4.公用工程含循环水、冷冻水、脱盐水、原水、电、压缩空气、仪表空气、氮气、水蒸汽等 已全部具备,并开进界区用户,压力、流量、温度等参数正常。废水处理系统已调试完毕, 随时可以接受工艺废水。
5.所有设备及管道经过最终检查,安装、 配管无误,符合设计。膨胀节及弹簧支撑、弹簧吊
架已处于正常工作状态。
6?反应釜及其他储罐和管道吹扫、清洗、检漏完成,试车盲板、临时管路已拆除,唇焊口已 全部焊接。
7.反应釜及其他储罐标定完成,数据可靠,并已绘成图表备用。
8?轴封站(EG、甲基硅油)、润滑站、恒温水系统已正常循环。
9?动设备已经单机、联动调试合格,包括泵、搅拌器、电(气)动葫芦等。
10?除齿轮泵外,其他泵及搅拌器 72小时带载运转测试完成,发生故障已及时消除。
11?第二预缩釜及终缩釜搅拌器在升温过程中已间歇点动,电流正常, 无异常声音,已完成热
对中。所有动设备电机已送电备用。
12?仪表已完成调试及联动工作, 包括液位计、流量计、温度计、粘度计、压力表、控制阀等。
13?所有仪表经过最终检查,量程合格并和 DCS内部统一。
14?关键流量计已用水称重标定,关键温度点(五个反应釜内温及工艺塔塔板、塔顶温度) 温
度到位后已用点温计测校。
15?所有控制阀中控输出与现场开度已进行核对。液位计、压力表等仪表隔离阀门已开启。
16?第二预缩釜及终缩釜搅拌器和预聚物泵、终聚物泵测速装置已安装备用。
17?DCS系统流程绘制、面板组态、内部调试完成, PID参数、联锁值、报警值已合理设置,
已配合现场调试。 UPS 已备用。
确认第二预缩釜及终缩釜液位计放射源已打开, LIC-05210、 LIC-05310、 LIC-05311 处于工
作状态。
确认 04-A01、04-A02、05-A02 、05-A03 与反应釜低低液位报警联锁, 其中 04-A01、04-A02 注意与差压液位计联锁, 低低液位报警为 04-A01 、04-A02 浆叶顶部位置, 根据标定曲线查 得,应有保守余量。
安全阀(04-R01、04-C01、05-H09、04-E11、05-E11、05-E31)已安装,并调校完成,其 设定起跳压力合理,满足保护设备要求。
预聚物泵、终聚物泵已安装,其电机脱开空转, 方向正确,齿轮泵万向节已热对装配, 泵 体升温、热锁完成。
05-F02、 05-F03 各有一台已装进滤芯,另一台为空腔,有滤芯台及空腔台升温、 热锁都已
完成,并气密合格。
EG 已进入界区, 01-V03、 01-V04、 01-V05、 01-V08、 05-V04、 05-V05、 05-V06、 05-V09、
05-H09、 20-V01 保持合适液位,并各罐 EG 经过化验含水正常。
24?热煤系统充进热媒, 并进行循环,已经过烘炉(?100C, 7天?)、脱水(?150C, 4天?)、
升温(速度为5C /HR),热媒站供热系统稳定,二次热媒维持 300 ± 3C。整个系统热锁完
成。
热媒膨胀槽已保持 30?50%液位。
所有热媒泵运行平稳, 无气蚀、 无异常振动,运行电流正常,热媒屏蔽泵恒温水流量、 温 度正常,备台处于热备状态。
确认所有被加热设备加热良好, 阀门位置正确。 夹套管要用温度计分段检查管道表面温度。
除04-C01/12-R01夕卜,各系统温度到位,分别设定如下:TIC-04110 195C, TIC-04211 195 °C, TIC-05110 268 C, TIC-05210 272 C, TIC-05311 279 C, TIC-05240 283 C, TIC-05340 283 C, TIC-05521 285C, TIC-05220 2 6 0 C 。控制阀正路开度合理,旁通关闭,已投自动运行。各 个系统热锁完成。
05-H09 压力为 60?80KPa (g), PIC-05512 100?130KPa (a), 05-J09 蒸汽喷射泵阀门已打 开。
05-E01、05-E02、05-E03、05-J09已建立EG循环,流量、温度达到工艺规定值。刮板搅 拌器密封液罐液位正常,搅拌器已投用。
确认 05-JP07、 05-JP09 运行正常, 备台处于备用状态。 在线台保持微量连续 EG 置
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