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第1页/共19页序号项 目单 位烧结机2×2651设计生产能力万吨/年4902投产时间2002年3作业率%954主抽风机台2×15烟气流量(工况)m3/h1380000×26除尘风机出口烟气温度 ℃80~1507SO2浓度mg/Nm3550~1200 平均8508烟尘浓度 mg/Nm348~128平均100第一页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第2页/共19页二、脱硫工程总体情况简介第二页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第3页/共19页1、脱硫工程改造难度大 本项目是本钢集团内第一套烧结脱硫环保工程,工程为改造项目,没有预留脱硫场地,现场比较狭小,场地不规则,地下管网较多,现场障碍物较多,施工难度大。第三页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第4页/共19页第四页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第5页/共19页 2、脱硫工艺的选择 通过调研与考察,经过多方论证,脱硫工艺采用了石灰石-石膏法,主要考虑的是:一是石灰石/石膏工艺有稳定的投运率和较高的脱硫率,国内采用的相对较多;二是本钢周边有优质的石灰石脱硫剂,来源比较广泛,价格低廉;三是本钢附近有大型水泥厂,副产物石膏可由附近的水泥厂再利用。四是运行成本相对较低。 本项目由中节能六合天融环保科技有限公司总承包并承担运行服务。 第五页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第6页/共19页3、脱硫工艺设计 3.1烟气系统 本工程在烧结机主抽风机出口烟道至主烟囱间增设烟气脱硫装置。脱硫入口烟气接自烧结机主抽风机房外出口烟道,经过脱硫后,净烟气通过吸收塔直排烟囱排放。增压风机采用静叶可调轴流风机,设计风压1500Pa,风量138万m3/h。第六页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第7页/共19页 整个脱硫装置与主抽风机后烟气排放系统并联配置,当脱硫系统检修时主抽风机出口烟气通过原有烟囱排放。整个脱硫系统采用一机一塔形式(即每个烧结机对应一座吸收塔)第七页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第8页/共19页 3.2 SO2吸收系统 本脱硫项目采用空塔喷淋技术,设计3层喷淋、2级除雾、3台吸收塔搅拌器。喷淋层采用单元制设计(一台循环泵对应一层喷淋),单台循环泵3000m3/h ,单层喷淋覆盖率200%。第八页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第9页/共19页 3.3 公用系统 本脱硫项目的石灰石制浆系统、工艺水系统、石膏脱水系统、废水处理系统及公辅设施系统共用一套。 石膏脱水采用两级脱水,一级旋流浓缩,二级真空皮带脱水。第九页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第10页/共19页第十页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第11页/共19页三、项目运行情况第十一页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第12页/共19页 本项目是本钢集团内第一套烧结脱硫环保工程,工程于2011年10月投入运行,各项指标如下:脱硫效率平均为95.6%,SO2排放浓度22~57mg/Nm3;粉尘去除率51.5%,排放浓度小于50mg/Nm3;石膏含水小于10%,石膏品质达到水泥缓释剂使用要求,全部二次利用。 第十二页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第13页/共19页第十三页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第14页/共19页第十四页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第15页/共19页第十五页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第16页/共19页 脱硫系统各项消耗指标:工艺水平均消耗:62m3/h电平均消耗:2380kwh石灰石平均消耗:1.9t/h第十六页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第17页/共19页 由以上运行数据来看,本钢板材2×2652烧结机石灰石-石膏法脱硫系统运行可靠,脱硫效率、石灰石消耗量、水、电耗量等各项性能实际数值均达设计指标,满足了环保、生产要求第十七页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第18页/共19页Thank You !第十八页,编辑于星期日:十八点 五十三分。第19页/共19页感谢您的观看。第十九页,编辑于星期日:十八点 五十三分。
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