中国大唐集团公司2016年03月技术监督月报解读.docxVIP

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~ 1 ~ 技术监控月度报告 一、生产异常事件 1.受监控设备损坏事件 1.1 长山厂1 号炉前屏过热器泄漏 3 月 20 日,长山厂1 号 660MW超临界机组锅炉前屏过热器泄漏经,现场 调查及实验室实验分析,确认第一爆口为前屏过热器1屏靠近炉前最外圈第 1 根管,爆管原因为氧化皮脱落堆积造成短时过热所致。该管在异种钢焊缝附近 发生断裂,在高温高压下该管任意方向摆动致,使前屏过热器从左至右数4、 15、16、17 屏部分屏管多处碰伤、吹损减薄泄漏。 2.机组非计划停运事件 2.1 马头7 号主励磁机滑环电缆接线鼻断裂导致机组失磁跳闸 3 月14 日 8 时 58 分,马头7 号发电机DCS 报出“失磁”、“热工保护”事 故信号光字牌,7 号机 RCS-985保护 A、B 柜同时发出失磁保护Ⅱ段保护动作 信号并出口动作,7 号发电机解列。经现场检查发现主励磁机正极滑环电缆头接 线鼻断裂,分析原因为受转动部件影响存在长期振动接,线鼻金属疲劳断裂。现 已更换了该接线鼻,并进行了加固处理。 2.2 三门峡4 号主变差动保护动作导致机组跳闸 ~ 2 ~ 3 月 16 日 18 时 37 分,三门峡4 号主变差动保护动作,机组发生非计划停 运。 经现场对设备进行检查和对电缆故障点开挖确认发现,靠近主变侧的电缆C 相主绝缘存在放电击穿现象导,致主变差动保护动作,机组非停。根据现场检查 及试验情况综合分析,放电击穿的原因是由于电缆运行中散热不良长,期发热使 电缆主绝缘性能逐步降低,最终主绝缘击穿;同时不排除电缆本身绝缘存在一定 缺陷,缺陷部位发热导致主绝缘劣化最终击穿的可能性目。前,已对故障电缆取 样做进一步分析以确认电缆是否存在质量缺陷。 2.3 宝鸡1 号机振动大保护动作停机 3 月28 日 17 时 53 分,宝鸡1 号机组负荷178MW时,汽机跳闸,联锁锅炉 MFT,机组解列。检查发现8X 振动检测设备存在缺陷,导致保护误动。 8对X 振 动测点进行处理后,3 月 28 日 20 时 37 分机组再次并网。应对其余测点进行核 查,预防同类事故再次发生。 2.4 灞桥1 号机组因给煤机断煤引发机组跳闸 3 月19 日 21 时 10 分,灞桥1 号炉C 给煤机运行中断煤,磨煤机出口温度 高跳闸,立即启动备用D 磨煤机,发现给煤机不下煤,启动疏通器和就地振打 均无效,手动投入给煤机空气炮后来煤1,号机主汽压力快速上升,汽包水位快 速下降,21 时 40 分 1 号炉水位低三值保护动作,锅炉MFT ,21 时 51 分 1 号 机主汽温度10 分钟下降50℃保护动作,1 号汽轮发电机组跳闸。1 号机组C 磨 煤机跳闸后,总煤量指令由26%增加至50%(锅炉燃料指令的最大值,)其他磨 煤机煤量自动加大,D 磨煤机来煤后瞬间煤量大,协调总煤量指令仍在最大值, 值班人员未发现,造成主汽压力快速上升;主汽压力快速上升时,汽泵自动水位 调整跟踪迟缓,运行人员未及时采取措施,造成汽包水位快速下降,汽包水位低 Ⅲ值触发锅炉MFT,锅炉灭火;1 号炉灭火后,因1 号机组接带工业抽汽,运 ~ 3 ~ 行人员停止工业抽汽时操作缓慢,加上主汽压力高,运行操作减负荷速度缓慢, 主汽温度下降较快,造成主汽温0 分钟下降50℃保护动作,汽轮机跳闸。 2.5 阳城8 号机因给水泵跳闸造成机组保护动作 3 月 22 日 07 时 52 分,阳城8 号机组在550MW负荷运行时,1 号电泵因 润滑油温高跳闸,RB 动作,快速减负荷至280MW,运行人员启动2 号电泵、 手动调整汽包水位。处理过程中,3 号高加水位高III值保护动作,高加解列;随 后汽包水位高III值,触发MFT保护动作,机组跳闸。油位计卡涩造成指示偏低, 实际补油量偏大,油箱油位过高,导致油温快速上升是造成电泵跳闸的直接原因; 运行人员在高加解列后手动调整汽包水位不及时,致使汽包水位高保护动作灭 火,是造成本次机组非停的主要原因。 2.6 神二4 号炉省煤器泄漏造成机组停运 3 月26 日 1 时 30 分,神二4 号 500MW机组锅炉补水流量突然增大,经 检查发现该炉标高96 米处有明显泄漏声。17 时机组停运,经检查确认为标高 95 米处后墙左数第83 排最下1 根省煤器弯头背弧边缘处泄漏初。步判断省煤器 爆管处母材存在线性缺陷,长期运行后,该管在缺陷部位发生爆管泄漏。 二、目前存在严重问题 1.鲁北公司2 号炉空气预热器堵灰 本月鲁北公司2 号炉空预器压差最高已升 .5kPa,为避免引风机失速 2, 号机组最高负荷只能到290MW。3 月25 日 2 号机组已停备,目前检查发现

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