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拉伸杆运动状况每班点检一次,若下降前有抖动,切记尽快处理,否则会造成许多机械部件强制劣化。 案例:拉升杆抖动原因分析 液压方面 机械方面 电器方面 第六十三页,共一百一十七页。 从液压方面: a.泵组2300输出压力的调整(?bar ) b.调整蓄能器压力(?) c.更换比例阀和保压阀 d.更换拉伸杆油缸 e.更换泵组一的比例控制卡( YV61161 ) 第六十四页,共一百一十七页。 FR(低压)压力为18-20 bar 调整DR(高压)使压力为180(120)bar,如无经验慎调 YV61161比例阀 Pump 2300 第六十五页,共一百一十七页。 3号泵压力控制系统 控制拉伸杆比例阀流量压力 第六十六页,共一百一十七页。 4AX卡控制,信号来自PLC的模拟量模块 油缸 比例阀 插装阀 保压 阀 第六十七页,共一百一十七页。 从机械方面: a.检查拉伸杆导轨和滑线轴承 b.检查拉伸杆油缸、连接铰链座 c.检查拉伸杆下降定位柱 d.龙门架立柱检查 e.线性传感器安装在运动中干涉或松动 第六十八页,共一百一十七页。 拉伸装置导轨上的滑 线轴承珠子掉 拉伸杆下降的导轨磨损 第六十九页,共一百一十七页。 龙门架立柱的固定螺丝松动 第七十页,共一百一十七页。 油缸铰链座磨损 第七十一页,共一百一十七页。 拉伸杆上升与下降位置检查 上升撞黑块,三次气管接头容易损坏,长时间运行两边不平 下降震动大,液压系统压力检查,禁止空运转时激活拉伸杆运动 第七十二页,共一百一十七页。 检查拉伸装置传感器滑块磨损严重 第七十三页,共一百一十七页。 立柱支架脱焊 第七十四页,共一百一十七页。 拉伸杆位移参数设置不当 线性传感器坏 第七十五页,共一百一十七页。 从电气方面: a.线性位移传感器 b.线路方面 信号线插槽头焊点虚脱 触不良 控制线断或有虚接 4AX卡故障 第七十六页,共一百一十七页。 1)定期检查油缸(油封),立柱等固定螺丝 2)定期保养拉伸杆导轨及滑线轴承加润滑油、铰链座磨损、拉伸杆定位、拉伸杆运动阻力(弯曲) 3)定期检查电器线路 做好机械参数运动记录,液压压力记录 蓄能器,油位,油温,油质 改善措施 抖动的原因在于闭环控制,下降实际值与该值的差异,在一定范围内不抖,超过就抖动(比例阀、BALLUFF 、参数、油缸、机械问题、液压),如何避免? 蓄能器影响:首先影响拉伸---吹破,若调整压力则间接改善对拉伸的影响,虽可减少吹破,但长时间运行对吹塑油缸、拉伸油缸、3#泵均有副作用,当调整压力过高,吹瓶夹瓶不报警 Type 1闭环控制 2定值 3开环 第七十七页,共一百一十七页。 液压部件 900块蓄能器已经拿下,也可以生产 800块蓄能器无压力 300块电磁阀快掉了 2#泵比例阀电线裸露 R 第七十八页,共一百一十七页。 相关参数见液压图标识,如拉伸杆6L蓄能器 液-气式蓄能器在液压系统中具有以下功能: 存储能量 存储流体 紧急运行 力的平衡 机械冲击的减震功能 压力冲击的减震功能 泄漏流体的补偿 冲击和振动的减震 对脉动的减震 汽车悬挂系统 产生制动能量 保持恒定压力 流量补偿(相当对 油箱的扩充) 参数意义? 第七十九页,共一百一十七页。 如果你系统油温度没有得到控制,出状况也是必然的! 作辅助动力源、应急动力源、流量补充、保压时: ?折合型皮囊?P0?=(0.80~0.85)?×P1(拓步皮囊式蓄能器) ?波纹型皮囊?P0?=(0.60~0.65)?×P1 ?活塞式蓄能器?P0?=(0.80~0.90)?×P1 吸收突然的冲击? ??P0?=0.90×Pm? ??Pm=系统管路中平均压力? 消除脉冲和噪音? ??P0?=0.60×Pm? ??Pm=泵出口的平均压力 蓄能器的充气 第八十页,共一百一十七页。 吹瓶SIPA20/80-1#淡季检修时由于蓄能器漏油更换气囊,气囊更换好以后在充氮气时由于充气操作人员缺乏经验,导致气囊底部爆裂。分析原因为:第一次充气气压过高,气囊迅速膨胀导致蓄能器托盘挤压到气囊底部导致气囊底部爆裂。 蓄能器充气之前,使蓄能器进油口稍微向上,灌入壳体容积约1/10的液压油,以便润滑,将充气工具的一端连在蓄能器充气阀上,另一端与氮气瓶相接通。打开氮气瓶上的截止阀,调节其出口压力到?0.05~0.15Mpa,旋转充气工具上的手柄,徐徐打开蓄能器充气阀阀芯,缓慢充入氮气,就会慢慢打开装配时被折叠的气囊,使气囊逐渐胀大,直到菌形阀关闭。此时,充气速度方可加快,并达到所需的充气压力。切勿一下子把气体
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