厚中粗砂层中多轴深层搅拌防渗墙的施工.docxVIP

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厚中粗砂层中多轴深层搅拌防渗墙的施工1、工程基本情况及地质条件 上埔堤是—供水枢纽重要挡水建筑物之一,—供水 枢纽为I等工程,其主要建筑物级别为2级。库区的上埔堤 为I级堤防,其堤顶高程13. 4?14. 8m,堤顶宽度3?6m。 上埔堤堤基地质情况,从堤顶向下依次为人工填土层、 粉质粘土层、中粗砂层、淤质粘土层、淤质细砂层,地下水 位高程4m左右。地质条件如下表1所示。 表1上埔堤堤基地质条件 编号名称平均厚度(m)渗透系数(cm/s) 1人工填 土 5.89 5X10-3-3. 12X10-32 粉质粘土 3. 27 6. 75X10-6 3 中粗砂 9. 36 9. 80X10-2-5. 13X10-24 淤质粘土 9. 21 4. 02X10-7 2、防渗墙设计要求 设计采用多轴深层搅拌防渗墙技术开展处理,它能够完 全封闭透水层的渗透通道,从根本上解决渗透变形问题。表 1可以看出,堤基埋藏有两层透水层:即1人工填土层和3 中粗砂层。要到达理想的渗控效果,防渗墙必须穿过中粗砂 层深入淤质粘土层2m.防渗墙墙体有效厚度不小于200mm, 墙深范围为16. 6?19. 6% 对墙体的主要技术要求如下: (1)掺入的水泥用量,外加剂用量,水灰比需由材料 实验室根据防渗和强度要求试验确定配合比;(2)墙体的垂直度误差不大于0.4%; (3)墙顶中心线允许误差为±30mni;(4)墙深偏差不大于200mm; (5)墙体的渗透系数应小于AX10-6cm/s(lA10), 墙体90d龄期的单轴无侧限抗压强度抗压强度应不小于 0. 5MPa;3、改良方法及参数确定 该工程采用一台SP-5H型多动力三头深层搅拌桩机施工, 最大成墙深度21m,钻头中心距325mm,钻头直径380mm,钻 头间带有刚性连锁装置,施工中一次成墙。通过开展试验桩 施工,最终确定合理的施工方法和施工参数。 3. 1施工工艺改良 本工程地层以砂层为主,厚度大,如果采用传统的“预 搅下沉、喷浆搅拌提升、停浆复搅下沉、再喷浆搅拌提升” 的施工工艺,将导致在第二次喷浆过程中,桩管被砂层埋住 而无法拨出。为了有效地解决此问题,经过研究,结合地层 情况,并根据试成桩的取芯效果,将其施工工艺改为“两搅 两喷”工艺[1],即喷浆搅拌下沉、喷浆搅拌提升的施工工 艺。 3. 2水灰比确实定 合理选择水灰比,先决条件是使水泥土在搅拌过程中必 须呈流态;结合本工程地质情况及施工工艺,浆太稠不利于 钻进,容易堵赛管道。因此必须选择合适的水灰比;从土体 吃浆情况分析,土体有空隙率,水灰比过大,那么填充空隙的 水泥用量就越少,水泥土性能指标那么难以保证,水灰比过小 那么不经济;从水位情况分析,水位以下的墙体假设水灰比过小 浆液被稀释,成墙质量无法保证。参考其它工程经验,施工 中多取水灰比为:1.0?2.0,采用12%的水泥掺入量。该工 程对1.0的水灰比作三组成墙单元约10m长的试验墙。7天 后开挖检查,开挖长10m,深3. 5m,宽2m,并去掉桩头50cm. 经检查,水灰比为1.0的成墙单元成墙效果较好。桩间搭接 良好,墙体完整,轮廓清晰,墙体密实性好,从墙体剖面来 看,最小墙厚达22cm,桩间最小搭接厚度64mm,从墙体侧 面轮廓用吊锤测试垂直度均小于0.4%,孔口有少量返浆,因 此水灰比为1. 0可满足施工要求。 3. 3改良钻头 施工时,当钻进深度到达9m后,产生孔斜并频繁出现 钻进时喷浆孔堵孔现象,且提升钻杆困难,造成深搅机电动 机工作电流过大,存在电动机烧毁的危险,并屡次出现埋管 现象,严重影响施工进度。钻头提起后,检查喷浆管,发现 喷浆管中的水泥土浆中夹杂大量砂粒。分析原因,钻杆钻进 深度达9m后,进入中粗砂层,采用正常搅拌转速、提升速 度难以使浆液得到充分搅拌,孔口的喷浆压力小于水泥土浆 产生的压力,导致大量砂粒进入喷浆孔,从而导致喷浆孔堵 塞,如单一的增大输浆压力必然造成返浆过量,材料浪费。 不均匀的含砂水泥土浆造成钻杆提升时阻力较大,使钻杆提 升困难。针对这一问题,经过屡次试验,订出如下改良措施: 将双层4叶片改为三层6叶片,在底层十字叶片下方焊 接切削片,宽6cm,长6cm,与刀片成向下30。夹角,以提 高切削和搅拌效率并起到定向作用,刚进入砂层时,降低钻 进速度,从而防止孔斜;将喷浆孔直径由1cm改小为0.6cm 以提高喷浆孔口处的出浆流速,减少堵孔几率。钻头改良示 意图如图1. 3. 4采用中间钻头喷气工艺 采用两侧钻头喷浆,中间钻头喷气工艺施工。从水泥土 搅拌桩的成桩机理来看,水泥浆与土体的搅拌越均匀,土体 颗粒粉碎越小,水泥浆分布到土体中就越均匀,那么水泥土构 造离散性就越小,其总体强度就越高,而砂本身具有搅动松 散的特性,采用两侧钻头喷浆配合中间钻头喷气工艺,可

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