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市场化精益化融合管理典型案例
一、精益生产管理
1.建设精准高效掘进作业线(新矿集团协庄煤矿)
2.化工企业柔性生产管理经验做法(山能化工鲁南化工)
二、精益成本管控
1.准时化物流配送模式 (兖矿能源东滩煤矿)
2.“零星工程零外委”经验做法(枣矿集团七五煤业公司)
3.降低矿井乳化油消耗量(兖矿能源东滩煤矿)
三、精益质量管理
1.应用精益工具促进煤炭质量提升(新矿集团伊新煤业)
2.精益 “ 358”质量提升工程(东华重工公司)
3. 质量指标五统一 提高品牌竞争力 (新材料公司东华科
技公司)
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案例 1:建设精准高效掘进作业线
(新矿集团协庄煤矿)
一、项目背景
协庄煤矿-800 运煤通道东段作为矿井重点工程,关系着矿
井未来的10 年的采掘接续稳定,今年1-3 月巷道进尺累计完成
342 米,月均114 米。按此进度,很难实现按期贯通。为此,矿
井以“建设精准高效快速掘进作业线,提升单进水平”为精益改
善项目,实现掘进效率突破。
二、主要做法
(一)项目小组成员以盯班写实形式,对-800 运煤通道东
段进行现状诊断与问题挖掘。
(二)项目小组坚持理论结合实际,运用鱼骨图,通过头
脑风暴对盯班写实内容进行分析,按照“二八原则”找准制约掘
进效率提升因素。
长城二矿掘进一区立足硬岩综掘高效工作面建设,通
(三)项目小组针对改善重点,应用问题树,确定了施工
工艺、工序优化、设备提效、事故管理、劳动组织、市场激励
六个子项目,同时应用岗位自主改善、制定标准作业卡等精益
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工具,提升巷道掘进效率。
1.支护设计优化。根据-800 运煤通道建矿压监测数据,在
确保安全合理的前提下,将支护排距由1.0m 改为1.2m,巷道顶
板原采用6 根SKP22– 1/1860–φ22×L4100mm 锚索支护,现改为
采用6 根MSGLD-400/600(X)/22×2200 等强螺纹钢式树脂锚杆支
护顶板。通过优化支护设计,降低了延米锚杆支护数量,间接
增加进尺数,每排支护时间由原来的3.5 小时减少至目前的2.8
小时,从源头上提升支护效率20% 。
2. 优化施工工艺。一是优化临时支护工艺。将巷道初喷临
时支护改为机载液压前探梁临时支护,减少巷道初喷及凝固时
间50 分钟,有效缩短了单个循环时间,正规循环率提高 10%。
二是交接班打放松动爆破眼。因底板松动爆破影响截割时间,
利用交接班 15-20 分钟的时间,对底板岩石进行打眼爆破,交接
班期间进行打设炮眼可节省 20 分时间,同时要求交班不停钻、
换人不停钻,一般在交接班后 10 分钟内就可完成炮眼的打设,
加上定炮和爆破时间,接班后40 分钟内可完成松动爆破,采用
松动爆破及交接班打眼,有效降低了截割时间,保证了正常循
环进度。三是实施标准作业卡制度。对岗位、工序进行摸排,
通过工作日写实制定标准作业施工标准、对操作工序进行拍照,
形成操作标准,以图片的形式展现主要工序标准化操作流程,
去除浪费、不均匀、不合理的工序,建立安全、快速、高效的
作业方法。
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3.设备升级,提高掘进效率。一是将-800 运煤通道东段240
综掘机更换为320 型综掘机,每米截割大约节省30 分钟时间,
减少了职工的劳动强度,显著提高掘进效率。二是调研应用
CMM2—24Y 型煤矿用液压锚杆钻车代替目前MQT-130 锚杆钻
机施工顶帮锚杆。通过液压锚杆钻车的使用,二次支护施工人
员减少1 人,但打眼支护效率提升了33%。
4.推行设备“包机制” ,降低机电事故率。推行“包机制”管理
制度,将所有现场使用设备全部包机到人,对所负责设备实行
包使用、包维修、包完好“ 三包”管理,建立设备点检和定期检
修制度,按照正向激励的原则,对完成控制目标设备包机人员
进行奖励,提高岗位人员自主维护、维修积极性,确保实现控
制目标,通过制度实施,机电设备事故率大幅
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