气动风门除渣装置创新.docVIP

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  • 2022-09-02 发布于天津
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气动风门风路除渣装置应用 煤矿井下风门对于通风安全和生产运输系统都是至关重要的环节,长期以来主要是采用人工启闭的普通风门,由于大巷多处在高风压区,加上大巷需要矿车通行,风门面积大,造成开门阻力大,甚至单人通过时力量太小无法打开。在大门上设置一个小门,行人通过时只打开小门可缓解上述问题,但会增加漏风量。另外,对于井下生产运输系统,人工启闭风门费时费力,耽误时间,影响运输效率。随着生产自动化程度的提高,井下信息系统的完善,井下风门自动化显得更为重要。因此,五环分公司在3303车场设计安装一套自动风门。 一、设计背景 气动式风门结构原理:气动控制风门由两道单式风门、一套机械闭锁装置、一套气动控制装置、两套气缸传动机构、两套手动控制手柄和若干风管组成。风门门扇能够实现灵敏开关全靠气缸,气缸靠风管风压实现伸缩;气动风门使用一段后,发现气缸开关不灵活,常有气缸伸缩杆被卡死的现象,使风门门扇不能关闭,另一道风门门扇不能打开。维修人员通过打开气缸后、发现风路管里有很多铁锈渣和一些小石子,导致气缸和气动手柄不能正常使用;仔细观察研究发现井下一些风水管路虽然外表得到防锈处理,但是内部已锈迹斑斑,原因有铁锈渣导致气缸、风路堵塞,气动风门不能得到有效运用。因此需要研究设计一套除渣装置,有效过滤杂物和铁锈渣,使干净的风路提供给气缸推动门扇。 二、方案设计: 修旧利废,准备废旧的4寸带法兰盘管路短节2个、防尘挡渣篦子(钢板上打眼)、3个阀门、6分管一根(根据除渣装置长短切割)、6条螺栓、补水口(结合实际废旧利用)。 除渣机构原理,风路进风管需要焊接通过4寸管路的上、下段,进风管的出风口需设置在下段管路的中部,被水淹没覆盖,出风口管路需要焊接在上段4寸管路顶部,工作时当有铁锈渣从进风管路的出风口排除时,会被水和挡渣篦子沉淀在水的下部,从而实现新鲜干净的风被上段出风管排出,让风门气缸和气动控制手柄使用,除渣得到有效解决。 使用一段时间后,除渣装置下段排渣口需要把铁锈渣和水一起去除更换,通过补水口进行加水,可以使气动风门装置使用期限更长久,更灵敏可靠。 实物图片: 安全效益: 本装置安装实施后,主要以生产安全效益为主。通过本项目在3303车场风门的应用,杜绝了气缸不灵敏、门扇不开关的现象,同时延长了气动风门装置的使用寿命,更主要确保了通风系统的稳定可靠,促进了矿井安全生产,具有积极的社会效益和广泛的推广价值。 本装置以修旧利废为主,具有结构简单,经久耐用,便于安装、可靠性高等优点,也可推广应用于各矿井水平风、水路中,尤其是煤矿六大保护系统之一的压风自救系统中(压风自救出风口过滤装置常有被杂物堵塞现在)

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