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碱抛外观不良解决方案 1. 碱抛脏污类型 脏污大致分为以下4种类型,每种脏污都有相对应的解决措施及预防措施; ① 湿法有机物污染类:“八”字脏污 (新备件导入管控)② 碱抛倒灌导致: “条”形脏污 (软件、硬件上解决倒灌、操作上培训预防倒灌)③ 碱抛烘干 效果差、颗粒物污染水印团状脏污 (设备彻底解决、每班烘干风管检查) ④ PE背膜不均匀团状脏污 (检查膜色并排查解决、设备调整点位) 2. 表面药液残留 异常原因: 慢提拉清洗脱水时,由于采用热水清洗导致工装夹具表面的药液残留析出, 提篮过程中硅片表面会吸附上残留液; 处理方法: 将慢提拉的热水溢流改为冷水溢流; 3. 花篮底杆位置带液 异常原因: 碱抛花篮底杆位置带液,冷水慢提烘干效果略差且花篮底杆在烘干槽时由于 位置偏低,无法吹干,导致出料时带液,极易接触到硅片,导致退火烧焦异常; 处理方法: 下料台位置平铺吸水海绵,花篮出料时接触到吸水海绵,水滴会被吸收,避 免带液导致不良; 4. 碱抛SE 的MARK点漏电 异常原因: MARK和SE区域由于受激光轰击,PSG层较薄,经过碱抛光时会因为正面保 护不足,破坏该区域PN结,从而导致漏电; 处理方法: SE后增加一个退火流程,目的为增加正面氧化层厚度,提高碱抛时SE和MARK 区域的保护作用; 5. 花篮侧杆位置带液 异常原因: 由于碱抛槽和预处理槽共用一个水洗2#槽,导致该水槽的药液残留浓度较 高,若纯水溢流不充分,极易导致提篮时液面有机残留药液吸附在硅片表面; 处理方法: 加大2#水洗槽的溢流量,去除液面上的有机残留液,并定期清洗溢流口; 6. 待机导致正面抛光 异常原因: 过程机台异常,导致碱抛机台停机,而碱抛采用的加热反应,长时间停机会 导致药液挥发,再生产时会产生正面抛光片。 处理方法: 将软件升级,机台设定待机时间超时报警项,当停机时需人工干预,调整配 方后方可开机; 7. 背面局部外观异常 异常原因: 预清洗循环管碎片、残渣以及结晶等堵塞,槽体靠外侧循环较差,导致抛光 槽新液未完全激活时,槽体外侧花篮出现局部背面未抛光,药液完全激活后正常, 观察3D塔基未抛光。 处理方法: 保养定期清理循环管,防止有堵孔现象; 8. 碱抛后外观水印 异常原因: 碱抛酸洗后未经过慢提拉,硅片表面脱水效果较差,残留水渍烘干后留下水 印。右图为镀膜后外观水印; 处理方法: 酸洗后先水洗再慢提拉脱水,确保无水渍残留。 9. EL气流印 异常原因: 通过各种排查锁定为慢提拉槽 (底座)污染异常,常规方式双氧水盐酸泡槽 无改善。 处理方法: 慢提拉槽底座下沉,使用洗洁精泡槽4-6小时,再使用双氧水泡槽4-6小时 及高压水枪冲洗去除洗洁精残留,如此重复进行两次以上,可解决气流印异常。 碱液能将油脂水解,产生相应的脂肪酸的钠盐,也就是肥皂。 10. 碱抛后背面白点严重 碱抛开线后,由于链式氧化炉和去PSG跑片数量过少,导致碱抛后背面白点 过多。经过添加辅助剂后背面白点问题得以解决 异常原因: 通过各种排查锁定为慢提拉槽 (底座)污染异常,常规方式双氧水盐酸泡槽 无改善。 处理方法: 慢提拉槽底座下沉,使用洗洁精泡槽4-6小时,再使用双氧水泡槽4-6小时 及高压水枪冲洗去除洗洁精残留,如此重复进行两次以上,可解决气流印异常。 11. 槽体碎片数量多,需要及时清理 巡检过程中,如果发现有的槽碎片过多,导致槽体内循环状态差异比较大, 需要及时清理碎片,有产品不良的风险。 注意事项:湿法设备需重点关注槽内洁净度情况,包括烘干槽卫生,上下料 卫生,防止污染物被携入造成污染。 12. 去PSG滚轮传动异常 异常原因: 去PSG机台主传动轴丝牙浅,沾液过多导致硅片正面过刻,水洗槽之前水膜 破水; 处理方法: ① 更换深丝牙传动轴; ② 刻蚀槽之后水洗槽之前更换传动轴。 13. 定排异常 异常原因: 抛光槽排液阀门堵死,导致抛光

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