钢筋机械连接之套筒.docVIP

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因为现场钢筋笼的制作速度跟不上成孔的速度,所以施工单位对钢筋连接打算采用套筒连接,但由于技术和试验设备的限制,现场实际施工中出现了诸多情况。 3月15日 首先取了三类试件〔母筋试件、两端半丝试件和一端半丝一端全丝试件〕,每类试件取一组〔3根〕。在施工单位实验室对做了抗拉试验。试验仪器是分两个局部,一边拉试件的设备,一边是调控拉力的设备。吕工说比他们以前用的先进多了。调控拉力的设备上有数据和曲线显示,还能打印小票。 试件受拉 试件受拉 数据小票 吕工正在记录数据 试验情况如下: 1、母筋标准:HRB 335、¢22 屈服强度:374.99~396.82MPa 抗拉强度:557.53~562.99 MPa 2、两端半丝试件 屈服强度:400.90~413.31MPa 抗拉强度:597.56~599.63 MPa 3、一端半丝一端全丝试件 屈服强度:360.76~374.82MPa 抗拉强度:531.55~548.39 MPa 结果:“两端半丝试件〞抗拉试验各项指标正常 “一端半丝一端全丝试件〞的抗拉试验中出现以下3种情况: 1、各项批标正常,全丝局部有缩径现象; 2、全丝外露局部中部缩径断裂; 3、半丝局部〔套筒内〕脆性断裂。 情况1:各项批标正常,全丝局部有缩径现象 情况1:各项批标正常,全丝局部有缩径现象 情况2:全丝外露局部中部缩径断裂 情况3:半丝局部〔套筒内〕脆性断裂 试验做完了以后,吕工也没说不能用。因为吕工也不懂,他只知道这个在房建上用得比拟多,真正用在钢筋笼上的少。然后吕工下来要我找试验室借了?钢筋机械连接技术规程?回去学习去了,我有幸与吕工坐在一起共同研究。具体研究结果如下: 监理对于套筒工艺质量的控制,主要在以下两个方面: 1、试验方面 标准要求,型式检验试件不应少于9个:其中“单向拉伸〞试件不应少于3个,“高应力反复拉压〞试件不应少于3个,“大变形反复拉压〞试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件做“抗拉强度〞试验。全部试件均应在同一根钢筋上截取。 而施工单位的实验室只有进行抗拉强度试验的条件。 2、检查有没有拧紧 首先,安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p〔p为螺距〕。 安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合下表: 目前现场正在施工的桩基的桩径为1.5m,钢筋笼主筋的直径为¢22,所以拧紧扭矩值按照上表应为260N.m。 3月16日 我和吕工一起来到钢筋加工厂,现场的工人们正在不辞辛苦的劳动着。 吕工这次来是带有目的性,因为昨天刚看了标准,有了底气。吕工首先叫来钢筋厂的负责人,直接问到:“你怎么保证套筒有没有拧紧?〞 钢筋厂的负责人听了不知道怎么答复,他也不是很懂这个套筒连接。吕工又说了:“你现在完成的套筒需要用扭力扳手校核,按照标准要求应该到达260N.m的扭矩。有扭力扳手吗?〞 钢筋厂的负责人都不知道扭力扳手是什么,只是不停的点头说:“明天就去买,明天就去买。〞 钢筋厂施工现场 钢筋厂施工现场 套筒拧紧 3月17日 第一个主筋采用套筒连接的钢筋笼要下笼了。重点是两段钢筋笼下笼前的坚向套筒连接。观察发现,在上套筒之前,每根钢筋之间端头很难对紧,再加上一端全丝一端半线工艺,让吕工很不放心。于是,在尽量对紧每根钢筋,上完套筒后,吕工对这两段钢筋笼之间的套筒连接取了一组试件〔3+1根,用电焊切掉,好烫!〕,待试件凉一点后,吕工用手拧了拧,发现还是松动的,这说明在两段钢筋笼对接的条件下根本拧不紧。 吕工向柯总汇报了情况之后,这个钢筋笼还是让他们下了。 套筒拧紧 套筒拧紧 钢筋端头很难对紧 两段钢筋笼正在对接 现场取的4根试件拿到试验室做抗拉,前两根都滑丝了,最后两根也就没做了。施工单位的总工看到这个试验结果也没脾气了,试验之前他还对吕工一肚子不满。 现场截取试件 现场截取试件 吕工正在为试件做标记 现在工期很紧,钢筋笼的制作又跟不上成孔的速度,施工单位还是很想用套筒这个工艺,因为快啊,而且造价高。吕工向施工单位提出,钢筋笼用套筒可以使用,但有两个要求:一个是施工单位去乌鲁木齐将标准要求的其它试验完成,出具试验报告;另一个是,两段钢筋笼之间禁止采用套筒连接,必需采用焊接工艺。 3月25日 0#和9#台的主筋为¢22的钢筋笼已经全部制作完成,现在钢筋厂制作的是主筋¢32,应用2m桩径的桩基的钢筋笼。 今天和吕工又去了钢筋厂,这次跟吕工去,主要是看他怎么批评工程部长去了。原因是套筒连接的拧紧扭矩还是达不到要求,因为主筋是¢32的,所以按标准要求的拧紧扭矩为320N.m。虽然已经买了扭力扳手,但现场人员都不会用。那为什么吕工会说现场套筒连接的拧紧扭矩还是达不到要求呢?因为吕工会算!其计算方法为:1个人

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