优秀点检案例.docxVIP

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1 优秀点检案例 2 目 录 ●点检技能 巧动脑筋消除点检盲区 敏锐洞察消除锡溶解槽锡粒堆积 “灵感”来自“真功夫” 顺藤摸瓜系列措施消除万向轴隐患 深入调查分析攻克冷轧机组活套跑偏难题 应用设备诊断技术消减齿轮箱异常振动 ●故障排除 排除“死辊故障”总结创新成果 老设备也能焕发“青春” 2 号热处理炉炉压失控故障分析处理 深入浅出打破常规消隐患 方法总比艰难多 创新理念结硕果 正确判断故障原因 避免故障损失扩大 知设备环境 快速排除故障 ●工作方法 检从“勤 ”开始 建立培训机制提高设备维护技能 做实做细夯实高炉定修项目管理 关注细节 推行作业程序标准化 ●降本增效 3 精心维护 延长工作槽使用寿命 备件改制 变废为宝 ●台帐履历 健全关键备件档案 准确把握设备状态 ●TPM 团队协同效率高 “日清…日毕”隐患除 生产、设备联动消除松卷缺陷 快速拆装及安全便捷的作业平台 ●创新 消化、吸收、改进消除煤清液压系统缺陷 创新让 RH 挡板改造成为现实 锐意进取 不断推进技术创新 ●看图案例分析 4 巧动脑筋消除点检盲区 推、拉杆是初轧机重要附属设备推床的传动件, 一旦发生断裂,将使初轧 机中断轧钢,主轧线被迫停产,很有可能造成四级以上设备事故。 2005 年和 2022 年,初轧机共发生推、拉杆断裂故障 4 起,造成停轧时间 20 多小时。 点检员通过细心观察,发现以下问题: 1、推、拉杆疲劳源普通都浮现在底部齿条托板的接口焊缝处; 2、该部位恰好位于齿条箱封闭罩壳内,设备运转时无法点检,推、拉杆 换向来作为周期性管理项目在大定修和年修中实施; 3、齿条箱内部空间狭小、 光线昏暗、地面粘滑,点检人员在检查过更程 中时常容易发生碰伤、滑跤等不安全因素。 找到问题根源, 但怎么做才干及时掌握在线备件的使用状况呢? 点检员采取了在两台初轧机八个推床齿条箱两侧,开设点检窥视孔的办法, 使点检人员不必钻进齿条箱内部, 也不必等到大定修或者年修, 就可以清晰、方 便地检查齿条板螺栓变形、松动、脱落情况和底部齿条托板接口焊缝开裂情况, 一举解决了上述 3 项对掌控设备状态不利的因素;同时在 9672 上,将推拉杆 5 6 7 “灵感”来自“真功夫” 点检员在与 3RH 操作人员了解设备运转情况时,听到操作人员反映真空 复压阀有时动作不良,要反复开、关多次,才干动作到位。 通过对电磁阀拆卸检查,未发现异常:阀体无垃圾、密封元件良好;上线 后,气源压力正常,无泄漏故障。我们即将联想起,最近已有几个操作人员提 起,由 1#电磁阀箱控制的多个阀门都曾经浮现过,不能一次动作到位,需要开、 关动作多次才动作的情况。 为查清原因, 点检员在现场强制动作了几个电磁阀, 发现电磁阀的切换声 音良好。就在面对着电磁阀冥思苦想,找不到原因时, 一阵冷风吹过,点检员 情不自禁打了个冷颤,灵感伴有冷颤而至,对了, 1#电磁阀箱的安装位置正好 处于风口,穿堂风很急,现在正是冬天,由于低温,电磁阀内部润滑用的油脂 存在时而凝固的现象,阻力的增加导致阀芯动作不良, 所以才会发生需要反复 开、关多次的故障。 在把 1#电磁阀箱整体移位后, 再也没浮现类似现象,为设备的稳定运行 提供了可靠的保证,也为电磁阀周期管理打下良好的基础。 点评: 以上案例中貌似简单的设备故障原因分析和处理过程,乍看以为故障原因 分析过程中运气的成份占很大的比例,其实这是和点检员扎实的设备管理技 能、 兢兢业业的敬业精神密不可分,该案例提示我们在设备管理中不可“老思 8 维,死脑筋”的思量问题,不断改变思维模式、不断创新就能起到事半功倍的 效果。 顺藤摸瓜系列措施消除万向轴隐患 1550 轧机 3#一 5#机架使用的主传动轴为日本中村自工设计创造的万向 轴,装机量 6 根。机组开工后特殊近几年的使用中,先后发生轧辊侧十字销轴 承的寿命短、花键磨损等问题,曾经多次造成长期停机。 2022 年 3 月主传万向轴改型,试用德国 VOITH 万向轴,使用效果总体良 好。 点检员没有放松对万向轴的状态跟踪, 2022 年 12 月中旬,在观察传动轴 运行情况时发现,其中一根轴在窜动过程中浮现和轧辊窜动不同步的轻微异 常。他子细分析了万向轴的结构,认为问题应该浮现在轴内部弹簧伸缩部位, 可能会有弹簧磨损或者连接不善的情况。 点检员果断利用 12 月下旬定修对此轴进行了更换。传动轴解体后果然发 现,轴内部伸缩弹簧与导向杆已脱焊松动, 弹簧和导向杆已有磨损。 (见下图) 此事并非小事,点检员立刻通过有关部门联系厂家,在现的实用加固法, 巧妙地避免了轴筒解体破除、 焊接的大“手术” ,并以轴帽作平衡。经处理后 9 整轴一次通过动平衡试验,获得成功。 点检员没有歇手, 对此外两根在线轴提出了同样的疑问

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