钢铁料消耗管控方案.docVIP

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  • 2023-07-19 发布于山东
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钢铁料耗费管控方案 为增强炼钢内部钢铁料耗费的管理,达到物产均衡、降低成本的目的,现做 以下管控措施: 1、混铁炉地域 1)经过3#天车计量和磅房的计量比较,存在必定的偏差范围,转炉作业区增强进厂铁水的计量监监工作,减小计量偏差,对进厂铁水磅单严格执行三方签字确认,防范铁水流失。(责任人:王继龙) 2)由混铁炉操作员对进厂铁水带渣量进行丈量,并保留记录,厚度超标的退回炼铁做扒渣办理;炼钢与炼铁增强工作联系,转炉值班作业长不按期对炼铁出铁时铁水带渣量进行抽查,督促炼铁减少出铁时的带渣量。 3)对进厂铁水及时入炉,减少压铁罐时间,降低铁水粘罐机率,督促炼铁保护好铁包包口;(责任人:值班作业长) 4)兑铁时,岗位工与天车工相互当合,杜绝兑铁洒铁现象。 2、提钒转炉 1)保护好转炉炉口形状,兑铁时,专人指挥,杜绝兑铁洒铁现象发生。(责任人:转炉炉长) 2)对提钒用三孔氧枪使用状况进行总结,降低钒渣含铁量,减少钒渣中钢铁料流失,提升金属收得率。 3)对倒渣时飞溅出的钒渣进行回收。(有谁回收?) 3、炼钢转炉 1)因为废钢吹损率较低,在铁水温度同意的前提下,尽量多配吃废钢,可提升钢水收得率。 2)提升岗位工操作技术,控制好过程温度,杜绝吹炼喷溅;大力推行高拉碳,防范钢水过吹。 3)保护好出钢口及后小面,放钢工精心操作,保证钢水出净,禁止出钢剩钢及洒钢水现象。(责任人:转炉炉长) 4)控制石灰使用量,(如何控制?控制在什么范围?)可减少石灰分解所耗费 的FeO数目,提升钢水收得率。 4、精髓炉 因为大包浇余中节余少许钢水,提升精髓回倒渣炉数,可回收节余钢水,减少一 部分钢铁料流失。 5、连铸 1)控制好中包温度。精髓严格依据连铸要求温度上钢,杜绝因低温事故造成的钢水回炉或倒入事故包,降低连铸成坯率。(责任人:精髓班长、连铸机长) 2)在工艺或排产同意的条件下,尽可能提升中包连浇炉数,减少连铸停产次数,可有效控制连铸开浇或拉下的切头切尾数目,提升连铸成坯率。 3)保护好铸坯切割系统,提升切割枪的切割精度,保证切割缝在要求范围内(切割缝≤5mm),杜绝因切割缝过大造成的切割消耗。 4)提升钢坯定重的丈量精度。增添定重丈量次数,对五个流的定尺丈量进行改造,保证在单流定重不正确的状况下,可实现单流调理。 5)一方面要稳固生产节奏,保证精髓时间及软吹时间,提升钢水可浇性;另 一方面要提升连铸保护浇注工作,赶忙推动挡渣墙使用计划,提升中包钢水纯净度,杜绝连铸非计划甩坯事故发生。 6)严格控制中包浇余。在每次快换或拉下时,尽量将中包钢水浇余降到最低,将中包浇余的不合格钢水直接成坯进行切割回吃,既能加速废钢周转,又防范了浇余过多造成的大块废钢切割损失。

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