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17)将纯度分析仪切换为样气采集回路(开启110、144,关闭105)。 18)调节发电机排气总门 119维持机内气体压力在0.03~0.04MPa左右。 19)注意距离发电机3m处的CO2进气管上不应有霜,当CO2瓶口压力下降至0.3MPa时应换瓶。 20)置换过程中,注意维持密封油氢油差压在50Kpa左右。 21)置换过程中,定期开启系统中下列各死排污门排污5分钟后关闭。 22)监视发电机纯度分析仪表CO2纯度达95%,联系化学取样校核,开启系统中各死角排污门排污5分钟后关闭。 23)停用CO2加热装置,关闭发电机排气总门119,发电机排氢手动门 120;关闭CO2至发电机系统各截门。 当前第31页\共有42页\编于星期六\2点 2.压缩空气置换机内CO2: 1)检查确认机组转子已停转(或处于盘车状态)。 2)检查确认机组密封油系统运行正常,油-氢差压正常(可使用主机润滑油油源)。 3)检查确认发电机内已由氢气置换为CO2,CO2含量已达95%以上。 4)对压缩空气管道进行排水。 5)检查确认氢气至发电机系统已解列。开启氢气至发电机进气手动门21。 6)连接压缩空气至发电机供气软管(法兰)。 7)关闭发电机排氢手动门 120。 8)开启发电机排CO2手动门 121。 9)检查确认CO2至发电机进气手动门22前各截门处于关闭位置。 当前第32页\共有42页\编于星期六\2点 10)开启压缩空气至发电机供气一、二次门,监视压缩空气压力正常。开启发电机排气总门 119。 11)将纯度分析仪切换为样气采集回路(开启110、144,关闭105)。 12)调节压缩空气至发电机供气门116,维持机内气体压力在0.03~0.04MPa左右。 13)置换过程中,注意维持密封油油氢差压在50Kpa左右。 14)置换过程中,定期开启系统中各死角排污门排污5分钟后关闭。 15)发电机内CO2纯度小于15%,对系统各死角排CO2 5分钟后关闭。 16)关闭发电机排气总门 119。 17)关闭发电机排CO2手动门 121。 18)关闭压缩空气至发电机供气门116。 19)关闭压缩空气至发电机供气一、二次门。 当前第33页\共有42页\编于星期六\2点 20)根据需要可停运密封油系统,空气置换CO2结束。 当前第34页\共有42页\编于星期六\2点 三、660MW机组氢气、密封油系统的案例分析 xx电厂600MW机组密封油系统故障及对策 1 空气抽出槽安装位置不当,发电机内压力较低时造成回油扩大槽满油 1.1 满油经过: #5机组96年11月14日进入投产第一次整组启动,本次启动为“168”期间第一阶段,只冲至3000RPm,发电机不并列,故发电机未充氢气运行,期间仅保持发电机内压缩空气压力。机组正常启动,一次冲转成功至1500RPm,进行中速暖机,暖机1小时后发现6.9m油水探测器有油,立即对其排放不止,分析为回油扩大槽满油,有可能造成了发电机进油,随下令打闸停机处理。 1.2 原因分析: 该密封油系统为发电机氢侧回油至回油扩大槽,油中氢气在此 当前第35页\共有42页\编于星期六\2点 分离后,由6.9浮子油箱浮子阀控制其油位再回至空气抽出槽,与空侧回油一起回至主油箱。回油扩大槽满油为发电机内压力过低(<30kPa)引起。因为发电机内压力过低,克服不了回油扩大槽、浮子油箱、空气抽出槽三者之间的高度差,使得密封油回油受阻,造成回油扩大槽满油,因为密封油回油扩大槽就在发电机下部,引起发电机进油。 1.3 处理方法: 该发电机设置了3个油水探测器,一旦发现这三个油水探测器有油,即可判断发电机内有油或回油扩大槽满油,应立即分别采取对策处理。这为典型的密封油回油扩大槽满油,运行人员发现后立即从油水探测器进行放油,发电机励端、汽端仅放出少量油,密封油回油扩大槽连续排放直至无油,共放大约7~8桶。根据本次事故经过,在暂时不能对空气抽出槽安装高度进行处理的情况下,规定不论发电机内是何种气体,只要发电机密封油系统运行,必须保证发电机内压力>30kPa,以防密封油膨胀箱满油,经过 当前第36页\共有42页\编于星期六\2点 以后运行证实是可行的。 * 660MW机组在气体置换过程中一般维持发电机内压力0.03~0.04MPa,为防止氢侧回油不畅造成回油扩大槽及浮子油箱满油,在置换过程中当发电机氢压升至0.05~0.08 Mpa,观察浮子油箱油位降至一半后,开启浮子油箱进、出口门,关闭浮子油箱旁路门。将浮子油箱由旁路切至主路运行。 当前第37页\共有42页\编于星期六\2点 密封油浮子阀卡涩(6.9m),造成回油扩大槽满油、主油箱油位下降: 1.1 现象经过: 1月24日 18:50 #5机检查发现密封油浮子油箱浮子阀卡涩,联系检修处理;1月25日
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