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脱硫脱硝装置外排水氨氮超标原因分析.ppt

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脱硫脱硝装置外排水氨氮 超标原因分析 汇报人:李汉华 2016年9月 目 录 一、 前言 二、 脱硫脱硝装置简介 三、 装置运行中存在的问题 四、 外排水氨氮超标原因分析 五、 催化裂化再生烟气含氨量推算 六、 结论 一、前言 于2014年新建并投用了1#、2#脱硫脱硝装置,对两套催化裂化装置的再生烟气污染物排放进行治理。烟气设计处理量分别为100000Nm³/h、150000Nm³/h。 该项目由中石化宁波工程公司进行总体设计,中石化第五建设公司承建。两套脱硫脱硝装置分别于2014年12月21日和2014年12月30日开车成功,装置开车运行以来,烟气排放污染物的含量已达到设计指标,但2#装置一直存在外排水氨氮超标现象,本文主要对2#脱硫脱硝外排水氨氮含量超标的原因进行分析,通过排除法,得出催化裂化再生烟气中携带氨气是导致2#脱硫脱硝装置外排水氨氮超标的直接原因。 二、脱硫脱硝装置简介 图1 脱硫脱硝装置流程图 三、装置运行中存在的问题 2#脱硫脱硝装置开车以来,外排水氨氮含量一直较高,不能达到设计指标,脱硫脱硝装置的实际外排水氨氮含量远大于设计指标15mg/L。根据近半年数据分析,外排水氨氮含量波动较大,平均在350 mg/L左右。 实际运行状况见表1 三、装置运行中存在的问题 项目 进装置前 出装置后 设计值 实际值 设计值 实际值(均值) NOx/(mg﹒m-3) 350 115 ≤100 8 SO2 /(mg﹒m-3) 1500 990 ≤100 40 粉尘/(mg﹒m-3) 200 —— ≤30 18 烟气流量/(mg﹒h-1) 128761 120000 —— —— 外排水SS/(mg﹒L-1) —— —— ≤70 66 外排水COD/(mg﹒L-1) —— —— ≤60 50 外排水氨氮/(mg﹒L-1) —— —— ≤15 350 表 1 2#脱硫脱硝装置排放量 四、外排水氨氮超标原因分析 氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮,一般以NH4-N表示。 根据脱硫脱硝反应机理,在脱硫脱硝及废水处理的过程中,是不会有化学反应产生NH4+ 。正常情况下,只有脱硝单元喷入的氨气量过多,氨气无法全部参加脱硝反应,逃逸氨随烟气进入综合塔,溶入浆液中,浆液进入废水处理单元,最终导致外排水氨氮含量超标。 四、外排水氨氮超标原因分析 4.1 脱硝单元喷氨量过多的可能性 2#脱硫脱硝单元停止喷氨,外排水氨氮含量仍超标。2月份外排水氨氮数据见图2,可排除喷氨量过多导致氨氮含量超标 图 2 2月份外排水氨氮排放趋势图 四、外排水氨氮超标原因分析 4.2 脱硫脱硝装置物料携带的可能性 在脱硝单元停止喷氨后,外排水的氨氮含量仍超标,有可能是脱硫脱硝装置中参与反应的物料中含有氨或NH4+ ,导致外排水氨氮含量超标。 脱硫脱硝装置主要物料有CO烟气、碱液、综合车间来气氨、污水处理场来氨、新鲜水、絮凝剂、氧化风、稀释风等8路流程,见图3。 四、外排水氨氮超标原因分析 图 3 2#脱硫脱硝物料进出示意图 四、外排水氨氮超标原因分析 分析: 如图3所示,综合来气氨、二污来氨流程已关闭,不会有氨进入;稀释风、氧化风为空气,也不会携带氨。 从物料图中可看出,若是碱液、新鲜水、絮凝剂中携带氨,其携带的氨将直接溶入浆液中,最后随外排水排出;若是烟气中携带氨气,那么烟气中携带的氨气,先进入脱硝单元与烟气中的氮氧化物反应,多余的氨气逃逸后才会进入综合塔溶入浆液中,最后随外排水排出。 四、外排水氨氮超标原因分析 验证: 根据物料平衡关系可得出: 进入装置的氨量等于外排水的氨量。可计算出碱液、新鲜水、絮凝剂中携带氨气对外排水中氨氮浓度影响的大小。计算见下表2。 外排水中氨浓度= 物料中氨浓度 * 物料流量 / 外排水流量 四、外排水氨氮超标原因分析 项目 碱液 新鲜水 絮凝剂 共计 物料中检测氨浓度/(mg﹒L-1) 4.03 3.81 14.4 物料流量/(L﹒h-1) 1000 20000 8 物料中氨总量/(mg﹒L-1) 4030 76200 115.2 折算外排水中氨浓度/(mg﹒L-1) (外排水流量按7000 L/h计) 0.57 10.89 0.02 11.48 从表2可以看出,碱液、新鲜水、絮凝剂三者氨氮含量总和为11.48mg/L,小于外排水氨氮排放指标15mg/L,且从图2中看出,外排水氨氮浓度基本都超过了15mg/L,有时甚至达到1000mg/L以上,由此可排除碱液、新鲜水、絮凝剂是

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