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脱硫脱硝装置外排水氨氮
超标原因分析
汇报人:李汉华
2016年9月
目 录
一、 前言
二、 脱硫脱硝装置简介
三、 装置运行中存在的问题
四、 外排水氨氮超标原因分析
五、 催化裂化再生烟气含氨量推算
六、 结论
一、前言
于2014年新建并投用了1#、2#脱硫脱硝装置,对两套催化裂化装置的再生烟气污染物排放进行治理。烟气设计处理量分别为100000Nm³/h、150000Nm³/h。
该项目由中石化宁波工程公司进行总体设计,中石化第五建设公司承建。两套脱硫脱硝装置分别于2014年12月21日和2014年12月30日开车成功,装置开车运行以来,烟气排放污染物的含量已达到设计指标,但2#装置一直存在外排水氨氮超标现象,本文主要对2#脱硫脱硝外排水氨氮含量超标的原因进行分析,通过排除法,得出催化裂化再生烟气中携带氨气是导致2#脱硫脱硝装置外排水氨氮超标的直接原因。
二、脱硫脱硝装置简介
图1 脱硫脱硝装置流程图
三、装置运行中存在的问题
2#脱硫脱硝装置开车以来,外排水氨氮含量一直较高,不能达到设计指标,脱硫脱硝装置的实际外排水氨氮含量远大于设计指标15mg/L。根据近半年数据分析,外排水氨氮含量波动较大,平均在350 mg/L左右。
实际运行状况见表1
三、装置运行中存在的问题
项目
进装置前
出装置后
设计值
实际值
设计值
实际值(均值)
NOx/(mg﹒m-3)
350
115
≤100
8
SO2 /(mg﹒m-3)
1500
990
≤100
40
粉尘/(mg﹒m-3)
200
——
≤30
18
烟气流量/(mg﹒h-1)
128761
120000
——
——
外排水SS/(mg﹒L-1)
——
——
≤70
66
外排水COD/(mg﹒L-1)
——
——
≤60
50
外排水氨氮/(mg﹒L-1)
——
——
≤15
350
表 1 2#脱硫脱硝装置排放量
四、外排水氨氮超标原因分析
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮,一般以NH4-N表示。
根据脱硫脱硝反应机理,在脱硫脱硝及废水处理的过程中,是不会有化学反应产生NH4+ 。正常情况下,只有脱硝单元喷入的氨气量过多,氨气无法全部参加脱硝反应,逃逸氨随烟气进入综合塔,溶入浆液中,浆液进入废水处理单元,最终导致外排水氨氮含量超标。
四、外排水氨氮超标原因分析
4.1 脱硝单元喷氨量过多的可能性
2#脱硫脱硝单元停止喷氨,外排水氨氮含量仍超标。2月份外排水氨氮数据见图2,可排除喷氨量过多导致氨氮含量超标
图 2 2月份外排水氨氮排放趋势图
四、外排水氨氮超标原因分析
4.2 脱硫脱硝装置物料携带的可能性
在脱硝单元停止喷氨后,外排水的氨氮含量仍超标,有可能是脱硫脱硝装置中参与反应的物料中含有氨或NH4+ ,导致外排水氨氮含量超标。
脱硫脱硝装置主要物料有CO烟气、碱液、综合车间来气氨、污水处理场来氨、新鲜水、絮凝剂、氧化风、稀释风等8路流程,见图3。
四、外排水氨氮超标原因分析
图 3 2#脱硫脱硝物料进出示意图
四、外排水氨氮超标原因分析
分析:
如图3所示,综合来气氨、二污来氨流程已关闭,不会有氨进入;稀释风、氧化风为空气,也不会携带氨。
从物料图中可看出,若是碱液、新鲜水、絮凝剂中携带氨,其携带的氨将直接溶入浆液中,最后随外排水排出;若是烟气中携带氨气,那么烟气中携带的氨气,先进入脱硝单元与烟气中的氮氧化物反应,多余的氨气逃逸后才会进入综合塔溶入浆液中,最后随外排水排出。
四、外排水氨氮超标原因分析
验证:
根据物料平衡关系可得出:
进入装置的氨量等于外排水的氨量。可计算出碱液、新鲜水、絮凝剂中携带氨气对外排水中氨氮浓度影响的大小。计算见下表2。
外排水中氨浓度=
物料中氨浓度 * 物料流量 / 外排水流量
四、外排水氨氮超标原因分析
项目
碱液
新鲜水
絮凝剂
共计
物料中检测氨浓度/(mg﹒L-1)
4.03
3.81
14.4
物料流量/(L﹒h-1)
1000
20000
8
物料中氨总量/(mg﹒L-1)
4030
76200
115.2
折算外排水中氨浓度/(mg﹒L-1)
(外排水流量按7000 L/h计)
0.57
10.89
0.02
11.48
从表2可以看出,碱液、新鲜水、絮凝剂三者氨氮含量总和为11.48mg/L,小于外排水氨氮排放指标15mg/L,且从图2中看出,外排水氨氮浓度基本都超过了15mg/L,有时甚至达到1000mg/L以上,由此可排除碱液、新鲜水、絮凝剂是
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