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- 2023-11-01 发布于河北
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2022年第37卷第6期 聚氨酯工业
2022.Vol.37 No.6 POLYURETHANE INDUSTRY
・25・
混合二醇扩链剂配比对聚氨酯多孔材料性能的影响
苏威铭李闯 董子辉刘锦春*
(青岛科技大学橡塑材料与教育部重点实验室山东青岛266042)
摘要:以粗MDI 、聚己內酯二醇为主要原料,1,6-己二醇(HDO)和甲基丙二醇(MPO)为复合扩链
剂,加入泡沫稳定剂及发泡剂去离子水,一步法合成了聚氨酯多孔材料,讨论了 HDO与MPO质量
比对聚氨酯多孔材料性能的影响 。结果表明,随着HDO占比增大,制备聚氨酯多孔材料时的乳白
时间和上升时间变长,泡芯温度下降,泡孔尺寸增大且大小不均匀;材料的压缩强度和弯曲强度先
增大后减小,玻璃化转变温度下降 。材料经过168 h的120 C热空气老化后,压缩强度明显降低。
关键词:聚氨酯多孔材料 ;扩链剂;1,6-己二醇;甲基丙二醇;力学性能
中图分类号:TQ 323.8 文献标识码:A 文章编号:1005-1902(2022)06-0025-03
doi: 10.3969/j.issn.1005-1902.2022.06.007
聚氨酯多孔材料是一种高分子泡沫材料,常用 (DSC )仪,瑞士梅特勒-托利多公司,升温速率10
于汽车、航天设备、建筑、轨道交通等领域[1-2]o在 C / min o
聚氨酯多孔材料的发泡过程中,扩链剂的作用尤为 1.2试样制备
关键,不同分子结构以及分子量的扩链剂对体系的 A组分制备 :将聚己内酯二醇100份与不同质
反应产生非常大的影响[3-6] O在前期的实验过程 量比的复合扩链剂(HDO/MPO) 130份 、去离子水
中,单用1,6-己二醇(HDO)或甲基丙二醇(MPO)扩 1~2份、泡沫稳定剂DC193 0.5~1份在室温下混
链会出现塌泡和烧芯现象,无法正常完成发泡过程o 合,在3 000 r/min转速下搅拌60 s后静置10 min,
本研究以HDO与MPO为复合扩链剂制备了聚氨酯 料温控制在50 C左右。
多孔材料,讨论了扩链剂配比对所制备的聚氨酯多 B组分为粗MDI 460份,料温控制在20 C
孔材料性能的影响。 左右。
在室温下将B组分迅速加入到A组分中,在
1实验部分
3 000 r/min转速下搅拌20 s后,倒入100 cmX100
1.1主要原料与仪器设备 cmX80 cm的模具中自由发泡 。发泡完成后放置60
聚己内酯二醇(PCL,Mn = 1 000),日本大赛璐 min后脱模,按照标准进行切割测试。
公司 ;多亚甲基多苯基异氰酸酯(粗MDI),万华化 样品的硬段质量分数均为85%,改变HDO与
学集团股份有限公司;1,6-己二醇(HDO),BASF公 MPO质量比(mhdo/mMPO ),制备了 5个样品 。由于
司;甲基丙二醇(MPO),德国朗盛公司;泡沫稳定剂 两种扩链剂分子量相差不大,因此异氰酸酯指数变
DC193,美国道康宁公司 。以上均为工业级 。去离 化的影响可忽略,本研究主要讨论不同扩链剂结构
子水, 实验室自制。 对聚氨酯多孔材料的影响。
AI-7000S型电子万能试验机 、GF-7021老化试 1.3分析与
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