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炉渣冶金性能对高炉冶炼过程的影响
其次高炉顺行还可能遇到炉渣产生液泛的现象,这土要是由千炉身下部液态渣铁对上升煤气流产生的阻力影响,而且渣铁重里比越大和炉渣粘度越大时,其阻力也越大,特别是在渣鱼大,渣的表而张力又小,其含FeO又高时,很容易产生液泛现象。液体渣铁随煤气流往上升,在软熔带以上淉固,堵塞矿石孔隙,因而使孔隙度减小,影响高炉顺行。
13 2对生铁质呈的影响
炉渣性能不仅直接关系到生铁的原里,也影响生铁中Si.Mn等元素炉渣对生铁原里的影响土要表现在渣铁反应能力和脱硫作用。炉渣脱硫效果取决千三个环节,即炉渣化学成分、流动性(粘度)及造渣过程对炉缸温度的影响。而炉渣峨度和流动性又取决千造渣制度和炉渣化学成分的选择.对炉缸温度的影响,关键是造渣和顺行的相互关系问题。选择造渣制度的关键是确注适宜炉渣缄度,过高或过低的炉渣峨度,对炉渣脱硫都是不利的。目前国内原料含硫的条件下,为保证脱硫,炉渣一元峨度一般控制在10至12范围之内,炉渣中MgO含昼控制在5%至12%,即三元峨度约115至140。个别企业因原料含硫里高或其他条件限制,所选用的炉渣一
元峨度达到12至13或更高。在这种条件下,为保证炉渣有足够的流动性、稳定性
和脱硫性能,可增加炉渣中的MgO的含鱼。无论从热力学或动力学分析,增加炉渣中的MgO含里对炉渣的脱硫能力都有提高。不同的原燃料条件,炉渣中合适的MgO含昼也不同,一般炉渣中允许的最大MgO含昼为20%左右(10)0
13 3对炉缸热制度的影响
炉缸热制度是高炉操作的土要制度之一。正常的炉缸热制度是指炉况顺行的条件下,具有冶炼低硅、低硫及其它元素含昼合格而必须达到的炉缸温度,一般以生铁中硅含呈为标志,它与造渣的好坏有密切关系,尤其对炉渣的难熔性有很大的影响。比较难熔的炉渣,熔化后进入炉缸时温度比较高,带入的热里也比较多,有利千炉缸温度升高,而易熔的炉渣,由千本身温度低,加热不充分,又很快流入炉缸,并且增加FeO的直接还原,不利千炉缸温度的升高。因此,造渣过程对炉缸热制度影响是很大的.
炉渣对炉缸热制度的影响不是土要的,特别是现代高炉生产条件下,由千原料含铁品位升高,渣鱼下降到很低的水平,而且使用高风溫或宫氧等工艺,可以明显地提高风口燃烧带的温度。
洒钢炼铁原料以自产镜铁山矿和片H鸾山块矿为土,70年代初期用65%含铁31%
至35%的镜铁贫矿,其余宫矿的Si02含里也很高,使高炉渣垂大,渣铁比在20左右[3]。近儿年来通过改菩炉料结构,不断提高炉料入炉品位,渣鱼有所降低,但仍然高达650kg·f1左右,渣鱼在国内处在比较高的水平。
)高炉炉渣中的BaO和S含鱼比较高
酒钢高炉使用铁矿石中的脉石土要是碧玉、铁白云石和重晶石,S儿乎全部是以BaSO,的形态存在,从而导致洒钢高炉炉渣中的BaO和S含鱼都比较高。随着选矿和烧结技术的改进,炉渣中BaO和S含萤逐年降低,到1975年炉渣中BaO含昼已经降低到228%左右,S含昼已经降低到138%131左右。自1996年确注了以高峨
度烧结矿为土体的炉料结构,即缄度为175的高教度烧结矿(60%至65%)+碱度
为035至045的酸性小球烧结矿(30%至35%)+如蓝山块矿区],通过生产技术的进步和不断的优化操作,高炉炉渣中的BaO和S含昼也进一步降低,炉渣中BaO含鱼已经降低到2%以下,S含鱼也降低到1%以下。
)城金屈含鱼高
洒钢高炉原燃料峨金屈含里都比较高,入炉峨金屈负荷都在7kg心左右,自1999年6月以后,峨金屈负荷基本上维持在9kg心至11kg心,1999年8月达到11kg心以上(39],排出缄金屈的土要渠道是炉渣,炉渣中缄金屈的原鱼分数约占入炉缄金屈的85%至90%(18],因而洒钢高炉炉渣中含有一注数里的K心和Na20.
)含有一定数鱼的CaF2
因为高炉炉渣中BaO和S含鱼比较高,导致炉渣的流动性比较差,为改菩炉渣的流动性,加入部分萤石(1971年和197.l年萤石的加入昼曾达到每吨铁100kg以上[3]),导致了炉渣中CaF2含鱼增加。
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