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PETROLEUMREFⅣERYENGINEERING201
炼油技术与工程9年第49卷第11期
高效单旋式换热器在丙烷脱氢制丙烯装置的应用
陶江,张贤安,王健良,胡兴苗
(镇海石化建安工程有限公司设计研究院,浙江省宁波市315207)
摘要:某公司600kt/a丙烷脱氢制丙烯装置反应进/出料热器采用螺旋折流板列管式换热器。该换热器刚投
用时热端温差高达72℃,远高于原25℃的设计要求,且该换热器换热管大量断裂、泄漏,装置仅运行一年多因设备
泄漏共堵管达2000多根,勉强维持80%负荷运行。结合装置实际情况,将原螺旋折流板列管式换热器更换为高效
单旋式换热器,并对原设计参数进行了优化设计。结果表明:装置换热器更换为高效单旋式换热器后,装置负荷持
续在107%运行,热端温差降低至25℃,反应产物侧压力降小于4.5kPa。本次改造不仅解决了原换热器的泄漏问
题,而且提高了装置运行负荷、丙烷转化率和丙烯收率,实现了装置安全平稳运行。
关键词:丙烷脱氢反应器进/出料换热器高效单旋式换热器泄漏经济效益
丙烯主要由石脑油裂解制乙烯、石油炼制的将原螺旋折流板列管式换热器更换为高效单旋
催化裂化工艺及丙烷脱氢(PDH)制丙烯工艺生式换热器,并对原设计参数进行了优化设计。
产,是一种重要的石油化工基本原料…。丙烷是工业运行结果表明,更换后装置实现了延长运
PDH的主要原料,其价格与石脑油及丙烯价格并行周期、提高生产效率及产品收率、降低装置能
无直接关联旧引,因此PDH制丙烯具有广阔的应耗的目的。
用前景。目前PDH制丙烯的主要技术有UOP的
Oleflex脚,Lummus的Catofin,ThyssenKrupp1改造前PDH制丙烯装置运行情况及分析
Uhde的STARPDH制丙烯装置采用3台螺旋折流板列管
process,Linde—BASF—Statoil共同开
kt/aPDH式反应器进/出料换热器并联运行,换热器内径
发的PDH工艺等。4引。国内某公司600
3250540
制丙烯装置采用LummusCatofin工艺,其反应器mm,设备高约22mm,换热管长度为
14000322
进/出料换热器(EA.1002A/B/C)采用螺旋折流mm,设备高温端固定管板直径为3
板列管式换热器,该换热器存在流动死区、介质流mill,低温端浮动管板采用填料函密封结构。该装
动不均、介质内漏、高温端温度应力高、压力降大、置于2014年9月开工投产,2015年1月装置标
换热效率低、运行温差大等缺点;还存在介质物料定,作为PDH制丙烯装置关键设备的螺旋折流板
温度高、气体流速大、操作工况波动等工艺特点,列管式反应器进/出料换热器热端温差高达
极易诱发换热器换热管振动而导致设备内漏,装72℃,远高于原25℃的设计要求,装置反应加热
置存在很大的运行风险。如何延长换热器正常运炉热负荷增加约9.1MW,燃料消耗大。相应反
行时问,确保装置安、稳、长、满、优运行,成了该应产物出换热器温度高达155℃,远高于设计值
PDH装置首要解决的问题。另外该装置还存在104℃,增加了后续冷却系统能耗。在2016年5
反应加热炉进料温度低、反应产物侧压力降大、丙月底装置停工检修时又发现
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