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0引言
玻璃的熔化澄清过程是一个复杂的物理化学过程,所需热能主要来自燃料燃烧所释放的化学能。目前玻璃厂所用的燃料大部分是管道天然气,其燃烧化学方程式为CH4+2O2=CO2+2H2O,氧气的来源主要是助燃介质。当氧气不足时,天然气过剩,过剩的天然气随烟气通过烟囱排到大气中,既浪费能源又污染环境;氧气过量时,多余的氧气或空气需从室温加热到1600℃再随烟气通过烟囱排到大气中,气体被加热需消耗能源,造成能源浪费。同时,颜色玻璃对窑炉气氛又有特殊要求,准确测量烟气中氧气的浓度来调节玻璃生产的工艺参数非常有必要。
1高温型余氧仪
通过对现有余氧仪的材质、结构、工作原理和使用中遇到的问题的研究分析,研发了高温型余氧仪,监测烟气中氧气的含量来调节氧燃比,可有效节约燃料,减少环境污染,提高玻璃质量。
(1)余氧仪测量氧气含量工作原理
余氧仪传感器探头材质为氧化钇掺杂的六立方氧化锆晶体,其结构为萤石结构,六立方氧化锆晶格中有氧离子空位穴存在,在600℃以上其是良好的氧离子导体。当氧化锆两边的氧含量不同时,氧浓度差产生电势差。通过测量烟气端和参比空气端的电势差来检测烟气氧含量。
(2)系统技术方案
系统采用自制的氧化锆传感器为检测元件,检测烟气侧与参比空气侧的电势差,输出标准信号;采用自制氧含量变送器将电势差信号转换为氧气的浓度;人机交互端采用LED屏幕集成在辅助系统控制箱内,LED液晶屏负责显示和打印输出;配置辅助系统控制箱为测量元件提供参比气并吹扫残余杂尘,将显示变送器及维护仪制成一体,直接壁挂安装在检测现场,检测数据现场显示记录,通过有恒流性能的4~20mA直流电流信号将数据传送至中控计算机系统,整套设备免去了复杂的采样和预处理系统,响应速度快,稳定性好,灵敏度高,使用寿命长。
(3)系统配置
高温型余氧仪系统配备用以氧气浓度检测的传感器探头、用以电信号与氧气浓度转换的信号变换传送装置、用以校准的参比空气装置和防尘吹扫装置组成的辅助系统、用以将信号传送至中控室的屏蔽电缆。系统配置见图1。
图1高温型余氧仪系统配置
①HOT氧探头
HOT氧探头采用自行研制的管筒形氧化钇掺杂的六立方氧化锆氧传感器,耐温达1700℃。玻璃窑炉蓄热室上部空间温度为1300~1350℃,可将传感器探头插入蓄热室上部空间1300~1350℃温度的烟气中直接检测余氧量,此时烟气的碱性物质为气体状态,不会堵塞余氧仪探头。氧化锆在1300~1350℃温度环境下为稳定的六立方萤石型晶体,不会因产生相变影响检测结果。HOT氧探头设置热电偶,检测温度的变化,及时修正温度对检测氧浓度的影响。外设带过滤功能的高铝保护套管,可过滤有害杂质,也能减缓环境温度变化对传感器的热冲击,延长传感器使用寿命。HOT氧探头结构示意图见图2。
图2HOT氧探头结构示意图
②信号变换传送装置
信号变换传送装置与HOT氧检测端口配合使用,通过液晶显示器可显示多重参数;全中文人机交互端,操作及显示通俗易掌握;可组态入DCS控制系统。将HOT氧检测端口测量的毫伏电压转换为氧气浓度并显示,也可以转化为标准信号传输至DCS控制系统。
③辅助系统
辅助系统主要是在现场为测量元件提供参比气和维护的设备,内部包含测量元件参比气控制电路。信号变换传送装置与辅助系统集成为一个整体,安装在测量元件使用附近环境温度在0~45℃的位置,可以直接将测得的氧气浓度以模拟量标准信号送给DCS控制系统。
④HOT氧探头外型及安装尺寸
外部保护套管直径:25mm;圆筒形传感器探头有效长度1000mm,实际插入墙体内约600mm;安装接口配置支架。图3为高温型余氧仪HOT探头安装示意图。
图3高温型余氧仪HOT探头安装示意图
2高温型余氧仪在玻璃生产中的应用
国内某玻璃有限公司,2#窑炉为81m2天然气马蹄焰窑炉,主要生产白酒瓶,采用普通余氧仪取气管加长的形式在蓄热式上部空间取烟气检测。2020年7月投产运行,运行初期,瓶子颜色白中带绿,余氧计失灵,将余氧计取出检查发现传感器探头上附着粉末,清除粉末后用了三天又堵塞了,余氧计自此不能稳定运行。高温型余氧仪研制成功后在该公司安装试用,测得烟气中氧气的浓度为5%。确定空气过剩,但天然气依然没燃尽,天然气和空气没有很好的混合,燃烧不充分。对工艺进行二次调整,将空燃比调整为11∶1,将燃枪角度上调1°,经检测烟气中氧气含量为2.5%,烟气中CO浓度为痕迹量,瓶子颜色纯正,能耗为135Nm3/t玻璃液,玻璃微泡为70个/100g玻璃液,调整后玻璃瓶质量很好,在同行业中能耗较低,高温型余氧仪一直正常运行,指导玻璃生产监控和工艺流程。使用高温型余氧仪前后各技术指标对比见表1。
表1调整前后效果对照
3结语
玻璃窑炉蓄热室上部紧接窑炉,漏风概率降低,受外界影响小,测量的
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