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工具。螺杆钻在使用中有它的优点,也有缺点,施工过程中稍微不注意,就会造
成失效无进尺。本文试对螺杆钻施工过程中常出现的问题进行简单的分析,并总
结出一些操作方法及注意事项,以供施工人员参考。
关键词:井下作业螺杆钻失效
螺杆钻具是在油田修井作业中主要用来水泥塞、清理井筒的一种理想井下工
具。以其使用方便、施工费用低,越来越多地在现场得到应用。
1结构特征及基本原理
1.1结构特征
螺杆钻具主要由上接头、旁通阀、马达(定子、转子)、联轴节、过水接头、
轴承总成及下接头组成。
1.2基本原理
螺杆钻具通过转子和定子将高压液体的能量转变成机械能。当高压液体通过
钻具内孔进入钻具后,旁通阀阀芯被推动下移,关闭旁通阀,从而进入转子与定
子形成的各个密封腔。液体在各腔中的压力差推动转子沿定子的螺旋通道滚动。
转子在沿自身的轴线转动的同时,还绕与转子轴线平行,并有以偏心距e的定子
中心线公转。这就是所谓的螺杆钻具的行星传动原理。由于转子和定子都采用螺
旋线,因而转子绕定子轴线作逆时针转动,并以自身轴线作顺时针转动去带动钻
具旋转。
2螺杆钻现场使用中遇到的问题
螺杆钻虽然具有很好的过载性能和硬机械特性,但是在现场应用中经常遇到
问题,造成钻塞失败,轻则浪费人力、物力,造成成本的浪费,重则造成螺杆钻
钻主要遇到以下问题:
①水泥车压力太高,出口不返液,造成蹩泵,甚至蹩坏油管;
②钻压、出液正常,但钻塞无进尺;
③壳体脱扣;
④壳体折断;
⑤传动轴折断;
⑥钻塞过程中造成卡钻;
⑦水泥车及油管等造成钻塞无进尺。
3钻塞失败的原因分析
3.1井筒内液体太脏
含有一些大颗粒的杂质,经旁通阀进入油管内的液体中的杂质就会沉淀,最
终进入螺杆钻内,造成堵塞螺杆钻。钻塞施工时,就会出现水泥车压力过高,且
出口不返液。特别是在井筒不清洁,不连续施工时会因为井内脏东西沉淀下来堵
塞螺杆钻。
3.2钻塞无进尺
钻塞施工时泵压、钻压都正常,但就是无进尺,这种情况的原因很多。如果
是刚开始钻塞出现这种情说,那可能是螺杆钻本身的问题(可能性较小,运输过
程或下井过程中出现问题);如果钻塞过程中出现这种情况.那就可能是由于螺杆
钻本身的质量存在问题。使用时间过长而磨损;如果钻塞过程中出现泵压正常,
而钻压稍微增大就跳钻无进尺时、那可能是桥塞、水泥塞等上边有较硬的落物,
也有可能是套管损坏造成的。如桥29-48井钻灰过程中,三牙轮钻头无法钻进,
后改下磨鞋钻进后确定为套管损坏。
壳体脱扣
原因主要有以下几方面:螺杆钻为液体内驱动式液压马达,高压液体对转子
施加正向扭矩的同时,转子对定子壳体施加一个等值的反向扭动。在钻具频繁滞
动及复合钻进的悄祝下,这种反扭矩明显增大易造成松扣,尤其是在传动轴串轴
承憋卡或完全卡死的情况下,脱扣危险性加剧。旧壳体反复使用,螺纹牙型磨损
严重。未按规定扭矩紧扣,过大造成井施胀扣,过小容易造成松扣。如桥29-53
施工中就是壳体脱扣,引起转子及下部磨鞋落井。
3.4壳体折断
主要是由于操作不当,钻压过大,造成壳体折断,或是由于钻具连接螺纹磨
损老化。抗扭矩强度降低,或螺纹本身有伤未检测出来。造成使用过程中旁通闷
接头或壳体螺纹折断,钻具落井。
3.5传动轴折断
原因也很多,主要因为传动轴是一多台肩式细长轴,由于其本身结构限制,
传动轴尺寸不宜过大,因此影响其刚性和强度,在现场使用过程中该部件易发生
事故。由于操作不当,钻压过大或钻进速度不均匀,造成传动轴受本身结构强度
限制及交变应力的作用而折断;传动轴选材不合理或热处理工艺不当,本身强度
偏低而断;传动轴长期受交变载荷的作用,产生疲劳裂纹而折断。如桥2-8井,
马88井,均为传动轴断引起下部钻具落井。
3.6钻塞过程中卡钻
钻塞过程中造成卡钻而导致钻塞失败主要是人为因素。钻塞过程中换单根速
度和钻进速度太快,钻屑未充分返出井筒,塞钻透之前没充分洗井,钻透后井简
液面突然下降造成卡钻。另外套管出现异常,没有充分认识到,没有及时采取措
施。
3.7水泥车或油管原因
转速达不到要求,油管造成无进尺主要是油管有裂缝、砂眼或丝扣密封不好。
4使用中的一些建议
4.1正确的操作方法
(1)应认真检查两端连接丝扣和台
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