工业锅炉防焦箱裂纹原因分析及对策.doc

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文档摘要原文如下标题工业锅炉防焦箱裂纹原因分析及对策内容一九九九年三月,我县某使用单位一台SZL10127工业锅炉在运行过程中,操作工发现炉膛内有白色蒸汽出现,紧急停炉后,经检查发现,左侧防焦箱出现裂痕渗漏结论1原因分析在一次意外情况下,该厂锅炉遭受了炉膛内有白色蒸汽,引发的连锁反应导致了防焦箱裂纹2解决对策经过深入研究,初步确认为穿晶裂痕,通过化学成分分析可排除材质不合格因素,并初步判断,存在汽水分层影响3经济效益评估通过对设备的

工业锅炉防焦箱裂痕原因分析及对策

一九九九年三月,我县某使用单位一台SZL10-1.27工业锅炉在运行过程中,操作工发现炉膛内有白色蒸汽出现,紧急停炉后,经检查发现,左侧防焦箱出现裂痕渗漏。由于该厂生产任务较紧张,在事故原因未调查清楚的状况下,对该防焦箱前段作改换修理,修复后迅速投入生产。二000年五月,该炉右侧防焦箱又发生同样的事故,又同样因为生产刻不容缓,用同样的方法修理右侧防焦箱后持续投入运行。二00一年七月,该炉左侧防焦箱又发生裂痕穿透而渗漏,和上两次事故惊人地相似。同样的状况、同样的位置,连绵不断地发生事故,给该厂造成了较大的经济损失。为切实消除事故隐患,避免事故的重复发生,本人对该事故进行了调查分析,现将有关状况介绍如下,供同行们参照。

一、事故概况

该炉为双横锅筒链条炉排散装水管锅炉,一九九五年九月制造,一九九六年五月投入运行,额定蒸发量为10t/h,使用压力为1.0MPa,防焦箱材质为20号无缝钢管,规格为φ159×8mm;裂痕中心〔如图1所示〕距第一根水冷壁管约682mm,裂痕呈环向〔如图2所示〕分布在防焦箱外表面向火侧,裂痕区域长600mm,宽60mm。裂痕中心上方开有一400×400mm拨火炉门。

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二、检验状况

1、表面检查:外观检验发现,裂痕为环向裂痕,单根裂痕长度在20-60mm之间,裂痕较密集;防焦箱外表面向火侧裂痕区域呈红褐色,用检验锤敲击后,金属出现黑色,怀疑有石墨化倾象。对防焦箱裂痕段割开检查发现,裂痕区域内表面基本无水垢,而非裂痕区域有稍微的小于0.3mm的水垢。两区域有肉眼能发现的显然区别。

2、化学成份分析:对防焦箱材质取样进行化学成份分析,非裂痕区防焦箱材质化学成份完全合格,可以排除材质不合格因素。

3、初步结论:检验员外观检验后认为,裂痕区域有显然过热疲惫的倾向。

三、原因分析

1、裂痕性质:裂痕初步确定为穿晶裂痕,肉眼显然地可以看到,每条裂痕细而尖,大小不一,应为热疲惫裂痕。

2、裂痕产生的原因:热疲惫裂痕是在金属材料低于拉伸应力极限时,由于温度的变化而形成的热交变应力的反复作用下,缓慢产生的扩大裂痕。受压元件受到火焰的加热,由于内部介质密度或位置的变化,使金属的温度发生交替变化,金属也就交替地膨胀或收缩,在金属内部就会引起交变应力。在这种交变应力的作用下,引起塑性变形的积存损伤,而产生疲惫裂痕,这种疲惫裂痕处在高温下,金属的强度低,其应力振幅一般超过屈服极限,每次循环产生的局部塑性变形较大。这样,只经过较少的循环次数后,就会萌生热疲惫裂痕。由于所处高温条件,四周要受到介质的影响,所以不产生象一般机械疲惫那样典型的单条裂痕,而象该防焦箱所见到的一些平行排列、与热应力方向垂直的裂痕,也就是说,在该部位受到温差应力引起疲惫裂痕。

3、汽水分层的影响:防焦箱裂痕区域位于炉膛的幅射高温区,防焦箱向火侧的运行温度为290℃左右,防焦箱内介质为循环水。虽然一侧受炉膛火焰加热,但由于防焦箱内有循环水流动,本不应有大的温差。但我们从防焦箱裂痕区域发现,裂痕区显然过热,割开检查发现,防焦箱内表面裂痕区域无水垢,而非裂痕区有稍微的水垢,且两区域颜色不同,有显然区别,可以初步得出结论,出现了汽水分层。

4、环境影响因素:锅炉两侧防焦箱裂痕中心上部均开有400×400mm的拨火炉门,炉门开启拨火时会有冷空气进入,同时炉门有关闭不严密的现象,在运行的过程中,可能时有冷空气进入,防焦箱该区域有少许温差,不排除出现疲惫的可能,但这种温差作用是很微小的,不可能在两三年内使防焦箱出现严重裂痕。因此认定,这不是事故的主要原因。

5、水循环回路的影响:锅炉的自然循环回路制定应为合理,该防焦箱下降管与水冷壁管的截面积之比为41%,如图3所示。

?工质的流动如图4所示,防焦箱中的工质为密度较大的水,水冷壁管因受炉膛高温幅射热的作用,水冷壁管中的工质为密度较小的汽水混合物,利用工质的密度差进行循环流动。在对防焦箱的检查中发现,汽水分层的蒸汽层出现在防焦箱的向火侧。

6、负荷的影响:据了解,由于该厂生产任务比较紧,该炉常常是满负荷运行,有时甚至超负荷,所用煤质有的挥发分含量比较高。炉膛内炉门位置,是挥发份的主燃烧区,又是烟气扰动的主混合区,温度高,当锅炉高负荷运行时,该区域受热强度大,工况有所恶化。

7、综合分析:锅炉防焦箱前端第一根下降管与水冷壁管距离较远,水循环流速慢,在高负荷或低负荷时,其间易产生水循环不良。当锅炉工况恶化时,防焦箱前端水循环不畅,水的流动不正常,有时甚至产生水循环停滞,使防焦箱前端汲取的热量不能及时地传递给内部的介质,造成防焦箱前端的内部

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