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2.2各阶段试产良率推移对比小结:1、DVT1较EVTPOL后总体良率上升5.12%,制程良率4.28%阶段F/IResult切割段贴片段COG/FOG贴合组装TotalF.P.Y(POL-TLCM)POL后制程直通率EVTINPUT742261052048543870.14%76.11%OUT7226568496438383Ratio97.36%93.11%95.38%90.31%87.44%制程直通率99.78%95.74%96.92%90.72%90.41%DVT1INPUT7422157715731494136575.26%80.39%OUT72261485149414421190Ratio97.36%94.17%94.98%96.52%87.18%制程直通率99.78%94.67%95.68%96.52%91.95%2.3各阶段试产责别状况及TOP5小结:1.DVT试产不良项中,制程不良占比80.30%、Panel不良占8.28%、原材占18.1%2.制程不良DVT较EVT下降4.88%,Panel下降3.43%,原材类不良上升1.86%阶段ItemTOP1TOP2TOP3TOP4TOP5EVT制程24.49%贴合异物POL异物FPC本压不良贴合气泡蓝绿斑11.48%4.10%2.12%1.65%1.65%Panel5.53%满天星LCD异物LCD脏污TPNG/2.13%1.18%0.46%0.42%/原材2.01%BL划伤BL白点BL脏污油墨不良BL白印
0.23%0.46%0.46%0.46%0.41%DVT1制程19.61%贴合异物POL异物破板IC偏位BL异物6.31%5.75%2.22%1.59%1.03%Panel2.1%满天星LCD异物亮点LCD白印CELL光晕0.51%0.29%0.22%0.15%0.15%CG2.42%
BL0.88%CG划伤0.88%CG掉漆0.44%油墨异色0.37%油墨脏污0.29%/BL漏光0.51%BL脏污0.22%BL白印0.15%FPC异物0.57%3.1各段别制程不良TOP分析(POLCFOG)TOP主要不良FA改善方案责任人目标完成时间TOP1POL异物4.88%1.上异:1.2%。取不良10pcs拨片分析,毛丝2pcs占比20%,玻璃屑2pcs占比20%;灰尘6pcs占比60%;2.下异:3.68%。取15片分析:毛丝1PCS,粉尘10PCS,残胶1PCS,环境异物3PCS3.下POL不良,主要是POL翘曲超6mm,在贴POL结尾时,需用手工帮助才能完成贴POL,是异物的主要影响点1.POL表面来料异物,在POL上料时先粘尘2.每次生产前对研磨效果进行确认,划笔测试等;3.试产项目在生产前对设备进行全面清理,减少落尘类不良。4.车间环境湿度需达到60%以上,并对机台两侧走道进行洒水5.机台调试OK和首件OK后,进行空跑,再慢慢放量(100-200-500-1000PCS)方式进行良率确认6.要求POL供应商来料翘曲不超过3mm,已和供应商检讨并有会议记,下批到料实际状况2.5%DVT2TOP2破板1.91%1.CFOG段:30片,其中COG绑定异物压破18片,本压平台异物,顶到绑定区2.机台有异常报警时,产品掉落在机台内有6片,人员电测、撕铜箔造成破1、调机确认好机台参数,测试好平整度2、设备平台在机台调试好后,全部做清洁一遍3、新进员工做好培训,电测岗位防碰撞、撕铜箔产品平放4、开机人员发现一片破板立即通知设备人员5、设备调试好机台后,需生产跟顺方可离开此线体0.4%DVT2TOP主要不良FA改善方案责任人目标完成时间TOP3IC偏位1.59%1.首件确认后,小量50PCS跑动时出现机台不稳定现象2.机台对位补偿不是最佳,导致XY方向都有偏位1、调机确认好机台参数,测试好平整度,将设备调至最佳2、设备调试好机台,首件及CPK量测OK,正式量跑时设备至少留一个专人不可可离开此线体3、在AOI镜检发现1片,即停线通知设备进行调机确认0.1%DVT2TOP4FPC本压异物0.57%1.镜检发现FPC绑定压痕异常,AOI抛料人工镜检以异物判定,实际是FPC来料裁切有批锋,导致绑定后像异物1.AOI机台抛料出来的产品100%镜检2.镜检NG
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