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丙炔醇安全生产工艺创
丙炔醇是重要的化工原料,广泛应用于医药化工、电镀农药及石油钻探等各个行业,可用于生产丙烯酸、丙烯醛、2-氨基嘧啶、维生素安定剂、防腐剂、克螨特等,其衍生物可作为特种界面活性剂添加于水泥制品或建筑材料中。在我厂主要用来生产磷霉素钠、磷霉素钙、磺胺嘧啶等药物。
目前,丙炔醇的工业化生产根本上是承受Reppe法工艺,其生产工艺是德国学者Reppe与该国IG公司于1937年开发成功的。由于该工艺过程使用大量的乙炔气体及易燃易爆的乙炔铜触媒,安全问题始终是困扰该工艺过程的主要难题。为保证生产安全,世界各国普遍承受乙炔压力小于0.5MPa或常压下进展反响主产丁炔二醇,副产丙炔醇,其中丁炔二醇与丙炔醇的产成比例约为9:1。
我厂于1963年开头开发Reppe法生产工艺,1965年承受固定床生产工艺投入试生产,先后发生不同程度的乙炔分解和屡次爆炸;1969年承受流淌床生产工艺,爆炸问题得到肯定程度的缓解,但并没有完全铲除爆炸的危急。1987年后,根本掌握了乙炔爆炸,但是乙炔分解爆炸现象仍时有发生,给丙炔醇的正常生产带来极大危害,对于生产安全问题,多年来由于始终没有行之有效的解决方法,丙炔醇的生产规模始终维持在14~18t/月,丁炔二醇与丙炔醇的联产比例在2∶1以上;丙炔醇成品质量也
较差,外观呈淡黄色,含量在96.5%左右。
随着丙炔醇下游产品―磷霉素系列产品和磺胺嘧啶市场的不断增大,现有丙炔醇的产量与质量已无法满足生产要求。为缓解丙炔醇供给的紧急局面,满足下游产品及国内外市场需求,我厂打算对丙炔醇进展扩产改造,其中争论探究丙炔醇安全生产工艺,解决乙炔分解频繁现象,确保扩产后的生产安全;提高丙炔醇的质量,使其到达国际同类产品质量水平;尽可能降低丁炔二醇/丙炔醇的联产比例,提高丙炔醇产量,是打算工程成功与否的三个关键。
通过科学的分析与缜密的筹划,在原有生产线上,对安全生产工艺进展了创,使丙炔醇月生产力量最终达75t,到达了
设计力量的1.54倍,丁炔二醇与丙炔醇的生产比例降低到
∶1以下;同时丙炔醇质量大幅提高,其外观小于黄绿色3号标准,含量可达99%以上,到达国际同类产品质量水平。三废排放符合国家规定。丙炔醇安全生产工艺的创主要包括以下几个方面。
安全生产工艺的完善与创
乙炔发生系统工艺创
①乙炔清净系统。乙炔发生气中含有微量的硫化氢、磷化氢等,前者能使触媒中毒,失活;后者易自燃,导致乙炔燃烧,严峻时可造成爆炸,原工艺在泡罩塔内承受0.12%的次氯酸钠溶液清洗,效果不抱负,同时由于次氯酸钠的浓度较高,易分解产
生氧气,给安全生产带来隐患;工艺将洗液浓度适当降低,同时承受填料吸取塔取代原泡罩塔,有效解决了安全问题。
②乙炔发生器改造。我厂使用的是卧式湿式发生器,电石为块状〔粒度为50~200mm〕,原有乙炔发生器常常发生电石被卡在绞龙与器壁间摩擦、挤压,无法进入绞龙中,对设备带来较大损害,同时也易造成电石在加料口积存,造成大量乙炔气体从加料口溢出,形成爆鸣,不仅生产力量低下,而且对安全生产造成极大危害;我们对进料装置的构造进展了重设计,改造,成功解决了上述问题。
触媒制作工艺改进
在丙炔醇生产中,乙炔铜触媒制作的好坏,对于生产安全有着重大的影响,触媒中单质铜与铜离子的存在可促进乙炔的分解,对生产安全构成威逼,为此我们对制作工艺进展了改进,将通乙炔气的时间由原来的活化前,改为提温到达温度后进展。
乙炔输送系统安全工艺创
①为避开高压乙炔在低温下可形成乙炔液体或水合晶体,防止因乙炔形成乙炔水合物而导致的管路堵塞及爆炸等,增设油水分别器室的温度监控。
②为防止油水分别系统泄漏导致乙炔爆炸,安装了可燃气体报警器。
③为防止静电导致乙炔分解爆炸,增加了油水分别器的处理频率,并检测接地电阻。
④为防止因反响压力波动,导致触媒进入乙炔管路,摩擦产生静电,导致乙炔分解,在乙炔管路上又增设了一道止逆阀。
反响系统安全工艺创
①对反响关键工艺掌握点实施安全监控。通过对安全掌握点实施监控,掌握了乙炔分解的发生以及乙炔分解的进一步进展。对反响甲醛进料预热器进展温度监控,实施高限报警,准时觉察甲醛进料的特别,便于实施掌握;增设柱塞泵运行状况指示装置,防止设备偷停,使甲醛不进料而导致乙炔分解;增设了反响尾气在线,准时监控尾气中杂质含量及反响塔内的乙炔分解状况;安装反响塔温度报警,避开严峻分解导致更大事故的发生增设反响塔温度报警。
②对原工艺进展改进,调整工艺参数,确保安全。依据冷模试验结果,我们进展了现场试验,对一塔的工艺掌握参数温度等进展调优,避开甲醛与乙炔在一塔中反响过激,导致乙炔严峻分解酿成的事故;通过试验确定了配料液的最正确PH值,有效地削减粘性聚合物的生成;确
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