用压差及温差诊断干熄焦设备的故障复习过程.pdfVIP

用压差及温差诊断干熄焦设备的故障复习过程.pdf

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用压差及温差诊断干熄焦设备的故障

石正国卢培山杜建(内蒙古包钢钢联股份有限公司焦化厂,包头014010)

张宴欣(中冶焦耐工程技术有限公司,鞍山114002)

我厂新建了3套干熄焦装置,在1、2号干熄焦装置投产初期,系统故障

频繁,干熄率仅在80%左右。通过研究系统及设备故障与工艺参数的关系,总

结了1套“通过压差及温差诊断干熄焦系统故障及设备故障的有效方法”。经过

1年多的运行,多次成功地诊断了系统及设备故障,有效预防了故障及事故的发

生,大大降低了设备的损坏程度,减少了对生产的影响。

1设备故障诊断方法

1.1关键压力参数差压分析

干熄焦系统的关键压力参数P1~P6各控制点见图1。

图1干熄焦装置压力点测配图

P1-预存室压力;P2-锅炉出口压力;P3-循环风机入口压力;

P4-循环风机出口压力;P5-干熄炉入口压力;P6-锅炉入口压力。

经1年的生产实践,制定了干熄焦系统关键压力参数及压差的正常范围,

其中P1为±50Pa;P2~P3为1.0~1.2kPa;P3~P4为7.0~8.5kPa;P4~P5为

0.3~0.5kPa;P6~P2为0.2~0.5kPa。正常生产时,压力应维持在以上各压力

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的正常范围内,压差应保持在相对稳定状态。当其中某一项压力参数发生大幅度

变化,并且相关压力参数也发生变化,且两者的压差超出正常范围时,说明该部

分的设备或系统出现了故障。

在干熄焦的生产运行中,通过此手段,诊断及预防了下列数起事故。

1)2号干熄焦出现锅炉入口压力P6突然异常增大,并达到0kPa,而

锅炉出口压力P2仍为负值,P6与P2之间压差高于0.7kPa。初步判定一次除尘

器系统发生了泄漏,经检查发现,一次除尘器的紧急放散阀由于电气原因自动打

开,从而避免了锅炉爆管事故的发生。

2)1号干熄焦生产中,P2、P3的压差突然变小,仅为0.4kPa,同时P6

压力变小。初步判定二次除尘器处存在漏点,经检查发现二次除尘器防爆膜泄漏。

3)1号干熄焦发现预存室压力波动无法控制,同时P3与P4间压差变

小,P4压力较正常时偏低约2kPa。初步判定循环风机正压区存在漏点,经检查

发现循环风机出口管道磨漏。

通过对压力和温度参数的深入研究和分析,成功地诊断了预存室压力波动、系统

负压区泄漏、锅炉爆管区判定、水冷套管内泄等问题,实践证明该方法能够在较

短的时间内诊断各类故障,具有很强的可操作性和适用性。

1.2关键温度参数及温差的分析及研究

主要温度参数T1~T12控制点见图2。

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图2干熄焦装置的温度点测配图

T1-锅炉出口温度;T2-干熄炉入口温度;T3-冷却室下部温度(圆周4处);T4-冷却室上部温度(圆

周4处);T5-预存室温度;T6-锅炉入口温度;T7-1DC灰仓温度;T8-循环风机入口温度;T9-循环

风机出口温度;T10-振动给料器线圈温度;T11-旋密探测温度;T12-排焦温度。

通过对温度控制参数的分析研究,并与新日铁公司设计的温度作业标准

进行了对比,制定了适合我厂干熄焦系统运行的主要温度控制参数。

1)T1~T6。若温差过小,说明锅炉系统换热效果差,可能有焦粉在锅炉

内堆积,应采取大风量循环,使锅

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