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选煤工段尾煤系统增设压滤机技术方案
一、概述
2010年以来,精煤产率从设计的65%降到实际洗出45%左右,尾煤量相应增加,且-0.05级细煤泥增多,但尾煤处理设备没有增加和更型,尾煤泥处理过程中出现过剩现象,导致停机处理尾煤,影响原煤入选,使选煤工段无法达到设计额定出力。
二、存在的问题
经统计,2011年1~5月份,入选原煤中-0.5mm煤泥含量约占25%,按设计额定入选量287吨/小时计算,则-0.5mm煤泥量为71.8吨/小时。
在71.8吨/小时-0.5mm煤泥中,经过浮选机分选后,可分
选出35%~40%精煤泥,剩余60%~65%尾煤泥进入浓缩池,需经尾煤压滤机进行处理。按60%尾煤泥含量计算,则-0.5mm尾煤泥量为43吨/小时
目前两台尾煤压滤机处理能力共约24吨/小时(每台12吨/小时),在选煤工段额定负荷下-0.5mm尾煤泥量达43吨/小时,处理能力明显不足,有约19吨/小时尾煤泥得不到处理,只有降低原煤入选量运行才能保证选煤的分选精度。
若增设1台尾煤压滤机(处理能力与现在使用的尾煤压滤机相同),则有约7吨/小时尾煤泥得不到处理;若增设2台尾煤压滤机,则有约5吨/小时尾煤泥处理富裕量。综合考虑,建议:增设一台尾煤压滤机。
三、分析问题
(一)停机处理尾煤泥导致原煤入洗量下降,按月计算,平均每月在30小时左右,原煤按250吨/小时计算,月平均少入选原煤7500吨/月。年少入选原煤9万吨,每吨按100元利润计算,公司直接经济损失900万元整。
(二)采购的原煤不是自然堆放,而是采用汽车运输、推土
机存煤的方式,使部分大颗粒煤被碾碎,增加了尾煤泥的处理量。此种存煤方式无法改变。
四、解决方案
(一)为了提高选煤工段的原煤入选能力,建议在尾煤处理系统再增设一套尾煤处理设施,以解决尾煤处理系统出力不足。具体方案如下:
1、增加压滤机一台;
2、增加入料泵一台;
3、增加刮板机一台;
4、增加钢架结构及基础。
根据选煤工段现场核定,新尾煤压滤机增设于检修楼旁靠
702侧,刮板机长13米;压滤机长13.5米,宽2.4米,走台一
边宽0.7米;油箱长1.1米,宽0.65米;控制箱长0.5米,宽
0.45米;从709上方至围墙长14.4米,如果将油箱和控制箱侧面布臵,不会和新建选煤厂发生冲突。新增刮板机头部落料管布臵在709皮带正上方,压滤机平台考虑使用混凝土或钢结构,根据增设的刮板机、压滤机考虑合适的楼层高度。在606旁边增设一台底流泵作为新压滤机入料泵。现场布臵如下图:
(二)设备选型
过滤
过滤 滤板 滤
面积 数量 室
块 容
积
m3
滤
饼厚度
mm
过滤
压力
≤
MPa
外形尺
寸长×宽×高mm
参考重
量kg
基础尺
寸
备注
型号
m22
3
500/1600
500
117
10
40
0.6
12940×
2680×
2060
32000
11250
板厚
80mm,油缸
360
入料泵主要技术参数为:
扬程
扬程
60m
配合转数
1480转/分钟
进出口直径
100mm
出口压力
0.8≤MPa
刮板机采用铸石刮板机,其参数为:B=1200mm,L=13mV=0.76m/s。
(三)费用预算
名称
数量
压滤机
1
刮板机
1
泵
1
材料费用
施工费用
单位
单价
台
60万
台
8万
台
5万
合计
共计
60万
8万
5万
148万元
60万
15万
五、工期
整个施工、安装工期约为70天,其中土建工期为40天,设备安装30天。
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