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内审观察项整改报告(共3篇)
内审观察项整改报告1.模板工程技术交底:其中有模板工
程目标“分项工程质量评定达优良标准”,应为合格。整改:
已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。2.
电渣压力焊应为特殊过程,未见对这一特殊过程人员、设备、
材料、施工步骤、过程参数进行记录。整改:组织有关人员
学习成序文件,将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步
骤、过程参数进行记录(根据施工日记等过程记录整理)。
具体记录附后。3.未见技术交底记录,未见受控文件清单。
整改:补充完善技术交底记录和受控文件清单。4.有5份设
计变更,但均为在图纸上相应位置更改。整改:已再相应
位置更改。5.未见钢尺、塔尺的检运证书,未见砼试模、塌
落度筒等C类计量器具的自检记录。整改:将钢尺、塔尺的
检运证书补办,对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立
自检记录。6.法律法规清单未形成,并未识别到条款。整改:
已建立清单并识别到条款。7.环境因素、危险源辨识不规范,
未进行辨识,就直接形成环境因素、危险源清单。整改:已
进行环境因素、危险源辨识。8.培训计划未列入特种作业人
员培训,四新技术培训,有关质量方面的培新内容。整改:
将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训
列入培训计划。第五项目部2015年6月8日电渣压力焊接
施工过程记录会议记录会议主持人:曹建国会议时间:2015
年6月3日会议地点:项目部办公室参加人员:曹建国侯
瑞民候凤伟胡富龙谷满堂李美俊任丽仙许淑英暨晋
生赵建存宋步云魏春来学习内容:中铁六局集团太原铁
路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序
(Q/TJQESB13—2015)中的5.3条关键工序和特殊过程的
确认和控制进行了学习,重点内容如下:特殊过程控制:a)、
项目部技术组编制施工方案,确定工艺方法,技艺评定准则
和工程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定;b)、作业
人员必须取得相应资料;c)、设备组保证特殊工程使用的机
械设备性能符合要求;d)、技术组负责对特殊施工过程人员、
设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。第五项目部2015
年6月3日内审整改报告2017-01-1911:17|#2楼一、内审不
合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九
月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,
没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整
改,现总结如下:二、原因分析1.工程量较大,人力调配
频繁9月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶
较多,(高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、
海洋环球300T、神山丸1300T、公主婉娅300T等)其中部
分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜,由于人力不足不能全方
位保证节点计划的完成,车间首先确保第一批次离厂船舶的
工期,打破原工程分配的原则和界限,根据周节点计划随时
调配人力确保单船单项节点的完成(主要是不影响下道工序
的施工),所以有些工程从完工到交验,人力随时可能调整
补充,相对于质量的保证有所下降,尤其焊工的大量调配是
造成焊接探伤合格率低的一个原因;2.夜班施工时监管力度
不够以及天气影响在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中
作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监
管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、
另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水
的清除不到位。3.焊工持证率偏低车间外协单位焊工人数
1500人左右,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,
没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工
持证率偏低的原因。三、整改措施1.合理的人力调配车间
进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控
制,每周一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向
车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。
在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。
2.加强现场整改及工艺纪律的培训(1)在特殊位置焊接前,
车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程
重要性的讲解,并监督现场施工过程。(2)对影响焊接质量
的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温
度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,
车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加
大处罚力度。《内审观察项整改报告》全文内容
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