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渠道工程粗砂垫层(5cm厚)压实方案的探索

xx中线一期工程总干渠xx段渠道设计中首次采用5cm厚粗砂垫层结构,特别是在1:2坡比的坡面上要求其相对密度不低于0.7,国内均无先例可循。就此,我们和xx省xx中线工程建设管理局的同志们根据我局承建的第三标段以及xx段同时进行的其他标段渠道衬砌的工程实体,一步一步研究探索,并最终解决了此难题。

1.工程概况

xx段总干渠渠道形式:渠道采用梯形断面,设计渠底宽度为13~

18.5m,渠底内一级边坡1:2~1:3,坡长19.5~28.8m,渠道纵比降为

1/28000。渠道衬砌结构自下而上为:基面渠床、强渗软式透水管及单向排水阀等渠道自排水结构布置、5cm厚粗砂滤层、2cm厚聚苯乙保温板、600g/m2的复合土工膜,10cm(渠底8cm)厚砼面板。

2.渠道砂垫层(5cm厚)的技术难点

由于5cm厚砂垫层渠道结构设计在xx段是第一次采用,没有经验可供借鉴,没有成熟的机械设备可供选择,施工方法及工艺更需要摸索。主要的技术难点可以归纳为:

2.1如何实现设计要求的平整度、坡比和厚度;

2.2如何达到设计要求的0.7相对密度指标;

2.3什么样的施工方法和工艺可以保证工程质量,并适合于推广使用。

3.粗砂垫层施工中渠道衬砌机械可应用背景

目前常用的大型渠道衬砌机械有两种:振动碾压式衬砌机和振动滑

模式衬砌机。

振动碾压式衬砌机自动布料系统可完成砂垫层布料,螺旋摊铺机可完成均匀摊铺,震动压光辊可尝试压实砂垫层。

振动滑模式衬砌机布料系统可以完成砂垫层布料,滑模装置可以完成平整度、厚度及坡比控制,但由于砂垫层只有5cm厚,高频低幅振捣棒难以完成压实要求。

4.工程实体试验

从目前现有机械设备情况,问题的核心是如何达到设计要求的0.7相

对密度指标。以此为出发点,查找相关技术资料和类似施工经验,在经过充分准备,原材料、衬砌机械安装调试、人员培训、方案讨论细化等完成后,按照以下4种方案进行工程实体试验。

4.1实施方案一:单独运用振动碾压式衬砌机直接施工

结合已有的渠道混凝土衬砌方法,用自卸汽车把粗砂堆于一级马道上,人工上料,通过振动碾压式衬砌机的自动布料系统人工喂料完成砂垫层布料,并转动螺旋完成整平和多余料的转移,用振动压光辊完成压实和收光作业。

试验过程中粗砂(机制砂)采用虚铺系数为1.30,含水率以3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、7%等逐一试验。实测粗砂垫层平整度、厚度、坡比虽能达到规程要求,但无论碾压辊怎样碾压均不能达到设计相对密度0.7的要求。

结果分析:由于5cm厚粗砂垫层太薄,压光辊和粗砂垫层接触面小,半径不够大、砂垫层较薄,振动碾压时,砂子会向辊子的两侧雍起,最终达不到预期效果。因此,该方案需优化。

4.2实施方案二:运用振动碾压式衬砌机和配置自行设计生产的平板振动器施工

对方案一实施优化,自行研制一套压实装置,悬挂于振动碾压式衬砌机的桁架结构上,替代碾压辊完成压实作业。

通过模拟和试验改装,采用0.75、1.2、1.5、2.0KW四种平板振动电机与不同面积及不同重量的自制面板进行组合,共组合出12种不同型式的平板振动器在渠坡进行振压试验。试验结果显示:以1.5KW振动电机、以60cm宽、100cm长、托盘面板厚度5mm的加筋板为最优选择,不仅能达到预期目的,而且工效快速。

从试验实施过程来看,用衬砌机的布料系统完成施工,占用大部分的衬砌机械时间,效率低,工程成本较高,不利于大面积作业。该方案需继续优化。

4.3实施方案三:人工摊铺粗砂垫层,振动碾压式衬砌机精平和预压,悬挂压实装置实现终压

继续优化方案二,采用装载机铲料到坡面上,人工直接摊铺、初平,用振动碾压式衬砌机转动螺旋完成整平和多余料的转移,悬挂的压实装置

实现终压。

按确定的技术参数继续试验:粗砂虚铺系数1.30,现场摊铺按6.5cm~6.6cm控制;碾压含水率按4%~5%控制;碾压遍数(顺坡往返一次为一遍)选择两遍。试验完成的5cm厚粗砂垫层全部达到设计要求的0.7相对密度指标,平整度、厚度、坡比等指标均满足规程要求。

4.4实施方案四:人工摊铺粗砂垫层,加工一套自动行走压实装置实现压实

为加快施工进度,新引进了一台振动滑模式衬砌机,同时尝试使用天然河砂(粗砂)。由于在此机械上挂置压实装置较难,且衬砌机械较重,工程使用成本较高。综合考虑工程成本、效率因素等,采用人工直接把粗砂摊铺于基面上并挂线精平,替代振动滑模式衬砌机布料作业;单独加工一套自动压实设备,主要包括行走装置、自动控制装置、框架结构、压

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