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降低低温液体充装损耗的探讨与改进
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摘???要
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????本文通过对低温液体充装损耗的分析,发现造成充装损耗大的因素有十个方面,针对这十方面因素一一查找根源,并请教专家。对充装设施作出了改进,结合实际操作,多次修改了充装操作规程,反复进行试验。最后通过统计实施前后的数据,充分证明在大家的共同努力下,降低了低温液体的充装损耗。
关键词:低温液体,液体泵,槽车,杜瓦瓶,高压充装
第1章?前?言
随着液体市场竞争日趋激烈,全液体空分装置生产的液氮、液氧、液氩其利润空间越来越小。因此,如何进一步降低生产成本,减少浪费是每一个低温液体生产企业必须考虑的问题,而其中的液体充装时间长、损耗大是一重要因素。
我公司现有的KZONAr-4000Y/1000Y(8000)/135Y型全液体空分装置一套,设计日液氧产量在150吨左右,液氮产量在50吨左右,液氩产量在5吨左右。但在实际操作中发现,随着对外充装量的增加,产量会相应减少。每日液体产量计算公式:
液体产量=(期末罐存量-期初罐存量)+充装量
从此公式可以看出:实际上算出的是净产量,没有考虑低温液体罐的日蒸发损耗和液体充装损耗。根据表1统计的今年11月1日~7日液氧产量和充装量数据明显看出,液氧对外充得越多,产量就越少。
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日?期
11月1日
11月2日
11月3日
11月4日
11月5日
11月6日
11月7日
产?量
150.64
153.08
154.78
152.38
149.34
148.64
148.96
充装量
148.94
125.18
96.68
143.21
148.31
196.64
150.36
表11月1日~7日液氧产量和充装量表
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第2章?充装损耗大的原因分析及改进措施
2.1液体充装自流放空损耗大
1000m3液氧储槽原先只在一个充装口安装了型号为BP-24/90、位号为NP1701液氧泵,另一个充装口是自流。很明显自流速度慢、损耗大。充装的液氧由于吸收环境、充装软管及槽车的热量引起部分液氧汽化,造成槽车内压力升高,无法顺利充装槽车,槽车必须打开放空阀,不断卸压放空,才能保证充装畅通。充装10吨的液氧,一般需要1个多小时,充装损耗率高达10%。
改进措施:槽车都实行高压充装
在2#充装口也安装一台型号为BP-40/70、位号为NP1702液氧泵,将自流改为高压充装。利用液体泵将低温液氧贮槽内的液氧增压充入槽车,充装压力可达1.1MPa,实行高压充装。这种高压原理是:低温液体的饱和温度随着其压力的升高而升高。在忽略外界热传递的情况下,来自低温液氧贮槽的低压饱和液氧经泵加压后充入槽车,成为过冷液体,具备一定的过冷度。
同时,在充装前,槽车不必卸压,原有的过热蒸汽被高压过冷的液氧冷凝为液氧,所以在充装过程中,槽车内压力不会太高,直至充装结束。用这种方法,槽车排放阀不需要打开,可实现无排气充装。用液体泵提压充装损耗降至4%左右。?
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压力(KPa,绝压)
饱和温度(℃)
0(常压)
-182.75
100
-175.65
200
-170.95
300
-167.25
400
-164.25
500
-161.65
600
-159.35
700
-157.25
800
-155.35
900
-153.55
1000
-151.55
1100
-150.45
1200
-148.95
1300
-147.65
1400
-146.35
1500
-145.05
表2氧组分压力对应的饱和温度点表
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2.2大流量液体泵优越性未得到体现
在充装过程中,操作人员发现:2号液氧泵流量虽比1号大,充装速度并没有明显提高(1号流量是24m3/h,2号流量是40m3/h),分析是2号泵出口管径小,虽然泵后压力较高,但受到局部阻力,压力有所降落,无法提高充装速度。
改进措施:设置两个充装口
于是再次改造,将2号液氧泵充装口改为两个充装口,如果一辆槽车正在充装时,后来的槽车直接连接到另一个充装口,并在每个充装口前加截止阀控制,无需停泵后再接另一辆槽车,两辆槽车可以同时充装,既节省了预冷时间,又提高了充装速度,充装损耗明显降低,两辆槽车同时充装损耗率能降为2%。
2.3槽车液体罐压力高
???槽车液体罐压力高,而泵后压力是一定的,那么压差就会减小,自然会降低充装速度。
改进措施:将泵后吹除阀安置在止回阀后
将2号液氧泵阀门设置在1号泵的基础上又作了改进,将泵后吹除阀安置在止回阀后,预冷液氧泵的同时,泵后送出阀不要打开,将槽车底部进液阀和泵后吹除阀打开,利用槽车的残余氧气预冷充装软管,同时将槽车内
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