关于成型厢板焊点脱焊问题研究.docx

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关于成型厢板焊点脱焊问题研究

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摘要:根据公司生产、质量及市场反馈,成型厢板电阻焊焊点脱焊现象较多,造成车厢在电泳过程中滞留电泳液现象严重,造成电泳底液流失严重,且厢板有电泳颗粒堆积,返修率高,返修困难,严重影响产品生产效率,由于厢板开焊,造成开焊处喷涂不良,雨雪天气易造成厢板内部锈蚀,流淌黄色锈水,影响产品形象及外观质量,造成客户投诉,降低客户对我公司产品的信任,造成客户流失严重。

关键词:成型厢板成型搭接电阻焊脱焊

目前我司生产的290厢板成型线生产的产品出现点焊后焊点开焊、两焊点间板材起鼓等质量问题,根据市场反馈信息结合设备厂家技术人员、生产人员、设备部人员及工艺专业线等相关人员现场分析得出,该质量问题主要原因如下:

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电阻焊设备电极安装不对,即上下电极不同心导致电阻焊焊接虚焊、脱焊、焊接变形;详见右图:

2、电阻焊设备固定松动,设备运行中晃动导致虚焊、漏焊、焊接变形;

3、厢板成型管口较大,应力变形集中,导致焊接后两焊点间起鼓、开焊问题,另外成型厢板焊接及电泳过程中,厢板受温度变化影响,造成成型厢板成型部位应力变化,使厢板焊接、涂装后部分焊点脱焊;

4、使用带钢材质较硬,不是采用滚压成型材料(SPCC板材);

5、员工自检不细致,质量意识淡薄,下料检验体系不健全,缺少质量检验流程,造成批量事故;

根据我司目前材料现状,在不更改带钢材质前提下,制定如下改善方案:

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通过在原来版型基础上的矩形管位置增加加强筋(见图1),避免矩形管出现波浪现象,经与设备厂家沟通,在原有厢板基础上增加加强筋需在现有设备上进行改造;改善前后对比图如下:

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要求车间对成型机操作人员安装铆焊机电极进行培训,并对铆焊设备进行定期紧固,更改铆焊避免290厢板开焊、焊点间起鼓问题;

3、建立健全下料工序三检制度,保障质量问题及时发现,及时处理,防止问题产品流出公司,提高公司产品形象及外观质量。

通过对以上焊接改善方案进行为期一个月的小批验证,并不定时进行抽样检验,具体验证结果详见下表:

序号

改善前

改善后

改善后电泳后

成型厢板长度(米)

开焊点数

成型厢板长度(米)

开焊点数

成型厢板长度(米)

开焊点数

1

105

20

100

0

100

0

2

160

25

130

1

100

0

3

100

20

120

0

100

0

4

180

24

110

0

100

0

5

200

32

100

2

100

0

6

170

15

120

1

100

0

7

160

22

100

0

100

0

经过成型线改造,改善后成型厢板生产线产品质量有显著提升,综合验证结果及验证数据体现,基本杜绝厢板焊接脱焊现象,从根本上杜绝了厢板在电泳及喷涂过程中造成焊点脱焊现象。

结束语:根据成型厢板电阻焊焊点脱焊问题,并对其产生原因记性针对性分析,并按照问题点产生原因制定相应整改措施和改善要求进行整改,经过一段时间验证及抽样检验后,成型厢板焊点脱焊问题得到明显改善,基本杜绝了成型厢板焊点脱焊问题,产品质量得到显著提升。

参考文献:

1、《机械设计手册》成大先化学工业出版社

2、《汽车钣金修复技术》林秉华

3、《电阻焊一本通》洪松涛上海科学技术出版社

4、《电阻焊技术》王敏/朱正行/严向明中国标准出版社

张可松江苏省徐州市221000

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-全文完-

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