某厂330MW汽轮机高压调门通流改造后定位销断销原因分析及解决措施.docx

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某厂330MW汽轮机高压调门通流改造后定位销断销原因分析及解决措施

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陈喜发

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2017.14.120

摘要:某厂330MW机组在通流改造后因检修工艺问题发生两次#2高压调门定位销断销事件。该文从调门的波动现象出发,通过深入分析各参数,认为调门为检修工艺问题导致定位销断销并经现场拆检得到证实。先后采取抢修和改造两种措施,最终消除了调门定位销断销的故障,对处理同类型的异常和故障具有较好的参考价值。

关键词:调门定位销断销参数分析改造

:TM621:A:1674-098X(2017)05(b)-0120-03

某厂330MW机组为东方汽轮机厂N330-16.7/537/537型(合缸)亚临界一次中间再热、单轴双缸双排汽凝汽式机组。机组配汽方式采用调节配汽(全周进汽):高压部分4个调节阀根据控制系统的指令按相同的阀位开启,对应于4组喷嘴同时进汽。机组于2007年5月投入,2014年5月1日至7月20日进行大修及综合升级改造,2014年8月11日20:00完成机组大修后满负荷168h试运行,但分别在2014年9月23日和2015年1月17日发生两次#2高调门卡涩销子断开事件。

1事情经过

2014年9月23日7:50机组开始加负荷,AGC投入,指令252MW,10:36#1、2高压调速汽门开始波动(负荷指令),从55%摆动到85%,至11:04开始波动从55%至100%,运行人员10:50设压力偏置,从-0.1MPa一直设至-0.5MPa,11:14#1、2高压调速汽门全开不摆动,11:22#1、2高压调速汽门又开始摆动,11:31运行人员退出AGC,机主控退手动模式。12:39做调速汽门的全行程试验,发现#2高压调速汽门关不到位,连续做了两次试验,卡在19.2%(36mm)。

2事情原因分析

2014年9月23日机组在7:50开始加负荷,负荷加至260MW后负荷指令在240MW与260MW之间波动,调门波动较平稳,10:36#1、2高压调速汽门开始摆动,从表1可知10:17,机组负荷从260MW下降至223MW,此时可发现其调门的开度比8:57负荷238MW的开度还大(40%上升至43,且负荷少15MW),可判断此时开始#2调门开始落座(实际情况是#2调门的门杆与其上部连接部件的销子已断,调门门芯在汽流的冲击下旋转带动门杆转退出与其上部连接,但不完全脱离仍然与上部连接,只不过是调门的门芯向下移动,即#2调门的实际开度不是反馈所显示的值)。从表1可知,11:40的负荷222.3MW,其调门的指令已是54%,比10:17的43%更严重,因此其摆动幅度更大。这是因为机组在协调方式运行,且负荷刚好在#1、2调门开度的上部,由于高调门的流量特性,其开度在60%~100%之间的流量特性曲线较陡,因此在此负荷下调门指令刚好是55%,此时若要加负荷,CCS根据调门流量特性曲线计算的负荷流量发指令开调门,由于该段的调门流量特性曲线较陡,加上#2调门已落座(调门按CCS指令开时其调门流量特性曲线已不在较陡的开度上),#2调门按CCS指令开调门,其开度所增加的流量与CCS计算出的流量不相符,比CCS计算的流量大,所以,此时开大调门,加负荷的速率一定大,CCS控制系统会产生超调,CCS控制系统超调后又会发指令关调门,基于#2调门开度与实际不相符,关调门后CCS控制系统还是会超调,CCS控制系统超调后又发开调门的指令,而且反复,就产生了上述#1、2高压调速汽门的连续波动,从调门活动试验的历史趋势图(图1)可知,当作#2调门活动时,#2调门从29%关至19%时(显示值),其他3个调门开度没有变化,此时可判断#2调门有落座的可能。(实际上为:#2调门门杆与上部连接的定位销子先断,由于调门门芯的汽流冲击产生旋转,使#2调门的逐渐落座,#2调门落座后,负荷刚好在调门特性曲线较陡的开度上就会产生调门摆动(CCS协调方式下))。

事后在机组停运后由检修人员拆开#2高调门及其操纵座后得到证实。拆开后发现门杆的止动销子断为三段,断口呈锥形。门杆上的销孔与十字套上的销孔不对应,从十字套上的销孔看不见门杆上的销孔,说明门杆已经旋出,这样就使门杆相对加长,使调门在实际是全关的情况下,开度指示仍处于一定开度的位置上。用手转动调门门芯,使门杆与十字套分离,抽出门杆,发现门杆上的销孔呈椭圆样,说明门杆已能在汽流的作用左右转动且已很长一段时间,与止动销子锥形断口相应(图2)。

3解决措施

(1)在第一次断销事件发生后,施工人员进行现场抢修,重新进行高调门的调整、安装,但由于抢修过程中仍未能按施工规范要求将阀杆与调整垫块顶紧,导致螺丝的预紧力很小,使定位销承担了部

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