三维电极电解中试装置处理PCB含铜废水及成本估算.docx

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三维电极电解中试装置处理PCB含铜废水及成本估算

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论文导读::采用三维电极电解中试装置处理PCB含非络合铜废水。考察了极间距、电解电压、填充颗粒、电解时间对铜去除效果的影响。试验表明,适宜的运行条件为极间距4cm,电解电压22V,电解90分钟,铜去除率为52.1%,处理废水电费成本为1.12元/吨。

关键词:三维电极,中试装置,PCB含铜废水,电费

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随着电子通讯行业的迅猛发展,我国已成为名副其实的PCB生产大国,PCB产量多年居世界第一位。PCB生产废水中污染物主要是COD与重金属铜[1]。产生铜废水的工序主要有:沉铜、全板电镀铜、图形电镀铜、蚀刻以及各种印制板前处理工序。其中含铜非络合物废水主要来源为磨板、全板电镀、图形电镀、酸性蚀刻以及其他一些漂洗工序[2]。本试验主要采用阴极填充粒子的三维电极电解法处理各环节排放的非络合综合含铜废水,并进行电费成本的估算。

1试验

1.1试验装置

三维电极中试设备如图1所示,采用PVC塑料制作(70cm50cm60cm),处理水量140L,阳极为两块35cm45cm的涂钛极板,阴极为2块20cm53cm的铜板环境保护论文,放置在宽6cm的玻璃槽中,槽中填充废铁屑或活性炭粒子。

图1三维电极电解中试装置图

Fig.1Schematicdiagramofthree-dimensionalelectrodepilotreactor

1.2试验方法

试验设备为HY1711-5S双路可跟踪直流稳压电源、721可见分光光度计。铜离子检测采用2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法中国期刊全文数据库。

铜离子流经粒子颗粒阴极,并在其表面还原吸附析出。试验用水取自线路板生产企业实际含非络合铜废水。粒子电极中的活性炭是不饱和的,故在试验前先用试验原水对其浸泡,并多次换水,测定浸泡前、后水中的铜离子,直至两者相同。试验考查极间距、电解电压、电解时间和不同填充粒子对铜去除率的影响,得出最佳运行参数,估算电费成本。

2试验结果

2.1极间距对铜离子去除的影响

为能更好的溶出废水中的铜,调节废水的pH值为3-4,试验中阴极添加了铁屑,考查当电解电压为13V和16V时,极间距分别为4cm和6cm条件下的铜去除,结果如图2。

Fig2.EffectofelectrodedistanceonCuremoval

由图2可知,不同电压下铜去除率都随极间距的减小而增加,这是因为极间距影响着溶液的传质距离和电极电势[3]。极间距小相应的可减小对流、扩散传质的传质距离,增大传质的浓度梯度环境保护论文,强化传质效果,降低电解电压,提高电解速率和效率。但间距过小会影响操作的稳定性,因此试验中采用极间距4cm。当电压为16v时,电解215min铜去除率为49.6%,此时电流为5.80A,以河北省工业用电0.71元/度计,电费成本为1.68元。

2.2电解电压、填充颗粒和电解时间对铜离子去除的影响

为使填充颗粒呈现复极化,电解电压必须足够高。当施加在粒子电极上的电压低于反应电压时,只有短路电流或旁路电流存在。大于反应电压时,则有反应电流出现。电压越高,复极化程度越大,处理效果越好,但耗电量越大,并且填充颗粒上副反应加剧,产生大量气泡环境保护论文,使得污染物在粒子上不能很好地吸附。试验考查了极间距4cm,阴极槽填充铁屑和活性碳两种粒子电极形式下的铜去除率,结果见图3和图4。

Fig3.Curemovalefficiencyofthree-dimensionalelectrodeat4cmelectrodedistanceandfillingscrapiron

Fig4.Curemovalefficiencyofthree-dimensionalelectrodeat4cmelectrodedistanceandfillingactivatedcarbon

试验表明阴极槽填充铁屑,当电压大于16v,电解220min以上时,铜去除率可达到50%,电压22v时电解135min,铜去除率为56.4%。而阴极槽填充活性炭时,电压在20v以下,铜去除率仍然极低,当大于22v后铜离子可去除50%以上中国期刊全文数据库。

图中还可看出阴极填充铁屑对铜的去除要好于填充活性炭颗粒,所需电压小,电解时间短,但通过电费估算可知阴极填充铁屑时电解电费成本较高。电压为22V,电解135分钟,铜去除率达到56.4%环境保护论文,进水铜浓度为58.0mg/L时,出水铜为25.3mg/L,电费成本1.72元/吨。阴极槽填充活性炭颗粒时,电压为22v,电解90min,铜去除率为52.1%,进水铜浓度为171.3mg/L时,出水铜为82.0mg/L,电费成本1

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