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脱硫液PH值降低原因分析及处理措施2.doc

脱硫液PH值降低原因分析及处理措施2.doc

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三、原因分析

接到该企业的求助电话以后,东狮公司及时派出技术人员到现场进行技术服务,经过认真细致的分析,总结得出如下原因造成脱硫工艺恶化:

1、外界因素影响导致脱硫催化剂氧化能力下降,使脱硫液中的HS-含量越来越高,进而导致副盐增长加快,碱耗高。

经了解由于煤炭供应紧张,该公司通过中介购进10000吨劣质煤炭(此种煤炭含焦油、H2S、有机硫等很高),开始时掺入量较少,系统没有明显变化,后来越掺越多,脱硫状况慢慢发生了变化,但是脱硫车间领导没有与负责生产的厂级领导沟通,只是提高了碳酸钠的加入量,每天排放20多立方脱硫液维持生产,所以就导致了脱硫工艺越来越恶化。

2、催化剂浓度降低,导致催化剂氧化能力下降,副盐增长快,碱耗高。

该公司的车间领导为了节约净化材料的消耗,所以在排放脱硫液时减少了催化剂的加入量,导致脱硫液中催化剂的浓度越来越低,催化剂氧化HS-的能力也越来越低。

3、催化剂氧化HS-的能力下降后导致脱硫液中Na2CO3含量降低,NaHCO3的含量相对偏高,Na2CO3下降影响总碱度,进而造成脱硫液的PH值下降。

4、催化剂氧化HS-的能力下降后脱硫液中的HS-含量增加,抑制了碳酸钠吸收H2S的反应,导致脱硫效率下降,脱硫后H2S偏高。

5、脱硫液中副盐增长加快,特别是硫酸钠含量高不仅影响脱硫效率,还腐蚀设备加重,并且溶液中硫酸钠含量高时,也导致脱硫液的PH值也下降(该企业原来不测硫酸钠和硫氰酸钠,脱硫工艺恶化以后测得脱硫液中硫酸钠108g/L,硫氰酸钠120g/L)。

6、脱硫液出现酸臭味主要是脱硫液中含有大量副盐、CO2和H2S造成的。脱硫液发黑是煤气中焦油、粉尘含量高进入脱硫液造成。

四、处理措施

根据以上分析原因,东狮公司制定如下工艺调整措施:

1、降低劣质煤的配比,减轻外界因素对脱硫工艺的影响。

2、加大再生槽硫泡沫的溢流量并置换部分脱硫液,主要是降低脱硫液中煤焦油和副盐含量,提高脱硫液的质量和催化剂氧化能力。

3、调整NaHCO3与Na2CO3的比值,减少碳酸钠的加入量,向脱硫液中补充氢氧化钠,降低溶液中NaHCO3含量,提高脱硫液的PH值。

4、新配置的脱硫液适当增加催化剂的加入量,达到生产所需的催化剂浓度指标,弥补原来催化剂氧化能力不足的缺陷,当溶液组份正常后再恢复到原来加入量。

5、加大脱硫塔前2台洗气塔的水量,尽量利用洗气塔的洗涤水将煤焦油带出脱硫系统。

6、强化再生槽操作,加大泡沫溢流量。

长春东狮科技(集团)有限责任公司

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