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机组空预器压差高原因分析及解决方案
【内容摘要】:乌鲁木齐分公司冬季供热运行期间,近年来,在煤质变化、
气候特点、超低排放改造多种原因的影响下,出现机组空预器差压逐步升高现象,
调取机组锅炉及脱硝系统运行数据,发现锅炉进行燃烧调整或机组负荷发生较大
调节时,脱硝入口NOx波动较大,空预器差压逐渐升高,分析空预器差压升高的
原因,通过提高空预器入口风温、加强燃煤掺配掺烧、温升法将NH4HSO4气化并
随烟气带走,从而达到降低空预器差压的目的,解决了空预器堵塞的问题。
【关键词】:空预器压差高原因分析解决方案
【引言】:随着国家对环保的重视,新修订《中华人民共和国大气污染防治
法》、《火电厂大气污染物排放标准》及相关法律法规颁布实施,为响应国家节
能减排政策,严格履行企业社会责任,公司完成了超低排放改造,满足烟尘、
SO2、NOx排放浓度分别不高于5mg/m3、35mg/m3、50mg/m3的要求。由于环保设
施的投入、煤种变化及地区特点,空预器出现不同程度的堵塞,空预器压差高严
重影响机组的安全经济运行。
一、机组概况
乌鲁木齐热电厂1、2号机组为2×330MW燃煤供热发电机组,锅炉为东锅制
造(DG1146/17.55-Ⅱ13型)的亚临界参数、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、
固态排渣、П型布置、四角切圆燃烧、自然循环汽包炉。机组采用烟气脱硝采用
选择性催化还原(SCR)工艺,还原剂采用液氨。
二、空预器差压升高原因分析及现状
(一)原因分析
1.煤质变化情况
锅炉原设计煤种煤质主要指标:收到基硫分为0.68%、收到基灰分为18.94%、
收到基全水分为8.7%、干燥无灰基挥发分为37.48%、收到基低位发热量为
22.10MJ/kg。
根据2014年1月至2016年5月间对1、2号机组实际入炉煤煤质分析,其
主要指标值:收到基硫分为0.86%、收到基灰分为22.72%、全水分为20.50%、干
燥无灰基挥发分为37.48%、收到基低位发热量为18.8019.79MJ/kg。
现阶段使用煤种,准东煤为主,具有高钠高钙的煤质特点,在燃用过程中给
电厂受热面带来严重的积灰结渣问题,影响锅炉的安全经济运行。准东煤具有高
水分特点;灰熔点较高,煤阶和着火点均介于褐煤和烟煤之间。进一步加剧了空
预器堵塞。
2.地区天气特性
乌鲁木齐城区的冬天,每年从11月3日到次年4月8日长达150天。乌鲁
木齐市三面环山,北部好似一个朝向准噶尔盆地的喇叭口。由于天山屏障,冷空
气往往滞留在盆地内。温差大,空气湿度大。超低排放为完成前,烟气中硫化物、
氮氧化物尚能满足机组运行需求,排放改造后,冷端温度低,增加的硫酸氢氨在
空预器冷端沉积,造成差压逐步升高。
3.超低排放改造工况影响
冬季供热,锅炉长期高负荷运行,超低排放后,我公司脱硝系统采取手动调
节,存在喷氨过量的现象,表现为部分时间段总出口NOx排放浓度显示为零。同
时脱硝SCR区烟气流场不均匀或脱硝喷嘴存在堵塞现象,造成局部喷氨量过大引
起氨逃逸。
图1脱硝系统主要运行参数曲线
氨的逃逸量与空预器阻力增加有着非常密切的联系,当氨的逃逸量为1ppm
以下时,硫酸氢铵生成量很少,空预器堵塞现象不明显,若氨逃逸量增加到2ppm,
空预器运行半年后其阻力增加约30%;若氨逃逸量增加到3ppm,空预器运行半年
后阻力增加约50%。氨逃逸与空预器阻力的关系见图3。
图2氨逃逸与空预器阻力的关系
(二)运行现状
自2017年10月机组进行超净改造后运行至今,空预器的差压随着脱硝系统
的投入不断升高,供热季锅炉蒸发量大,空预器差压升高情况越来越严重,虽采
取增加冷端吹灰频次等手段,但效果不甚明显,尤其2-2空预器烟气侧差压最高
达到了2550Pa,超过设计值近800Pa,导致引风机运行电流大幅上升,严重影响
了安全经济性运行。调取锅炉主要运行参数,近期A、B侧空预器差压、空预器
出口和电除尘出口烟气压力呈现逐渐升高的趋势,近期风烟系统主要运行参数见
图3。
图3风烟系统主要运行参数曲线
三、解决方案:
(一)加强配煤掺烧优化燃烧调节
成立燃煤掺配小组,制定详细的掺配计划,防治锅炉结焦,根据来煤情况制
定精细的掺配掺烧方案,入炉煤掺配原则:
保证近
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