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ZL50K型装载机独立散热系统故障排除
一例
一台ZL50K型装载机,在作业过程中,冷却液温度突然升高超过90度,检
查发现,风扇转速不能随着冷却液温度的升高而升高,从而导致了冷却效果降低,
为防止温度继续升高,操作手立即打开强制制冷开关,此时风扇转速升高,温度
得到降低,关闭强制制冷开关,风扇转速下降,冷却液温度再一次升高。停机后,
多次启动机械,故障依旧。
1原因分析
ZL50K型装载机独立散热系统采用电液比例阀实时控制风扇转速,包括电气
控制部分和液压传动部分,系统简图如图1所示。
图1ZL50K型装载机独立散热系统简图
1-传感器;2-控制模块;3-滤油器;4-液压泵;5-油箱;6-电磁比例阀;7-
液压马达
电气部分包括传感器、控制模块和比例电磁铁。主要作用是将温度信号转换
为电信号,并用来控制比例阀的开口量,温度升高,比例阀开口量减小,温度降
低,开口量增大。控制模块上设有强制制冷开关,打开开关,系统断电,比例阀
关闭。液压传动部分主要包括液压泵、液压马达、滤油器和比例阀四个部件。液
压马达与比例阀为并联连接,液压泵输出的液压油一部分流经比例阀,另一部分
流经马达,所以,如果通过比例阀的流量大,则马达的输入流量就小,风扇转速
就低;相反,如果通过比例阀的流量小,则马达的输入流量就大,风扇转速就高。
因此,分析故障的主要原因如下。
1)电气控制部分故障如果传感器损坏,便不能将冷却液的温度信号转换成
电信号,从而造成温度升高;若控制模块故障,则不能准确地将传感器输入的温
度信号准确地输出给比例电磁铁,使比例电磁铁不能控制比例阀有效动作,从而
使液压马达和风扇转速不能随温度的变化而变化。比例电磁铁的线圈出现短路或
断路也会使比例阀控制功能失效,引起上述故障。
2)液压传动部分故障液压泵或液压马达磨损,内漏严重,致使效率降低,
虽然比例阀能够正常工作,但因为系统流量不足,使马达和风扇转速不能升高,
造成冷却液温度不能降低;滤油器堵塞会使进入马达的流量不足造成马达和风扇
转速过低,冷却效果下降;比例阀出现故障也会导致控制失灵,如阀芯卡死在开
启位置或弹簧弹性降低、折断等,都会使通过比例阀的流量过大,导致进入马达
的流量不足,引起上述故障。
2诊断排除
故障排除按照先电气后液压的步骤进行,用替换法分别替换同机型的传感器
和控制单元,故障依旧,用万用表检测比例电磁铁,电磁铁正常,初步判断电气
部分工作正常。液压部分检查按照先易后难的顺序进行,首先查看液压油,经检
查油品质量良好,拆检滤清器,将滤芯进行彻底清洗后装复,启动机械,故障依
旧,拆解液压泵和液压马达,检查液压泵和马达的磨损情况,均未发现明显的严
重的磨损,液压泵和马达工作状况良好。在此情况下,故障点就被锁定在比例阀
上。将比例阀分解后,发现主阀芯与先导阀芯之间的反馈弹簧折断。比例阀结构
简图如图2所示。
图2比例阀结构简图
1-比例电磁铁;2-先导阀芯;3-反馈弹簧;4-回位弹簧;5-主阀芯
当机械启动后,系统供电,比例电磁阀通电,先导阀芯开启,主阀芯两端产
生压差,也随之打开,大部分液压油经过比例阀回流油箱,此时马达和风扇低速
运转。随着温度的升高,控制模块将传感器的温升信号输入比例电磁铁,电磁铁
电流减小,先导阀芯上移,但由于弹簧折断使弹性减弱,主阀芯不能下移,阀口
开度不变,通过比例阀的流量不变,马达和风扇转速也就不能升高,使冷却效果
下降。当打开强制制冷开关时,电磁铁断电,先导阀芯上移关闭,此时主阀芯两
端液压油压力相等,但由于上端面积大于下端,所以主阀芯在液压油作用下下移
关闭,此时,液压油全部输入马达,风扇转速升高,温度下降,所以强制制冷开
关功能正常。
正是由于比例阀中反馈弹簧的折断,才使得冷却系统不能适时控制温度的升
高。由于比例阀属于精密零部件,所以弹簧不能更换,只能更换比例阀总成。更
换后,故障消失,机械工作正常。
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