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某水电站烧瓦事故分析与处理.docx

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小水电2015年第3期(总第183期)运行与维护

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某水电站烧瓦事故分析与处理

贺丽红,许庆进,刘强

(天津电气科学研究院有限公司,天津市300180)

摘要:结合某水电站2次烧瓦事故的经过,分析了引起故障的原因,给出了烧瓦故障的处理过程和结果分析及维护和检修建议。通过几个方案的优劣对比,创造性地提出了在冷却水系统中增加油冷机组的设计方案。图4幅,表2个。

关键词:水电站;烧瓦;事故分析;油冷机组

1工程概况

菲律宾某水电站为尾能回收电站,水源来自2台300MW燃煤火电机组发电机冷却用的海水。海水经过水泵加压后,进入火电厂发电机循环系统,再经厂内循环后,排入大海。该电站为利用海水排入大海之前的落差来回收其能量。

该电站安装2台单机出力1300kW的轴伸贯流式机组,水轮机型号为GD007—WZ—143,发电机型号为SFW1300—20/2150,水轮机和发电机采用直联式,额定水头13m,额定流量12.2m3/s,额定转速360rpm。

该机组的润滑油系统采用重力油箱外循环方式,系统设置有2个油箱,高位油箱位于厂房屋顶,高程为+9.4m;集油箱位于水轮机机坑内,高程为-2.15m,厂房地面高程为-0.1m。润滑油从重力油箱流出,对轴瓦进行润滑冷却,然后通过自流作用进入集油箱。水电站的冷却及润滑用水使用火电机组的回用水作为水源,通过集油箱上的冷却器,完成润滑油与水的热交换。

需要注意的是,由于菲律宾当地气温偏高,流出火电机组发电机的冷却海水温度接近40℃,通过很短的渠道进入水轮机,因此位于流道中的水轮机前轴承的温度偏高;而水电站的冷却水由火电厂使用过的回用水提供,初始温度高,而且受环境影响,到达水电站时温度达到37~40℃,有时甚至

收稿日期;2015-03-02

作者简介:贺丽红(1978-),女,工程师,主要从事水电站机电成套设备研究及设计工作。

达到43℃。经过冷却后的润滑油冷油出油温度为45℃,也成为机组运行的不利条件。轴承瓦温的报警温度设定为65℃,停机温度设定为70℃。

2第一次烧瓦

2013年9月28日(调试期间)机组安装完毕后,空载运行,瓦温正常;机组逐渐增加负荷,推力瓦温逐渐升高。加大轴承进油管流量,瓦温略有下降,但油沿着轴承端盖与主轴的间隙溢出,分析认为是回油管偏小,导致油排出不及时,形成腔内压力,迫使油顺着轴溢出。将原DN50回油管加大至DN80,并将轴承排油口位置向下移动一定位置。处理完毕后,再次进行开机运行,溢油问题得到解决。在1120kW运行时,水轮机推力轴承瓦温51.6℃,正常、稳定。当负荷增大至1170kW时(水头13.5m,导叶开度70%),径向瓦温突然升高至65℃,推力瓦温67℃,紧急停机。

停机检查:油、水系统正常,测温元件正常。打开径向推力轴承,发现推力瓦烧瓦(见图1)。

通过观察推力瓦的烧瓦位置,发现每块推力瓦的研磨位置均为每块瓦的出油位置附近,而进油边几乎没有研磨。通过对比推力瓦后面的支撑胶垫与烧瓦部位,发现两个形状很相似。分析推力轴承的结构,并与支柱螺钉调节的推力瓦进行对比分析,发现该轴承推力瓦支撑点钉偏心过大,导致推力瓦进油边悬空太多,推力瓦出油边受力远大于进油边,整个推力瓦受力不均匀。

解决方案:在胶垫靠近出油边侧重新加工2-φ13孔,然后利用定位销钉,把胶垫向进油侧移动,从而改善推力瓦的受力情况(见图2)。

运行与维护SMALLHYDROPOWER2015No.3,TotalNo.183

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图1烧瓦照片

图2胶垫处理

把胶垫移动后的效果如下所示(见图3)。

图3胶垫移动之前和移动之后对比

同时考虑增加润滑油的流量来改善轴瓦的冷却效果。2013年10月19日,将原设计中供2台机轴承的管路更改为只为2号机组供油,额外增加1条管路独立给1号机组轴承供油。通过改变推力瓦的受力位置及增大轴承流量,1号机组瓦温在额定负荷时稳定在58℃。2013年10月22日—25日,正

式进入72h试运行试验。受当地气候影响,全年的冷却水水温在37.5~43℃之间,热季冷却水温度达到43℃,凉季最低可以达到37.5℃。当机组出力在1300kW左右时,主推力瓦温在55℃左右,副推力瓦温在45℃左右。水轮机径向推力轴承的径向瓦温在55℃之间,发电机导轴瓦的温度在

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小水电2015年第3期

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