喷淋密度在生产中的重要性3.doc

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这些黏附物得不到攒动及冲刷,不能融到溶液中,更不能随着溶液带出脱硫塔,时间久了,这些地方就形成了干区,随着时间的推移,干区面积越来越大,气体上升通道越来越小,造成塔阻力上升。

举例说明:山东某吕电公司就出现喷淋密度低,塔阻力上升的问题

这里简介一下有关生产数据:

1.?气量35000Nm3/h

2.?入口H2S<5g/Nm3

3.?出口H2S<50mg/Nm3

4.?脱硫塔直为4.5m

5.?脱硫泵为500m3/h

此公司脱硫开车催化剂采购的是长春一家PDS催化剂,开车近两个月,不仅出口硫化氢超标,而且脱硫塔阻力上升,严重时上升到8KPa以上,严重影响了煤气的输出,被迫停产,扒塔清填料。

此次事故得到了吕电公司领导的高度重视,经过市场调研,最后决定请长春东狮公司专家,现场指导分析事故原因,得出结论是:

1.?脱硫泵设计流量偏小,喷淋密度只有31.5m3/m2.h,喷淋密度低是堵塔的主要原因

2.?催化剂质量差,氧化能力弱,载氧能力不足,形成的单质硫颗粒细小,不利于再生泡沫浮选(开车两个月一直不出泡沫)

3.?售后服务技术力量薄弱

设备经过检修,改造完善后,生产一切正常,SO2在线监测始终<20mg/Nm3采取的措施是:

一个是提高了泵的循环量,脱硫泵在800m3/h,喷淋密度在50m3/m2.h以上。

另一个是使用了长春东狮公司脱硫催化剂。在长春东狮公司技术人员的指导下,?从开车使用东狮公司催化剂后,生产立马出现转机,SO2在线监测两天就达标,塔阻力没有出现上升趋势,很稳定,得到了厂家的一致好评。

通过以上两个案例分析,我想说明的是喷淋密度在生产中的重要性。只有保证了喷淋密度,才能保证净化度。只有保证了喷淋密度,才能保证运转周期。

在脱硫催化剂的采购方面,建议一定选用性价比高,净化度高,氧化能力强,不堵塔等等性能的高效脱硫催化剂,另外还必须具有很强的专业售后服务技术经验做后盾,能够为企业解决后顾之忧,否则不能够保证生产长周期稳定运行。

长春东狮科技(集团)有限责任公司

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