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PLC在双向多轴液压传动钻床中的应用
郑瀚炤
摘要:主要针对双向多轴液压传动钻床在传统的“继电器-接触器”
控制工作中存在的问题,通过对造成钻床存在的各种问题,然后对问
题的进行分析、查出故障,多次对其改造,最后采用PLC取代传统
的继电控制,实现顺序控制功能改造、解决存在的实际问题。
关键词:PLC改造双向多轴“继电器-接触器”
一、问题的提出
在下厂技术学习期间,本人被安排到一家日资企业,该企业主要
生产小型家用智能缝纫机,在车间中有一台日本的双向多轴液压传动
钻床,为“继电器-接触器”控制,据了解已使用了十三年。其硬件
部份仍旧完好,但控制部份的故障不断,里面的元件都是日本生产的,
当时购买时虽配带了一些配件,但现在几乎更换完了,机器里面最常
见的定时器都是机械式的,配件难买,对平时的维修带来很大的困难。
由于这台机器是该车间的主要生产机种的加工机,维修时间不允许太
久,针对机器故障频繁,为了不影响正常生产,于是我和设备部的技
术人员尝试将这台机器改造。
二、故障成因及问题分析
1、故障成因:造成钻床存在的问题经过我仔细分析,主要是设备老
式的继电器控制和工作环境潮湿导致的。由于这台钻床为车间主要缝
纫机机种的加工机,日操作频率较高,一天需加工1200台以上,并
且钻头加工时的冷却是使用切消液冷却水冷却的,因此操作现场十分
潮湿,并且钻床的行程开关都安装在机器的底部,冷却水经常进入开
关里面,也是故障经常发生的一个原因。
2、问题的分析:该多轴钻床采用电气元件继电控制,其控制本身不
够完善,时间继电器、交流接触器、行程开关等电气元件长期工作在
潮湿的环境中,触点和线圈不断的老化,增加了故障率。如果要提高
该设备的生产效率,最好的方法是采用电工新技术,比如用PLC实现
自动化控制,改造传统的双向多轴钻床“继电器-接触器”控制。
三、改造前多轴钻床的工作
1/1
1、工作人员合上电源开关SB1接通钻床电源,按下油泵运行开关SB2
钻床准备起动,按下起动按钮SB3,夹具按时间继电器设定的时间依
次夹紧,夹具夹紧后,左右机滑台快进,当压到快进结束行程开关时,
减速阀动作,滑台工进,当压到行程开关SQ4、SQ7时,左右滑台快
退;当退回过程中压下限位开关SQ5、SQ8时,快退停止,夹具松开,
运行停止。
2、改造前钻床动作流程为:
按下电源开关SB1,钻床电源接通
按下油泵运行开关SB2,钻床准备运行
按下启动按钮SB3,夹具按顺序夹紧
左右滑台快进,压到快进结束行程开关
后,减压阀动作,滑台快进停止
左右滑台工进,分别压到位置开关SQ4、
SQ7时工进停
左右滑台快退,分别压到位置开关SQ5、
SQ8时,快退停止
钻床夹具松开
钻床停止运行,等待下次起动
四、选用PLC改造钻床的原因:
1/1
PLC是近几十年才发展起来的一种新型工业用控制装置。它可以
取代传统的“继电器-接触器”控制系统实现逻辑控制、顺序控制、
定时、计数等各种功能。它具有通用性强、可靠性高、指令系统简单、
编程简便易学、易于掌握、体积小、维修工作量少、现场连接方便等
一系列显著优点。尤其在机械加工、机床控制中的应用更越来越广泛,
已成为改造和研发机床等机电一体化产品最理想的首选控制器。PLC
与“继电器-接触器”控制系统相比较,它主要有以下几大优点:
PLC与继电路逻辑控制系统的比较
比较工程继电器逻辑可编程序控制器
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