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渗滤液处理厂工作总结.docxVIP

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渗滤液处理厂工作总结

一、工作概述

(1)渗滤液处理厂自2019年投入运营以来,始终坚持以保障水环境安全为首要任务,严格执行国家相关环保法律法规,通过不懈努力,实现了渗滤液的高效稳定处理。截止至2023年,累计处理渗滤液超过200万吨,处理率达到了99.5%。在处理过程中,我们采用先进的生物处理技术和深度处理技术,确保了出水水质稳定达到国家一级排放标准。例如,在某次突发性降雨期间,厂内处理系统依然正常运行,有效应对了雨水量激增带来的挑战。

(2)工厂在运行过程中,不断优化管理流程,提高员工操作技能,确保了处理设施的稳定运行。例如,通过对设备进行定期维护和保养,设备故障率从2019年的8%降至2023年的2%。同时,我们积极开展节能减排工作,通过采用节能设备和技术,年节约能源成本约100万元。此外,我们还与科研机构合作,研发了新型生物处理技术,提高了处理效率,降低了运行成本。

(3)在环保意识提升方面,我们通过多种渠道加强环保宣传教育,提高公众环保意识。例如,每年组织两次大型环保宣传活动,邀请周边社区居民参与,普及渗滤液处理知识。此外,我们还与政府部门、环保组织建立了良好的沟通机制,及时反馈处理厂运行情况,共同推动环保事业的发展。在处理厂周边,通过我们的努力,绿化面积增加了30%,空气质量得到了显著改善,得到了社区居民的广泛好评。

二、处理工艺及设备运行情况

(1)处理工艺方面,我厂主要采用厌氧、好氧和膜生物反应器(MBR)相结合的处理工艺。厌氧反应器能够有效降解渗滤液中的有机物,减少后续处理负荷;好氧反应器进一步氧化剩余的有机物,同时硝化和反硝化作用去除氨氮和硝酸盐;MBR则通过膜分离技术,去除悬浮固体和溶解性有机物,确保出水水质。自投入运行以来,该工艺运行稳定,处理效率达到设计标准。

(2)设备运行情况良好,主要设备如鼓风机、水泵、膜组件等均经过严格筛选和定期检查,确保了设备的高效运转。2023年上半年,鼓风机平均运行时间为8760小时,故障率为0.5%;水泵平均运行时间为7800小时,故障率为0.3%。此外,膜组件经过多次清洗和更换,保持了良好的过滤效果,MBR出水水质稳定,浊度低于0.1NTU。

(3)为了提升处理效果和运行效率,我厂还引进了自动化控制系统,对工艺参数进行实时监控和调整。系统可根据实际情况自动调节曝气量、回流污泥量等参数,确保工艺运行在最佳状态。据统计,自自动化控制系统投入运行以来,处理效率提高了10%,能耗降低了15%,为工厂带来了显著的经济效益和环境效益。

三、存在问题及改进措施

(1)在运行过程中,我厂发现膜生物反应器(MBR)膜污染问题较为突出,主要由于进水水质波动较大,导致膜通量下降,处理效率降低。为解决这一问题,我们计划实施膜污染监测系统,实时监控膜污染程度,并根据监测结果调整运行参数,如提高反冲洗频率和优化膜清洗程序。

(2)部分设备老化现象较为严重,如鼓风机和泵房设备,长期在高负荷下运行,存在一定的安全隐患。针对这一问题,我们将制定设备更换计划,逐步替换老旧设备,以保障生产安全和稳定。同时,加强日常维护保养,提高设备使用寿命。

(3)鉴于渗滤液成分复杂,有时会出现突发性水质变化,给处理工艺带来挑战。为应对此类情况,我们计划开展应急演练,提高员工应对突发事件的处置能力。同时,加强与周边企业的沟通与合作,共享水质信息,提前预警,确保渗滤液处理设施能够快速适应水质变化。

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