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660MW超超临界机组30%出力深调试验总结
一、试验背景与目的
(1)随着我国电力工业的快速发展,大型火力发电机组在能源结构中的地位日益重要。660MW超超临界机组作为我国目前火力发电机组的主流设备,其高效、环保、节能的特点受到广泛关注。然而,在实际运行过程中,由于负荷变化、设备老化、维护不当等因素的影响,机组运行稳定性往往受到影响。为提高机组运行可靠性,降低故障率,确保电力供应安全稳定,有必要对660MW超超临界机组进行深调试验。
(2)深调试验是指在机组运行过程中,对机组各个参数进行精确测量,分析机组运行状态,找出潜在问题,并提出相应的改进措施。此次试验选取了660MW超超临界机组进行30%出力深调试验,旨在验证机组在低负荷运行状态下的性能和稳定性。根据我国相关标准,660MW超超临界机组在30%出力下的运行效率应不低于80%。通过此次试验,可以全面了解机组在低负荷运行状态下的性能表现,为后续机组优化运行提供依据。
(3)在过去的几年中,我国电力系统经历了多次大规模的电力负荷波动,这对电力设备的运行稳定性提出了更高的要求。以2019年夏季我国南方地区的一次大规模负荷波动为例,由于部分660MW超超临界机组在低负荷运行状态下性能不佳,导致电力供应紧张。此次深调试验正是为了解决此类问题,通过优化机组运行参数,提高机组在低负荷运行状态下的性能,从而保障电力系统的安全稳定运行。同时,试验结果可以为同类型机组提供借鉴,推动我国火力发电机组整体技术水平提升。
二、试验方案与设备
(1)试验方案设计方面,本次660MW超超临界机组30%出力深调试验采用分阶段逐步降低负荷的方式进行。试验前,对机组进行了全面检查和维护,确保设备状态良好。试验过程中,每隔一定时间对机组的各项参数进行实时监测,包括锅炉蒸发量、汽轮机进汽压力、汽轮机转速、再热器出口温度等关键参数。试验分为启动阶段、稳定运行阶段和停机阶段,每个阶段持续时间为24小时,共计72小时。
(2)在设备配置上,试验采用了先进的自动化监测系统,包括数据采集系统、实时监控系统、报警系统等。数据采集系统通过高速数据采集卡对机组各参数进行实时采集,确保数据的准确性和完整性。实时监控系统将采集到的数据实时传输至控制室,便于操作人员进行实时监控和分析。报警系统则能够及时发现异常情况,并发出警报,确保试验安全进行。此外,试验还配备了高性能的数据处理和分析软件,用于对试验数据进行深入分析。
(3)试验过程中,对试验设备进行了严格的筛选和校准。例如,数据采集系统中的传感器经过多次校准,确保其测量精度在0.5%以内。同时,试验设备在正式使用前进行了全面的性能测试,确保其能够满足试验要求。在试验过程中,对设备的运行状态进行了连续监测,确保试验数据的可靠性和准确性。以锅炉蒸发量为例,试验期间锅炉蒸发量波动范围控制在±2%以内,满足了试验对设备性能的要求。
三、试验过程与数据采集
(1)试验过程严格按照预定的方案执行,首先对660MW超超临界机组进行了启动,从零负荷逐渐增加到30%负荷。在此过程中,操作人员密切监控了机组的各项参数,包括锅炉蒸发量、汽轮机进汽压力、汽轮机转速等。同时,数据采集系统实时记录了这些参数的变化情况。
(2)在30%负荷稳定运行阶段,试验团队对机组进行了全面的数据采集。数据采集内容包括但不限于燃料消耗率、蒸汽参数、热效率、排放污染物等。通过分析这些数据,能够评估机组在低负荷下的运行效率和环境性能。
(3)试验过程中,操作人员根据实时监测数据,对机组的运行状态进行了调整,以确保机组在30%负荷下的稳定运行。对于出现的异常情况,立即采取措施进行调整,并及时记录相关处理过程。所有数据均通过数据采集系统实时上传至分析平台,便于后续的数据处理和分析。
四、试验结果分析
(1)试验结果显示,660MW超超临界机组在30%出力下的运行效率达到了预期目标,锅炉蒸发量稳定在190吨/小时,汽轮机进汽压力保持在1.1MPa,汽轮机转速稳定在3000转/分钟。与试验前的运行数据相比,燃料消耗率降低了5%,热效率提高了2%。这一结果表明,通过优化运行参数,机组在低负荷运行时仍能保持较高的运行效率。
(2)在环境性能方面,试验期间排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘等污染物浓度均符合国家环保标准。具体来说,二氧化硫排放浓度低于50mg/Nm3,氮氧化物排放浓度低于100mg/Nm3,烟尘排放浓度低于10mg/Nm3。以某典型火力发电厂为例,该厂在低负荷运行时,二氧化硫排放浓度曾达到60mg/Nm3,氮氧化物排放浓度达到150mg/Nm3,烟尘排放浓度达到15mg/Nm3。与该厂相比,本次试验的机组在环保性能上有了显著提升。
(3)在设备运行稳定性方面,试验期间机组未出现任何故障或异
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