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一起220kV220kV主变压器绝缘油化验结果异常原因分析及处理
摘要:某电厂220kV#1主变在2015年03月16日定期绝缘油色谱化验后,发现
绝缘油中总烃超标,且有C2H2产生。经过近8个月检查、油色谱化验数据分析
及跟踪,确认是由于变压器内部接触不良,导致过热,致使绝缘油劣化分解产生
烃类气体。经过对变压器吊罩全面检查,发现变压器高压侧B相无载分接开关动、
静触头间存在接触不良情况。文章通过综合分析,阐述了该异常检查、分析、综
合处理过程,结合检查处理效果,总结相关经验,为解决同类问题提供借鉴,同
时也防止高负荷或“保电”期间机组“非停”事故发生。
关键词:无载分接开关动静触头;接触不良;总烃超标;原因分析
1、引言
某燃煤电厂220kV#1主变在2015年03月16日(机组进入迎峰度夏“保电”期)
定期绝缘油色谱化验结果不合格(总烃超标,且含有C2H2),连续多天取油样化
验总烃军超标,C2H2等烃类气体含量无大变化。通过红外测量、油泵运行状态跟
踪、化验数据分析等,判断油化验异常是由于变压器内部无载分接开关动静触头
接触不良导致过热分解劣化绝缘油造成。在电力系统中变压器出现绝缘油异常问
题情况很多,文章通过检查跟踪、数据分析判断、故障处理,对同类异常情况提
供分析、判断的经验,能有效避免由于误判断造成重要时段变压器停运产生的经
济损失乃至停电事故。
2、设备概述
某燃煤电厂220kV#1主变型号:SFP10-420000/220SFP10-420000/220,2009年06月30日投运。
该变压器从投运至2015年03月16日,定期检修、电气预防性试验及绝缘油化日,定期检修、电气预防性试验及绝缘油化
验结果均符合“DL-T596-1996电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程”要求。
3、绝缘油化验结果异常
2015年03月16日,#1主变定期进行绝缘油取样化验(第1取样口取样),
结果不合格,总烃含量873.55uL/L(规程[1]要求≯150uL/L),C2H2含0.91(此
前该数值为0)。当天于#1主变第2取样口取样化验,化验结果与第一次无大差
异。
4、停运前检查、分析及预防措施
4.1、对变压器进行检查
4.1.1通过每天使用红外成像仪分别对#1主变潜油泵、高压套管、变压器本体
进行红外测温,并与此前相同设备红外成像仪进行比较。检查未发现局部过热现
象,且最高温度均未大于70℃。如下图
图1潜油泵红外测温图图2套管红外成像图图3变压器本体红外成像
图
4.1.2、对#1主变潜油泵运行状态进行跟踪,测量潜油泵运行电流,并记录。
检查未发现潜油泵存在过载运行情况,亦未发现潜油泵运行产生异音现象。
4.1.3、对#1主变高压侧中性点零序电流和#1主变铁芯接地电流测量,并做好
记录。检查未发现零序电流异常变化情况。
4.1.4、对#1主变三相无载调压分接头定位销进行检查(勿手动),观察定位
销确认无松动情况。
4.1.5、配合化学化验人员每天对#1主变进行取样化验,同时,将化验外送海
口电科院进行化验比较。化验结果数据基本一致。
4.1.6、安排继电保护人员每天观察并跟踪#1发变组故障录波器波形变化情况。
4.2、对变压器化验数据跟踪
经过每天对#1主变取油样化验,并对化验数据近半个月的跟踪,发现#1变压
器总烃及C2H2含量数据平稳,未出现异常升高现象。
4.3、超声波检测
使用超声波仪器对#1主变箱内部进行局部放电试验,未发现异常。
4.4、异常情况变化采取措施
发现#1主变绝缘油化验结果出现异常升高,特别是C2H2含量超过3uL/L,总
烃有明显应升高趋势,应增加绝缘油取样化验频率。
如果变压器轻瓦斯保护动作后,应及时对变压器瓦斯继电器气体取样进行分
析。
若出现下列情况,立即降低#1机组负荷,申请停机检修。同时提前做好变压
器检修检查的准备工作。
(1)当变压器油中溶解气体产气速率大于3%时[2]。
(2)每相邻两次测量值乙炔含量增长超过1
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