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14-
PAGE
1-
QC成果报告
课题名称:提高墩柱钢筋保护层厚度合格率
类型:攻关型
小组名称:
QC小组
一、工程概况
本工程路线起于明水县通泉乡北侧任家店拜泉明水界,设计桩号K376+249,与黑大公路克东拜泉界(腾家围子)至拜泉明水界改扩建工程终点顺接,设计桩号K442+400,路线全长66.151Km。本合同段内共有中桥7座,小桥5座,其结构形式上部为预应力简支板梁,下部为柱式墩,钻孔桩基础。
工艺流程图
制取试体
制取试体块
材料检验调整配合比
材料检验
模板支立、加固
浇筑砼
自检并报监理工程师
拆模、养护
钢筋下料、加工、绑制骨架
自检并报监理工程师
钢筋安装、成型
测量放样
自检并报监理工程师
施工现场图
二、小组简介
小组成立于2015年5月15日,小组有10名成员组成。
QC小组注册/课题登记表
48
46
44
48
45
44
43
50
52
54
52
52
22
50
±5
五、确定目标
结合项目质量目标,经讨论后小组决定将保护层厚度合格率目标值确定为80%。
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
现状值目标值
六、原因分析
根据现状,运用因果分析法进行分析:
吊装工艺简单
吊装工艺简单
垫块设置不合理,振捣过程中宜脱落
检验不到位
质量意识淡薄
技术交底不到位
运输条件差,
过程中骨架变形
施工空间小
技术能力不足
保护层厚度合格率低
人员
环境
机具
奖惩不力
材料
方法
垫块强度不够
模板老化
机具老化
七、确定主要因素
通过分析确定重要因素:
序号
因素
备注
1
质量意识淡薄
重要因素
2
技术能力不足
重要因素
3
检验不到位
非重要因素
4
运输条件差
重要因素
5
施工空间小
非重要因素
6
垫块设置不合理
重要因素
7
吊装工艺简单
非重要因素
8
机具老化
非重要因素
9
模板老化
非重要因素
10
点块强度不够
非重要因素
重要原因分析:
1、质量意识淡薄、技术能力不足:经现场询问时发现,工人普遍存在一个思想误区,即保护层的控制宁大勿小,对交底内容不清晰,未建立奖惩机制。
2、技术能力不足:只有少量有桥梁施工经验的工人,同时现场技术人员未进行有效的跟踪检查。
3、运输条件差;钢筋为集中加工成型,本项目桥位分散,运输距离长,且通行便道差,造成运输过程中变形。
4、垫块设置不合理;由于采用的混凝土垫块在浇筑混凝土过程中,易脱落,未有定位装置后,在混凝土振捣过程中易造成偏位。
末端因素分析表
序号
末端因素
确认内容
确认方法
标准
责任人
完成时间
1
质量意识淡薄
质量意识
询问
图纸要求
韩冰
6.7
2
技术能力不足
技术能力不足
笔试,问答
30
韩冰
6.7
3
运输条件差
运输道路
现场勘查
钢筋笼不变形
祖秉丞
6.7
4
垫块设置不合理
垫块设置不合理
现场观察、实验
与原设计对比
刘策
6.8
八、制定对策
针对导致墩柱钢筋保护层厚度合格率偏低的主要原因,小组成员制定了相关对策,并分工落实到人,对策表如下:
序号
主要原因(项目)
对策
目标
措施
地点
时间
负责人
1
施工人员质量意识淡薄、
加强质量意识
符合施工要求
组织学习灌输质量意识
会议室
6.9
韩冰
2
施工人员技术能力不足
加强技术能力
符合施工要求
重新技术交底,组织学习
会议室
6.10
韩冰
3
施工空间小、运输条件差
改善施工现场环境
道路平整
对施工现场进行清理,同时修整便道
施工现场
全过程
祖秉丞
4
垫块设置不合理,吊装工艺简单
优化施工工艺
提高保护层合格率
垫块改为钢筋定位,同时优化吊装方案
会议室、施工现场
全过程
刘策
九、实施对策
1、加强质量意识
6月8日,QC小组对墩柱施工的技术交底内容进行了完善,6月9日,组织施工人员进行学习,加强质量意识,讲解质量控制点及标准,建立奖惩机制,提高作业积极性。
2、加强技术能力
6月10日,在项目部会议室进行了再次技术交底,QC小组成员、作业队负责人及主要操作工人参加了会议。
3、改善施工现场环境
对施工现场无用的物资材料进行了清理、码放,弃土进行外运,创造施工空间,同时对施工便道进行修整。
4、优化施工工艺
保护层混凝土垫块改为钢筋形式,钢筋与模板接触面做成圆锥样式,避免钢
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