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大港油田注水全流程水质现状及下步治理对策;;大港油田共建有采出水处理站25座,设计处理能力20.09x104m3/d,实际处理液量15.05x104m3/d,主体采用沉降罐+一体化处理装置(过滤+气浮+杀菌)工艺;建有注水站56座,设计注水能力18.13x104m3/d,实际注水量14.06x104m3/d;注水管道1726km,主体采用一级布站、串/“T”接枝状工艺流程。;(二)注水井基本情况;;按照油田公司摸清入藏水质的工作要求,2025年2月首次开展井筒水质检测工作,共完成井筒水质取样30口(井底取样),对主要3项指标(含油、悬浮固体含量、粒径中值)进行检测,检测结果为:含油达标率37.2%,悬浮固体含量达标率44.7%,粒径中值达标率61.7%,全部合格井仅1口(港新542井)。按照六项指标计算综合水质达标率仅为63.2%。
问题:检测结果触目惊心,井筒水质总体超标严重!;;(一)处理站水质不达标原因分析及对策;1、采油一厂;治理对策;存在问题
复杂物性来液影响:南一联受页岩油井、压裂返排液等复杂物性来液影响,造成南一联4具过滤器滤料板结严重,失去过滤效果,造成悬浮物(16.8mg/L)超标;
过滤器内部结构腐蚀:南一联4具核桃壳过滤器(投于2013年)内部筛板与罐壁联接部位部分腐蚀开裂,造成滤料漏失,影响过滤效果;
中一联滤前水质影响:中一联三相分离器改造投运期,油水分离效果调整不到位,导致滤前水中含油波动较大,影响滤后水质(含油23mg/L);
水质管理问题:水质监测制度在基层站场执行不到位,罐/池清砂不及时,个别班次员工对水质关注度不高。;2、采油二厂;;加快王官屯油田新地面模式项目进度:根据“新地面模式”规划,将停运官二联,目前官一联采出水处理系统扩容已完成6具过滤器安装,计划7月份投运,彻底解决官二联设备设施不完善造成的水质超标问题;
官一联6#罐老化油处理:目前官一联6#罐内积存的老化油2.7m,大量悬浮物固体杂质增加了水处理系统难度,建议采油三厂尽快立项处理,确保改造后的官一联水处理效果持续稳定向好,三季度完成处理;
继续做好项目过渡期官二联运行管理:官二联停运前,继续通过优化沉降罐运行液位和油水界面,加强过滤器反冲洗???率、强化收油排污制度落实,同时加快项目改造进度,力争项目早投产、问题早解决。;存在问题;治理对策
加快推动板一联水系统改造进度:目前,正在开展主体设备招标,2#罐已停运清罐准备,采油四厂要严格按照施工计划,强力组织推动,确保在11月储气库来液前完成系统投运;
加强改造过渡期水系统运行管理:4月份要完成净水剂添加工艺配套(机泵到位,待接电)提高滤前水质,结合储气库来液停运期液量低,密切跟踪破乳剂分离效果、加密反冲洗频次、强化滤料清洗,确保二季度水质提升至96%以上。;孔店采出水处理站采用重力沉降+气浮石英砂撬装工艺,设计处理能力12000m3/d,实际处理量
9200-9800m3/d,孔店采出水处理站处理后的含油32.9mg/L、悬浮物21.5mg/L,超出“30、15”指标。;治理对策
加强油水分离系统运行管理:密切跟踪来液物性变化,及时调整药剂配方和用量,确保药剂对实际生产的适应性。
加快实施孔店采出水处理站过滤器维修:目前,a-d4具过滤器罐前流程断开,6月底完成罐前配套工艺的更新改造;11月份完成剩余3具过滤器罐体及配套工艺的维修改造,提高水系统处理设备的运行效果。
对孔店3000方滤前水罐、调节池清砂:5月份完成调节池清砂,6月份完成3000方滤前水罐清砂工作,增加滤前沉降、反冲洗回收水沉降时间,提升滤前水质,降低系统内循环污染。;(二)井口水质不达标原因分析及对策;;;(三)井筒水质不达标原因分析及对策;存在问题2:分注井管柱未配套防返工具
管柱配套:30口取样井中配套防返吐球座井5口,双球座井11口,喇叭口(滑套)井8口
井筒水质:分注井管柱水质监测,防返吐球座>双球座>喇叭口
原因分析:下管柱作业过程,井筒内死油经油管底部进入油管,附着在油管内壁,造成井筒水质差
配套现状:目前2673口注水井,其中配套防返吐球座357口,仅占总井数的13.4%;存在问题3:作业过程中入井水质未严格执行设计要求
拉水罐车清洗不及时、地面储水罐清理不及时,泥砂、死油堆积
管柱坐封过程中,罐内污水全部进入注水管柱,污染物悬浮或粘附在管柱内
施工过程中水质不达标、采用循环洗井方式作业,越洗越脏;存在问题4:洗井完成率低,洗井排量不足,洗井效果差
洗井数量不够:按《大港油田注水管理实施细则》要求,2024年应洗井3076井次,实际完成2332井次,完成率75.8%;
洗井方式不佳:管线倒流程洗井(37%)、管线+罐车洗井(30%),此两种洗井方式达不到洗井排量要求(微喷15m3/h-平衡
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