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输气生产现场疑难问题处理案例—清管器皮碗磨损严重故障处理.doc

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输气生产现场疑难问题处理案例

时间

地点

仪陇作业区南部输气站

处置人

岗位

技能等级

疑难问题

清管器皮碗磨损严重故障处理

现象

8月开展北外环管道南部—三台段(D914*12.7、16、19.1)智能检测前的扫线工作时发现清管器支撑、密封皮碗磨损非常严重,过盈量达到-8%,污物仅有3-5KG,而此段管线由于工况等原因已有2年未进行过清管,结合平时排污以及清洗分离器结果判断是没有将管内污物清出来。

后果或影响

1、由于磨损导致过盈量为负,无法有效密封形成压差,极易发生串气后停球。

2、无法有效的清除管道内污物,达不到清管要求,不能提高管输效率。

原因分析

皮碗清管器皮碗由支撑、间隔、密封皮碗三部分构成,利用皮碗裙边对管道的4%左右的过盈量与管壁紧贴而达到密封,由其前后的天然气压差推动前进,四节皮碗形成四道密封环,每节皮碗由压板法兰支撑并固定在骨架上,增加了推送污物的抗压能力。

此次采用的皮碗为中油检测公司生产D914双向直板清管器,两片支撑盘,六片密封盘,材质为耐腐蚀的氯丁橡胶;其中,支撑皮碗主要起到支撑耐磨的作用,密封皮碗主要与管壁进行摩擦清扫管道内污物,支撑及密封皮碗间由间隔皮碗进行分离。

此次使用的直板皮碗清管器构造

此次问题的主要原因为:

1、此次清管扫线作业清扫管段长达103KM,且管壁内未进行内涂层保护,清管器与管道内壁摩擦力大,长距离大摩擦的运行导致清管器磨损严重。

2、比起以往使用的佳源公司生产的丁氰橡胶,耐磨性能稍差,因此磨损也特别严重。

清管器磨损后的图片

处理步骤

清管器皮碗中支撑皮碗最厚,耐磨性也应该最强,被磨损也最厉害,提高支撑皮碗的厚度与耐磨性能便可以解决问题,但耐磨性无法一时解决,因此我们尝试增加支撑皮碗的数量,同时减少密封皮碗的方式看是否能减小磨损。

1、第一次将4、5号密封皮碗更换为支撑皮碗。

第一次改动后的构造

结果磨损情况比第一次好,偏磨仍严重,过盈量为-5.6%,清除的污物仍不多,10-15KG,1号支撑皮碗仍磨损严重。

2、第二次将2、7号,密封皮碗更换为支撑皮碗。

第二次改动后的构造

结果磨损情况大大好于前两次,过盈量为-3.2%,清除污物为50-80KG,解决了磨损严重且不能有效地推出管内污物的问题。

二次改造后的清管器使用后的图片

结论

对于长距离、大口径污物又多的管道,推荐丁氰橡胶清管器,同时视工况不同程度增加支撑皮碗的数量;对于含油、腐蚀物较多的管道推荐氯丁橡胶清管器。

经济效益

D914密封皮碗3100元/片,支撑皮碗3780元/片,一套清管器使用的密封、支撑皮碗共计19960元/套,有效节约因无效清管带来的皮碗损失2—8万元。

备注

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

领域认证该用户于2024年11月27日上传了高级工程师

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