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实验日志
2014年12月10日周三
实验时间:13:00-16:00
参与人员:,(实路真空)
完成工作:贴温度计、实验平台装配
贴温度计:内波纹管波节缝隙较小,勉强能使PT100温度计嵌入,将低温导热硅脂涂抹在
PT100两面,嵌入波节缝隙内,再用铝箔胶带将温度计进行固定,注意为将导线沿外壁面引
出,温度计的针脚需要弯曲90度,贴完后用万用测量黑、铜两色导线之间的电阻,均
在110欧左右,说明针脚并未断裂
装配:由实路的工程师完成。
1.装配时内波纹管内已经装有5mm内芯+1mm聚条,内管外贴好温度计,将导
线从左侧真空腔四通管引出,内管外包裹10层的绝热被,缠绕三圈,绝热被总厚度为
30层,绝热被用铝箔胶带粘接固定,外面再缠绕1mm聚条,缠绕过程有实路
工程师完成,现场目测聚条缠绕并不十分均匀。
2.将缠好的内管一段先用三通卡套固定在左侧真空腔
3.将缠好绝热被的内管塞入外波纹管内,由于直径过大,过程较为,出现条
松动的情况,最终仍将内管整体塞入外管内,再固定左侧真空腔的KF法兰。
4.用万用测量测试各温度计电阻,均在110欧左右,说明上述过程并未破坏温度计或
折断导线
5.用二通卡套将内管固定在右侧真空腔,在固定右侧真空腔的KF法兰
6.将插头接入四通管内,此时还未将导线焊入,待平台运入后在进行焊接
7.将真空规接入四通管内
一些问题:
实路工程师提到的一个问题是内外波纹管之间塞满了绝热被,在左侧四通管
抽真空时,靠右侧的波纹管间隙和右侧真空腔真空度会比较差。
左侧真空腔按照电缆所那边的要求进行了改进,将三通管换成四通管,可以
接真空规,同时内管卡套换成了三通卡套,并焊接了一段毛细管连到真空腔外,
可接变送器测量波纹管处的,但右侧真空腔并未按照电缆所那边沟通
的方案进行加工,完全是一个密闭的腔体,无四通管,同时右侧内波纹管的卡套
不是三通卡套,此处没有毛细管,无法接变送器,也无法接真空规,也无法
接抽真空的装置,无法测量此处的真空度。这可能是之前和他们沟通,我
会确认一下双方的往来邮件。另外,今天和提到这个问题,他说此问题很
好解决,只需稍加加工即可,如果需要的话,可以和他们联系。
工程师介绍说,卡套拧紧不能拆卸,但我们需要更换不同内管,到时候
一定需要拆下卡套,此问题如何解决?同时如果右侧真空腔要重新加工的话,右
侧的的两个卡套接口都要拆卸,这又是个问题。
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