2025年8月4日新丰煤矿事故心得体会.docxVIP

2025年8月4日新丰煤矿事故心得体会.docx

本文档由用户AI专业辅助创建,并经网站质量审核通过
  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2025年8月4日新丰煤矿事故心得体会

一、事故概况与背景分析

(一)事故发生的基本情况

1.事故发生时间与地点

2025年8月4日4时30分许,新丰煤矿位于-450米水平三采区工作面发生一起重大顶板事故。该工作面走向长度1200米,倾斜长度150米,开采3号煤层,煤层平均厚度3.5米,倾角12°至18°,属低瓦斯矿井。事故发生时,当班井下作业人员共42人,其中三采区工作面作业人员18人。

2.事故类型与规模

经初步调查,事故类型为顶板冒落,冒落区域长度约25米,宽度约12米,高度约3.8米,冒落岩石体积约1140立方米。事故造成5人死亡,3人受伤(其中1人重伤),直接经济损失约860万元。

3.事故初期响应情况

事故发生后,矿方立即启动应急预案,组织井下救援,同时向当地矿山安全监管部门报告。接到报告后,省级矿山救援队伍、医疗救护队伍及应急管理部门迅速赶赴现场,开展人员搜救、现场勘查和秩序维护等工作。8月5日12时,被困人员全部救出,救援工作结束。

(二)事故发生的直接环境背景

1.矿井地质条件与开采环境

新丰煤矿于2008年投产,设计生产能力90万吨/年,采用斜井开拓,走向长壁综合机械化采煤法。事故区域3号煤层直接顶为砂质泥岩,厚度2.8米,稳定性较差;老顶为中粒砂岩,厚度8.5米,坚硬;直接底为泥岩,厚度1.2米,遇水易软化。事故前,该工作面已推进680米,采空区顶板采用全部垮落法管理,未采取强制放顶措施。

2.事故当班生产组织与安全管理情况

当班作业计划为割煤、移架、推溜三项工序,循环进度0.8米。现场配备支架工2人、采煤机司机1人、运输机司机1人、班长1人,其余人员为辅助工种。安全检查记录显示,当班早班安全检查发现工作面支架初撑力不足2台,未及时整改;矿级带班领导未按规定在井下现场带班,仅在地面调度室值守。

(三)事故发生的行业背景

1.近期煤矿安全生产形势

2025年以来,全国煤矿安全生产形势总体稳定,但7月份连续发生3起较大顶板事故,暴露出部分煤矿企业在现场管理、风险辨识、隐患排查等方面存在薄弱环节。国家矿山安全监察局于7月下旬部署开展“顶板管理专项检查”,要求各地煤矿企业强化采空区顶板管控,落实矿领导带班下井制度。

2.新丰煤矿安全管理历史与现状

新丰煤矿2023年至2024年因“采煤工作面支架初撑力不达标”“采空区悬顶面积超标”等问题被县级矿山安全监管部门行政处罚3次,罚款共计28万元。2025年6月,该矿通过安全生产标准化管理体系二级矿井复审,但复审过程中未对三采区工作面顶板管理措施进行重点核查。事故前,该矿未根据《煤矿安全规程》(2022年版)第112条关于“坚硬顶板、坚硬顶板不易垮落时,应强制放顶”的要求,制定专项安全技术措施。

二、事故原因与教训反思

(一)直接原因剖析

1.地质条件与技术缺陷

新丰煤矿事故的发生,首先源于该区域地质条件的复杂性和技术措施的不足。事故工作面位于-450米水平三采区,开采的3号煤层直接顶为砂质泥岩,厚度2.8米,稳定性较差;老顶为中粒砂岩,厚度8.5米,坚硬但不易垮落;直接底为泥岩,厚度1.2米,遇水易软化。这种地质结构在开采过程中极易引发顶板冒落风险。然而,矿方在事故前未根据《煤矿安全规程》(2022年版)第112条要求,针对坚硬顶板制定强制放顶专项措施。工作面推进至680米时,采空区顶板采用全部垮落法管理,但实际操作中,顶板悬空面积逐渐增大,未及时处理,导致应力集中。事故当班,冒落区域长度约25米,宽度约12米,高度约3.8米,岩石体积达1140立方米,直接冲击了作业人员。技术层面,矿方对顶板稳定性评估不足,监测手段落后,缺乏实时预警系统,未能提前识别风险点。

2.操作与维护失误

操作层面的疏忽是事故的导火索。当班作业计划包括割煤、移架、推溜三项工序,循环进度0.8米。现场配备支架工2人、采煤机司机1人、运输机司机1人、班长1人,辅助工种14人。安全检查记录显示,当班早班发现工作面支架初撑力不足2台,但未及时整改,支架工未按要求调整支撑力,导致支护强度不足。采煤机司机在割煤过程中,未严格执行操作规程,割煤速度过快,加剧了顶板震动。班长未能有效协调作业节奏,忽视了对支架状态的实时监控。此外,设备维护不到位,液压系统存在泄漏隐患,未定期检修,进一步削弱了支护能力。这些操作失误在高压环境下叠加,最终引发顶板突然冒落。

(二)间接原因探讨

1.管理体系漏洞

管理体系的薄弱是事故深层次根源。新丰煤矿虽通过安全生产标准化管理体系二级矿井复审,但复审过程流于形式,未重点核查三采区工作面顶板管理措施。矿级带班领导

文档评论(0)

136****2873 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档