一岗双责汇报材料6篇(共32页).docxVIP

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  • 2025-10-04 发布于福建
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2025年第一季度,我作为公司安全生产管理部的负责人,围绕一岗双责制度落实情况,对部门内6个重点岗位进行了全面检查。在检查过程中,发现设备维护岗的张工在3月15日的例行巡检中,虽然完成了设备检查记录,但未及时上报发现的3号生产线液压系统渗漏问题,导致后续生产延误12小时,造成直接经济损失约8.5万元。同时,质量检验岗的李工在4月2日的产品抽检中,对批次编号为XJ20250402001的200件产品仅抽检了30件,未达到公司规定的50%抽检标准,存在质量管控漏洞。针对这些问题,我立即组织召开了部门整改会议,制定了详细的改进措施和责任追究方案。

在实际操作中,我们发现设备维护岗的问题根源在于巡检流程存在漏洞。经过深入调查,张工在3月15日14:3016:30的巡检过程中,确实按照《设备巡检标准操作规程》第3.2条要求,对3号生产线的12个关键点位进行了检查,并在巡检记录表上签字确认。然而,根据《安全生产责任制实施细则》第5.1条规定,发现重大隐患后必须在30分钟内上报,但张工直到次日8:00才通过向主管汇报,延误了近18小时。

对于质量检验岗的问题,我们调取了4月2日的监控录像和检验记录,发现李工在10:0011:30的检验过程中,确实只检验了30件产品,占该批次产品的15%,远低于公司规定的50%抽检标准。根据《产品质量管理制度》第4.3条规定,抽检比例不足将导致该批次产品需要100%全检,这直接增加了质检部门的工作量约3.5小时。

为此,我们实施了三项改进措施:第一,在质量检验系统中增加了抽检比例自动计算功能,当抽检数量不足时系统会自动报警并阻止检验报告;第二,调整了质检人员的绩效考核指标,将抽检合格率从原来的30%提升至60%,并增加了抽检比例达标率这一新指标;第三,在4月15日组织了专项培训,重点强调了抽检标准的重要性,并邀请了质量总监现场解答了质检人员的疑问。

安全生产管理部

2025年4月30日

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