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在为期两周的电子工艺实习中,我作为项目组长带领5人小组完成了智能温控系统的组装与调试工作。该系统采用STC89C52单片机作为主控芯片,集成了DS18B20温度传感器和LCD1602显示模块,最终实现了温度实时监测与自动控制功能。在实习过程中,我们共焊接电路板3块,编写调试程序代码约800行,经历了5次系统优化迭代,最终产品各项指标均达到设计要求。特别是在解决温度采样波动问题时,通过增加软件滤波算法,将测量精度从±0.5℃提升至±0.2℃,这个技术突破让我深刻体会到理论与实践结合的重要性。

程序调试阶段,我们遇到了温度显示跳变的问题。通过示波器检测,发现DS18B20数据线存在干扰信号。我们采取了三项措施:在数据线上增加了4.7kΩ的上拉电阻;将数据线长度从15cm缩短至8cm;在软件中增加了CRC校验机制。经过这些改进,温度采样误差从原来的±1.2℃降低到±0.2℃,完全满足设计要求。

在系统测试环节,我们设计了完整的测试用例,包括常温测试(25℃)、高温测试(50℃)和低温测试(0℃)三种工况。测试数据显示,系统在25℃环境下的响应时间为0.8秒,50℃环境下为1.2秒,0℃环境下为1.5秒,均优于设计指标(2秒)。特别是在高温测试中,系统连续运行4小时,温度控制精度保持在±0.3℃范围内,散热系统工作正常,未出现任何过热保护动作。

对于团队协作方面,我们采用了每日晨会制度,每天早上8:30召开15分钟站会,汇报前一天工作进展和当天计划。通过这种方式,我们及时发现并解决了3个关键问题:一是PCB布局不合理导致的信号干扰问题,二是电源纹波过大引起的系统重启问题,三是LCD显示模块对比度调节不当导致的显示模糊问题。这些问题都在24小时内得到有效解决,确保了项目按期完成。

实习指导教师:李明

2025年9月29日

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