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一拖二机组增压机轴瓦电腐蚀的原因分析

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要:针对一拖二机组的轴位移发生改变的故障,分析故障的原因,同时提出了通过回顾检修,从检修改变查找故障发生的原因,提出解决措施。

关键词:一拖二机组;轴位移;电腐蚀;碳环密封

1

机组发生的几次轴位移改变

一拖二机组是空分装置核心机组,由沈鼓设计制造。一拖二机组透平NKS63、90为凝气式中压透平,氮气增压机3BCL608为垂直剖分离心式压缩机。空压机DMCL1204+2MCL1203为两缸水平剖分式离心压缩机。空压机输送介质为湿空气,正常工况转速4405rpm,流量246700Nm3、h;增压压缩机为三段八级,输送介质为纯净氮气,正常工况转速9168rpm,一段入口流量164407Nm3、h。

1、1

机组发生不明原因轴位移

在正常运行中,一拖二机组增压机两次发生轴位移上涨达到联锁值而停车的故障。通过对发生轴位移上涨原因进行分析,理清其发生的机理,有利于采取有效措施加以解决。

2022年7月,一拖二增压机大修。此次大修是因为机组开车初期发生了喘振,损坏全部气封,检修更换了全套气封,轴端密封,碳环密封中间部件碳环。机组检修后开车,7~9月间,通过机组状态监测系统,观察到一拖二机组增压机轴位移发生了缓慢上升,39天内由0。23mm上涨至0。70mm,同时主推瓦温由63℃缓慢上涨至91℃,观察其上升的斜率,在整个上升期间保持一致。

2022年1月20日,由于装置发生波动,一拖二机组增压机三段流量上涨,出口压力下降,1月21日,机组增压机轴位移呈逐步波动上升趋势,通过调整转速,进出口压力,均不能减缓轴位移上涨趋势,至1月28日轴位移达到0。71mm达到联锁值停车抢修。

1、2检修所见及故障原因分析

两次因轴位移上涨造成停机抢修,给企业带来了较大损失。检修拆检发现:径向轴承、气封等未出现异常磨损,增压机主推力瓦瓦块、止推盘有明显磨损痕迹,推力瓦與推力盘磨损是轴位移上涨的直接原因。

技术人员同时查找了其它原因,通过分析进行了排除。

a)轴向力改变造成瓦块磨损。7-9月间,工艺运行各参数与之前并无明显变化;且主推力瓦温没有超过105℃,反映轴向力并无明显增大;2022年1月,发生轴位移后,在轴位移上升过程中,工艺和设备分别调整了压缩机各段间压力、转速、润滑油压力、润滑油温度等运行参数,均没有效果,排除工艺运行参数改变造成的。

b)仪表探头松动,或测量不准。通过检查校准仪表探头零位,无问题,固定螺栓无松动,排除仪表故障。

c)润滑油机械杂志超标造成瓦块磨损。如果因润滑油的影响,径向瓦也会发现磨损的痕迹,检查径向瓦无磨损,润滑油机械杂质分析正常,排除润滑油的影响。

2发生静电腐蚀原因

2、1可能产生静电的几种情况

a)蒸汽原因产生静电。对于凝汽式汽轮机组,由于工况不佳,在最后几级叶片做功时,有蒸汽凝结成小水珠,与高速旋转的叶片摩擦生电。

b)转子旋转自发电带电。由于转子制造或检修后,会产生一定的剩磁,如果在转子外围有能形成类似线圈绕组样的结构,转子旋转时在转子两端形成电位差,两次检查转子有较大的剩磁。

c)润滑油流动可能产生静电。这种可能存在,但在流动过程中与金属管壁交换电荷而导入大地,所以不会造成电荷聚集。

d)增压机PEEK材质气封与高压氮气摩擦可能产生静电。但PEEK材质在其它机组使用,产生静电的情况并不明显。

2、2静电腐蚀如何发生

凝气机组一般设置有导电电刷,通过设置导电电刷来释放汽轮机运行中产生的电荷。除非有以下几种情况造成导电失效,最终在转动部件与静止部件的薄弱环节发生放电。

a)电荷过多,导出不彻底。在运行过程中,我们对机组转子产生的电势进行了检测,发现了运转中的转子存在检出电压和电流。

b)电刷磨损后,不及时更换,导电效果差。两次检修时检查静电导电电刷,导电刷头都磨损严重,在放大镜下能明显看到铜丝放电痕迹。

c)导出通路不畅,接地线路断路,油膜阻隔。增压机与导电电刷之间有增速箱,转动时齿轮间的油膜阻隔了增压机的电荷通过电刷释放,如果增压机转子带电,不能完全地通过增速箱通过电刷放电。

d)增压机转子的剩余轴向力在正常稳定工况下仅600KG左右,转子轴向稳定性不足,止推瓦油膜不稳定,是整个机组轴系中的薄弱点,剩余电荷可能通过推力盘与推力瓦之间放电。

2、3采取初步措施消除静电腐蚀

根据分析的结果,从两方面来解决问题。即减少静电或感应电的产生及采取有效措施导出电荷。

检测转子的剩磁并消磁。通过检查发现转子有较大的不均匀剩磁,两端径向轴承位处磁通量超标,最高达12G,高于机组转子剩磁不超过5G标准,检测后进行消磁。

加强电荷导出防止聚集。通过改造增加2个电刷,在透平处原有一个导电电刷部位对称增加一个导电电刷,在增压机联轴器部位增加一个电刷直接接地,消除增速箱油膜对电荷传导的阻隔

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